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污堵比较严重反渗透清洗
发布时间:2010/8/29  阅读次数:1404  字体大小: 【】 【】【
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天津某公司2×125m3/h反渗透系统投运至今已近二年,现委托我公司进行化学清洗。
       我公司于2004年6月12日开始清洗,在打开B列1段进水端板进行检查,发现在1段进水端板及压力容器管壁有一层1—2mm厚褐红色的絮状物,有异味,手感滑腻,经实验室检测此物含铁,不溶于酸碱,初步分析此物为有机微生物和细小矾花,此物的形成是由于阻垢剂与混凝剂不兼容以及来水中COD、BOD含量高所造成的;在检查1段压力容器进口时,没有发现活性炭颗粒及细砂颗粒等,予处理的运行管理较好。打开1段出口及2段进口的端板,发现此处的端板及压力容器管壁没有明显的附着物,但是端板及压力容器管壁手感比较滑腻,打开2段出口端发现很多白色固体颗粒,将这些固体放入酸性清洗剂后,约90%被溶解了,在溶解过程中有气泡产生,初步分析该物为碳酸钙和硫酸钙的混合物;根据检查结果,认为影响1段压差的污染物为有机物和絮状物,影响2段压差的污染物为碳酸钙和硫酸钙等垢类物质,制定清洗步骤如下:
         对B列反渗透首先进行1段进行碱洗和杀菌,以除去1段系统中的有机微生物和絮状物,然后对1、2段进行酸洗,最后再进行1、2段碱洗。
  
  
以下为B列反渗透清洗前后的数据比较:
运行参数
清洗前
6月14日17:30
6月15日8:30
6月15日11:30
1段入口压力
1.0MPa
0.745MPa
0.73MPa
0.72Mpa
2段入口压力
0.45MPa
0.45MPa
0.45MPa
0.45Mpa
2段出口压力
0.25MPa
0.35MPa
0.35MPa
0.35Mpa
1段压差
0.55MPa
0.295MPa
0.28MPa
0.27Mpa
2段压差
0.2MPa
0.1MPa
0.1MPa
0.1Mpa
电导率
100us/cm
200us/cm
100us/cm
100us/cm
  
系统存在问题
         1.反渗透系统来水为冷却塔的排污水,水中COD、BOD含量比较高,通过予处理系统经过杀菌、凝聚及活性炭吸附仍达不到反渗透入口的要求,同时夏季温度高,细菌、微生物繁殖速度快,是造成反渗透膜污染的原因之一;
         2.反渗透予处理采用铁盐进行凝聚,而反渗透所采用的阻垢剂是分散剂,两种药剂不兼容,在保安过滤器后会形成细小矾花,是造成反渗透膜污染的原因之一;
         3.反渗透系统原设计为系统进水为高位进水,在系统冲洗排放后会造成反渗透1段高位压力容器有空气漏入,而在下一次启动时这部分空气排除时间长,影响反渗透的运行;
         4.反渗透系统原设计两套的浓水排放为一条母管,浓水的压力为0.35Mpa,有时隔离阀门关闭不严,在1套运行、1套备用则会对备用的反渗透系统会造成危害;
         5.反渗透系统原设计的淡水管的设计安装不很合理,长期运行淡水管会泄露。
  
建议
         1.由于予处理不能完全去除COD、BOD,建议在反渗透入口处投加还原性杀菌剂;
         2.建议选用与铁盐、铝盐相兼容的阻垢剂;
         3.建议在3个月后,对反渗透系统进行大修,主要内容包括膜清洗、压力容器内密封圈的更换以及反渗透膜的位置更换等;(B列反渗透在清洗前有两个压力容器的密封圈进行更换,清洗后这两根压力容器的淡水出水电导率均为68us/cm,而与其并列的压力容器的淡水出水电导率均大于100us/cm)
         4.建议将两套系统的浓水排放分开;
         5.建议在反渗透系统冲洗时,将淡水排污门打开。
  
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