贵宾会员zhuh提供---发电机内冷水的评价与优化
张翠伶 丁劲松
天津国华盘山发电有限责任公司
[摘 要] 我公司发电机冷却方式为水-氢-氢,定子绕组水冷,转子绕组和铁芯采用氢冷。发电机内冷水水源为正常情况下采用本机组的凝结水进行冷却,冷却水箱采用18~20KPa 的氮气密封。本文对发电机定子水补水系统的方式进行评估,并对发电机内冷水的水质、水的消耗量进行评价,根据目前的补水方式提出改进措施,并实施改造后的补水点内冷水质进行了比较分析,改变后的水质提高了发电机运行稳定性和安全可靠性。
1 前言
1.1 发电机定子冷却水系统简介
盘山发电公司在装2 台500MW 俄制超临界直流机组,两台机组分别于96 年2 月和6 月正式运行。发电机定子水冷却系统的循环回路为: 1.2 定子冷却水水源
我公司发电机的内冷水水源有三路:本机组的凝结水,相邻机组的凝结水,除盐水。
2 发电机定子冷却水评价的试验内容
2.1 发电机补水系统的合理性评估,水质指标是否能达到DL/T801-2002 的要求。
2.2 测试水的氧化还原电位,分析冷却水的腐蚀性。
2.3 考察投离子交换器作用,处理水的比例,投入、退出时机及树脂的再生。
2.4 评价水的消耗量。
2.5 对内冷水的运行控制方式进行优化。
3 试验内容
3.1 发电机补水方式的评估
发电机冷却水系统的补水分为3 路,第一路为本机组凝结水,在机组稳定运行、凝汽器不发生泄漏时优先采用这一路补水。凝汽器不发生泄漏的判断指标是凝结水的κH+<0.2μS/cm。由于锅炉给水采用加氧运行,随着运行时间的延长,凝结水中氧化铁颗粒变多,含铁量有增长的趋势。在这种情况下直接补入凝结水,经过发电机定子线棒的升温后,水中的部分氧化铁颗粒发生沉积,严重时造成定子线棒通流面积减少,此路补水并非理想的补水方式。
第二路为邻机凝结水。在检修机组启动期间或运行期间、凝汽器有泄漏时,补入邻机凝结水。这时不但存在与第一路补水同样的问题,而且还存在因邻机内冷水补水量增大管道发生振动的问题。
第三路补水为除盐水。在采用邻机补水方式时,邻机的凝汽器又发生泄漏,这时要采用补除盐水的方式。由于除盐水没有采取除氧措施,补入水的溶解氧浓度在6000~8000μg/L,而DL/T801-2002 要求内冷水的溶解氧浓度应小于30μg/L,并且除盐水pH<7,内冷水系统没有调节pH 的措施,显然这一路补水不符合水质要求。只有在紧急情况下才采用这一路补水。
综上所述,目前这三路补水均有不合理性。
3.2 发电机内冷却水水质指标评估
按照《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》DL/T 801-2002 的规定,发电机内冷却水应采用除盐水或凝结水。当发现汽轮机凝汽器有循环水漏入时,内冷却水的补充水必须用除盐水,其水质要求见表1。