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贵宾会员zhuh提供----超高压锅炉低温再热器爆管原因浅析
发布时间:2010/2/23  阅读次数:2287  字体大小: 【】 【】【
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贵宾会员zhuh提供----超高压锅炉低温再热器爆管原因浅析
袁新民 冯斌
湖南省电力公司试验研究院(湖南 长沙 410007)
[摘 要] 通过宏观检查与显微组织分析,确认DG-670/140-8 型超高压锅炉低温再热器为腐蚀开裂引起的爆管。根据爆管再热器内表面腐蚀形貌、腐蚀特征、腐蚀产物实验研究结果的分析,推断氧腐蚀是引起爆管的根本原因。并提出了相应的防范措施。
[关键词] 低温再热器,爆管,氧腐蚀,锅炉
中图分类号:TM621,TK228
1 前言
某电厂200MW 机组锅炉是东方锅炉厂生产的超高压、一次中间再热自然循环固态排渣煤粉炉,型号为DG-670/140-8,额定蒸发量为670t/h,再热蒸汽进/出口压力为2.45/2.26MPa,再热蒸汽进/出口温度为313/540℃,机组投产于1989 年。在累计运行74500 小时后,低温再热器发生爆管,导致机组停运。
2 炉管腐蚀损坏检查情况
机组在一次停炉后启动第三天低温再热器中部发生大面积爆管事故,爆管位置在炉右低温再热器水平管组前包墙起第7 屏外1、2、3、4、5 圈上部,第8 屏外1、2、3、4、5 圈上部,第9 屏外1、2、3、4、5 圈上部和第10 屏外1、2、3、4 圈上部。爆管处低温再热器材质为15CrMo 合金钢。设计规格为Φ57×3.5mm,管子表面无明显氧化皮,爆口处未见明显鼓包, 爆口表面粗糙,为不规则窗口状,沿纵向长约52mm,最宽处约20mm。爆口处有一些裂纹向外延伸,边缘为不平整的钝边,减薄明显,厚度在1.7 mm 到1.9mm之间。内壁出现多处圆形腐蚀坑,密度为2~4 个/cm2,其最大蚀坑直径达12mm,深度达1.6mm,颜色呈深红棕色。其它无腐蚀坑处内壁呈红棕色,较光滑,结垢较少,如图1 所示。
图1 低温再热器内壁腐蚀情况
3 爆口检查和试验分析
3.1 微观检查
金相分析结果表明,该低温再热器第8 排第3 圈、第10 排第3 圈和第7 排第4 圈三处管样的金相组织均为贝氏体+铁素体,组织正常(第7 排第4 圈处管样的珠光体球化2 级),腐蚀坑处和内外壁未见明显脱碳现象,如图2~4 所示。
图2 爆管第8 排第3 圈圈管样金相组织(×500)
图3 爆管第10 排第3圈管样金相组织(×500)
图4 爆管第7 排第4 圈管样金相组织(×500)
3.2 力学性能试验
在距爆口30~250mm 处取样进行了力学性能试验,发现其抗拉强度下降不大,仍高于国标规定下限值,见表1。
表1 力学性能试验结果
试样编号 8排3-1 8 排3-2 8 排3-3 7 排4-1 7 排4-2 7 排4-3
试样截面尺寸(mm×mm) 9.9×3.3 10.0×3.3 10.0×3.4 10.1×3.5 10.1×3.5 10.1×2.1
抗拉强度Rm(MPa) 550 527 535 480 509 470
GB5310-95 15CrMo 规定值 抗拉强度值(MPa) 440-640
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