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贵宾会员zhuh提供----基于热化学试验的600MW 亚临界机组汽轮机积盐分析
发布时间:2010/2/22  阅读次数:3149  字体大小: 【】 【】【
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2.2.1 炉水平衡磷酸盐处理工况的优化
炉水采用平衡磷酸盐处理工况,炉水钠含量和磷酸根含量是影响蒸汽品质的主要监控指标。必须通过试验找到炉水磷酸盐平衡点浓度值,控制炉水磷酸盐含量小于平衡点浓度,以防止发生磷酸盐暂时消失现象。还要考察炉水钠离子控制范围,使炉水NaOH 加入量即保证蒸汽钠含量控制在标准要求的合格水平,还要满足出于机组防腐考虑所要求的炉水pH 值控制要求。试验条件:机组正常运行,给水和凝结水水质均在标准要求的控制范围内,且水质比较稳定。试验方法:机组额定工况运行,将炉水磷酸盐浓度控制在1.8~2.5mg/L 的高水平范围内。各项监控参数达到稳定后,将负荷以5MW/min 的速度将降至300MW,稳定30 分钟。停止加药泵,关闭锅炉连续排污,然后缓慢升负荷,在2 小时左右将负荷从300MW 升至600MW,并在600 MW 负荷下稳定运行,观察炉水磷酸盐浓度变化趋势。当浓度趋于平衡时,再做几次升降负荷的操作,如果磷酸盐浓度没有发生显著变化,说明炉水磷酸盐浓度达到了平衡。

通过对数台600MW 机组炉水平衡磷酸盐处理工况的考察,确定了炉水的磷酸盐平衡点浓度钠含量以及pH 值的最佳控制范围,提高了蒸汽品质,试验结果如图1 和图2 所示。

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