4. 发电机的异常运行和事故处理
4.1. 发电机温度异常
4.1.1. 现象
4.1.1.1. 有关指示仪表、CRT显示温度异常报警。
4.1.2. 处理
4.1.2.1. 调出CRT画面,连续监视发电机有关温度。
4.1.2.2. 检查三相电流是否超过允许值,平衡度是否超过允许值。
4.1.2.3. 检查发电机三相电压是否平衡,功率因数是否在正常范围内,保持功率因数在0.9~0.98(滞相)。
4.1.2.4. 如发电机进风风温超过规定值,应调整风温,处理无效汇报值长。
4.1.2.5. 如发电机氢气压力低时,应调整氢压,处理无效汇报值长。
4.1.2.6. 如发电机定子冷却水支路水温高,应调整水温,处理无效汇报值长。
4.1.2.7. 适当降低发电机无功负荷,但功率因数不得超过0.98(迟相),电压不得低于19kV。
4.1.2.8. 查看相对应的出水温度及其它温度测点指示,进行核对,分析判断是否检测元件故障。
4.1.2.9. 检查发电机测温元件接线端子板上的接线柱有无腐蚀、松动现象,以确定是否由其引起。
4.1.2.10. 适当调节发电机负荷(5%一级),并加以稳定,观察其变化趋势,如在不同负荷工况下某元件始终显示异常,说明该热电偶及电阻元件可能损坏。
4.1.2.11. 经上述处理无效或表明发电机内部异常时,应降低有功负荷,使温度或温差低于限额。并汇报值长,要求检修人员进行进一步检查。当发电机定子线圈温度达90℃、绕组温差达14℃或定子引支路温差达12℃时(确认测点及回路正常),应立即汇报值长,要求停机处理。
4.2. 发电机绝缘过热监测装置报警
4.2.1. 现象
4.2.1.1. 监视器报警,绕组温度上升。
4.2.2. 处理
4.2.2.1. 按下监测装置检测器前面板上的过滤按钮,如过滤器投入后离子室电流值恢复到75%以上,报警消失,而再放开此按钮,离子室电流又小于75%(正常时约为100%),恢复报警,则表明监测装置已判断发电机内部异常。如果与监测装置报警的同一时期内的转子轴振有明显的增加,则需要检查转子是否有匝间短路。如果同时出现定子铁芯温度超限或温度模式比正常时有明显的增加时,应研究分析定子铁芯有无过热的问题。汇报值长,安排停机处理。
4.2.2.2. 检查接到监测装置管道上的滤油器、发电机下部的浮子式液位控制器(检漏器)内有无过量的积油,用以了解机内氢气中是否带有大量的油雾。
4.2.2.3. 检查发电机定子绕组出水测温元件,槽内的层间测温元件,冷氢及热氢的测温元件。如温度数值超过限额,则按温度异常的有关规定处理。
4.2.2.4. 如不属于上述反应,则需根据监测装置说明书中的步骤,检查仪器本身。
4.3. 发电机射频监测仪指示报警
4.3.1. 现象
4.3.1.1. 射频监测仪电平指示偏高,仪器发出报警。
4.3.2. 处理
4.3.2.1. 将射频监测仪电平曲线与发电机负荷曲线对照,如电平变化与发电机负荷变化相关,则应对发电机及其回路进行全面检查,检查是否有放电火花等故障隐患存在,必要时可要求停机检查。
4.3.2.2. 如电平变化与发电机负荷变化无关,要求检修人员检查射频监测仪,观察有无干扰信号影响。
4.4. 发电机发生振荡或失步
4.4.1. 现象
4.4.1.1. 发电机的有功、无功数值晃动。
4.4.1.2. 发电机定子电流剧烈变化。
4.4.1.3. 发电机定子电压降低并摆动。
4.4.1.4. 发电机励磁电流、励磁电压在正常值附近摆动。
4.4.1.5. 发电机发出轰呜声,其节奏与仪表读数摆动合拍。
4.4.2. 处理
4.4.2.1. 若振荡是由于发电机误并列或失磁引起,应立即将发电机解列。
4.4.2.2. 若因系统故障引起发电机振荡,应尽可能地增加发电机的无功,提高系统电压;同时,应根据500KV升压站频率偏高/偏低的情况,适当降低/提高发电机的有功负荷,使500KV升压站频率在允许范围内,为恢复同步创造条件。
4.4.2.3. 采取上述措施60秒不能恢复同步时,得值长同意后,将机组解列。
4.5. 发电机失磁
4.5.1. 现象
4.5.1.1. 励磁电流等于或近似于0。
4.5.1.2. 发电机功率因数指示为进相、无功指示为负值。
4.5.1.3. 发电机有功指示下降。
4.5.1.4. 发电机出口电压下降,定子电流上升,超过额定值,且周期性摆动。
4.5.1.5. 厂用电母线电压将下降。
4.5.2. 处理
4.5.2.1. 失磁保护应动作,按事故跳闸进行处理。
4.5.2.2. 若保护未动作,应汇报值长,立即解列停机,查明原因,予以消除。如此时系统不允许发电机立即解列,则应设法恢复发电机励磁,同时在失磁60秒内将发电机的负荷降至60%的额定负荷、在失磁90秒内将发电机的负荷降至40%的额定负荷,总的失磁运行时间不得超过15分钟;
4.6. 汽轮机主汽门关闭,发电机变为电动机运行
4.6.1. 现象
4.6.1.1. 发电机有功指示负值。
4.6.1.2. 有“汽门关闭”信号出现。
4.6.1.3. 发电机无功读数升高,电流读数降低。
4.6.1.4. 定子电压和励磁系统参数正常。
4.6.1.5. 系统周率可能略有降低。
4.6.2. 处理
4.6.2.1. 发电机逆功率或主汽门关闭联跳发电机保护动作跳闸,按事故跳闸进行处理。
4.6.2.2. 若逆功率保护不动作,应手动使发电机解列(解列前必须注意:发电机有功表指示应为负值)。
4.7. 发电机内部爆炸着火
4.7.1. 现象
4.7.1.1. 发电机内部有强烈异常爆炸声,两侧端部处冒烟,有焦臭味。
4.7.1.2. 发电机内部冷却气体压力升高或大幅度下降,出口风温升高。
4.7.1.3. 氢气纯度下降,随着爆炸氢压波动较大。
4.7.2. 处理
4.7.2.1. 保护动作跳闸,按事故跳闸进行处理。并按消防规程规定进行灭火。
4.7.2.2. 保护未动作时,应即解列停机,切除励磁。并按消防规程进行灭火。
4.8. 发电机有下列情况之一时,应即解列停机。
4.8.1. 励磁系统冒烟、着火。
4.8.2. 发电机机壳内氢气爆炸或着火。
4.8.3. 主变、高厂变、脱硫变、励磁变失火。
4.8.4. 汽轮发电机轴系发生严重振动。
4.8.5. 发生威胁人身生命安全时。
4.8.6. 发电机本体内严重漏水,危及设备运行时。
4.8.7. 氢气压力、纯度降低至极限以下,密封油系统故障无法维持运行时。
4.8.8. 参数达到保护动作值而保护拒动时。