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贵宾会员zhuh提供---- 220kV 变压器绝缘油介损增大原因分析与处理
发布时间:2010/3/8  阅读次数:1880  字体大小: 【】 【】【
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贵宾会员zhuh提供---- 220kV 变压器绝缘油介损增大原因分析处理
[摘 要]对变电所两台120 000KVA 变压器绝缘油介损的增大进行了理论分析,并得出变压器绝缘油浸入溶胶杂质或微生物
感染是介损增大的原因、用真空滤油机或压力滤油机进行处理不会使介损降低、处理绝缘油的设备所用的管路不能用橡胶管而应采
用硬塑管或尼龙管。
[关键词]220KV 变压器介损分析处理
1 概述
SFPS7—120000/220 变压器投入变电所运行已有两年,仅带16.6% 的负荷,且经常处于热备用状态。
油枕为隔膜密封,没装净油器防劣保护。铁芯外引接地套管有渗油现象,变压器密封不太好,油质防劣达
不到预期效果。2004 年春检预试时发现绝缘油介损显著增大7.1%,超出规程标准运行油tgδ≤4%的要求。
因此,本文对变压器绝缘油介损增大的原因进行了分析处理,介绍了在过滤中加吸附剂取得明显效果的
方法,对指导生产实际和加深理论研究有一定的价值。
2 变压器投运前后介损
2002 年秋检及以前测得tgδ 为0.45%<1,2004 年春检预试时发现介损显著增大,以达7.1%。用真空
式和压力式滤油机进行过滤没有见效,用沈阳变压器厂制作的滤油装置进行处理刚开始很见效,后来经测
介损又有返复,经分析是输油管路使用橡胶管造成的。将原橡胶管换成尼龙管,同时更换装置中的氧化
铝后继续处理,效果很明显,介损值很快降至1%以下。投运后跟踪监测一个月,介损值基本稳定。
3 介损增大原因
3.1 油中浸入溶胶杂质
变压器在出厂前固体绝缘材料中就附有尘埃,在现场安装由于管理不严使固体绝缘材料表面附着杂
质,吊罩检查时发现器箱底部有一大块沙布,铁芯上部还有水锈。由于主变仅带16.6%的负荷,经常处于
热备用状态,温度低、油的粘度偏高,溶胶没有很快迁移出来,经过一段运行时间溶胶杂质渐渐遗出。
溶胶有以下征:溶胶粒子的直径一般在10-9 m~10-7m,能通过滤纸,扩散慢,普通显微镜下看不见。
粒子与介质之间有分界面,各成一相,是一个多相体系,持有足够大的自由能。粒子可自动聚结,由小变
大,粒子自动合并。当粒子直径大于10-7m 时,体系转变为粗分散系。所以,溶胶在热力学上是处于非平
衡的不稳定状态。
胶粒处于不断运动状态,不能从分散中分出来。胶粒还有一个沉降过程。即粒子因重力沉降,使容器
底层深度逐渐加大。由于溶胶热力学上的不稳定性,胶粒经过聚结变大,使分散度降低、胶粒动力性质变
弱。当粒子大小超出胶体范围时,粒子的布朗运行就克服不了重力作用而从介质中沉出,这种现象叫做聚
沉。所以,经聚结而聚沉是溶胶体系的必然发展趋势。溶胶动稳定性大,发展聚沉时间长,动稳定性小时
在几分钟内即可聚沉。光、温度、电场等作用都能加速聚沉。
由于溶胶具有很大的界面和界面自由能,所以有吸咐某些物质而降低界面能的趋势。带电的溶胶粒子
在外电场作用下作定向移动的现象,叫做电泳现象。液体介质的电泳电导:
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