发电机组的安全、稳定运行是电力系统稳定的保证,是国民经济快速发展与社会稳定的基础。因此,对发电机组跳闸事故进行调查分析,找出原因,制定防范措施,对于避免类似
事故的发生具有重要意义。笔者就某
火电厂6号机组(100 MW)跳闸
事故原因进行分析,并提出防范措施,以保证机组安全、稳定地运行。
2003-08-21T05:52:00,某火电厂电气主控事故警铃声响,6号机组开关、03号余热机组开关、6号高压厂变开关跳闸,绿灯闪光。6 kV厂用备用电源开关自投成功,红灯闪光。6号机组有功负荷从100 MW、03号余热机组从10 MW甩至0,锅炉侧过热器安全门动作,汽轮机维持额定转速3 000 r/min。
现场检查发现,6号高压厂变差动保护动作掉牌,6号炉11号球磨机甲侧电机接线盒短路冒烟,11号球磨机开关跳闸,过流I段保护动作掉牌。
06:09:00,隔离故障点后,6号机组重新与系统并网发电。
事故前6号机组及其厂用系统6号高、低压厂变按正常方式运行,03号余热机组挂接,6号高压厂变低压侧,其发电机系统一次接线见图1。当时11号球磨机在运行状态,系统与厂用电源无任何操作。
事故起因是6号炉11号球磨甲侧电机引出线发生A、C相相间短路,过流I段保护动作跳开本侧开关,同时引发6号高压厂变差动保护误动作,误动联跳6号机组开关(高压厂变保护联跳6号机组开关是基于高压厂变高压侧开关遮断容量不足所致),6号发电机与系统解列停机。同时,跳开6号高压厂变开关与挂接在低压侧的03号余热机组开关,6 kV厂用备用电源开关自投成功。
2.1 11号球磨机电机短路故障原因
2.1.1 11号球磨机电机短路故障的可能原因
(1) 球磨机电机进水,造成短路故障。
(2) 启动前球磨机电机绝缘受潮未发现,启动
时在强大启动电流(6~8倍额定电流)作用下电机短路烧毁。
图1 6号发电机系统接线
(3) 球磨机电机超周期运行,绝缘老化击穿短
路。
(4) 球磨机电机接线盒引出线接头不良短路。
2.1.2 原因确认
通过运行人员了解到当时未冲水,且11号球磨机在运行中,并非刚启动,可排除原因(1)、(2);查原始台帐记录,11号球磨机运行未超期,且定期试验电机绝缘正常,可排除原因(3);现场运行人员反映当时电机接线盒冒烟,事后摇测电机对地绝缘为0,AC相绝缘无穷大。解体查明电机接线盒引出线AC相短路,C相已烧断,原因属(4)。
2.2 6号高压厂变差动保护误动原因
2.2.1 6号高压厂变差动保护误动作的可能原因
(1) 6号高压厂变差动保护二次回路断线或出口回路短路。
(2) 定值算错或保护人员整定错误,在区外故障时躲不过不平衡电流,引起误动。
(3) 直流回路发生2点接地。
(4) 6号高压厂变差动保护装置本身故障。
(5) 6号高压厂变差动保护所用CT容量太小,在发生区外故障而短路电流足够大时,引起CT铁芯严重饱和,使CT特性发生变化,差流引起差动保护误动作。
2.2.2 原因确认
当时无直流接地信号发出,基本排除原因(3);事后进行保护回路检查无异常,复核保护定值正确,微机打印信息差流达到动作值,保护整组试验正常,故基本排除原因(1)、(2)、(4)。
对差动保护CT进行检查校验:查11号球磨机电机出线发生AC相短路故障时6号高压厂变各侧CT短路电流(从微机差动保护调阅当时短路电流采样值),并对照各侧CT 10%误差特性曲线,查得阻抗测量值,发现高压侧CT1不能满足要求,03号机侧CT2 A、C相负载阻抗可以满足要求。
(1) 11号球磨甲侧电机C相引出线铜鼻子焊接工艺欠佳,一些铜线断股,载流截面积变小。由于长期运行发热,加上维护检查不到位,造成C相引出线铜鼻子焊接处烧断,弧光导致A、C相相间短路;
(2) 由于6号高压厂变高、低压侧CT的励磁特性曲线不能满足要求,且6号高压厂变高压侧CT1和7142分支侧CT4饱和点二次感应电压太低,尤其是CT4容量太小,使CT的比值误差和允许二次负载远远超过要求。在11号球磨机相间短路(6号高压厂变区外故障)时,流过6号高压厂变的直流分量和励磁电流使CT严重饱和,特别是7142分支侧CT4变换到二次电流较小,与高压侧CT1、03号机侧CT2二次电流形成比较大的差值,从而使6号高压厂变差动保护误动作,引发联跳6号机组事故。
3 防范措施
3.1 更换CT1,增设CT5
重新核定6号高压厂变各侧CT,对无法满足要求的6号高压厂变高压侧CT1进行更换。6号高压厂变低压侧增设一组CT5,以CT1与CT5组成高压厂变差动回路,拆除CT4、CT3差动回路接线。由于CT1与CT5改造后,差动保护范围缩小了,在03号机出线母线故障时,切除故障的时间变长,可能影响主设备安全,因此要调整缩短03号机过流保护时限及高压厂变过流保护时限。
3.2 保证高压电机引出线焊接质量
高压电机引出线焊接时应用石棉布进行保护,严格按检修工艺操作,保证焊接质量,特别应注意防止焊接过热造成引出线铜线断股。
3.3 更换SN4-10G油开关
将不能满足遮断容量的6号高压厂变高压侧
SN4-10G(额定断流容量1 800 MVA)油开关,更换为具有足够容量的快速开关或SF6开关,保证高压厂变保护动作后,跳本身开关而不再驱动发变组开关,避免事故扩大。
3.4 对差动保护的CT全面进行试验
按照二十五项反措实施细则要求,对用于差动保护的CT全面进行10%误差特性试验,更换不合格CT,以避免类似事故的发生。
3.5 改造前采取临时措施
CT1与CT5定货改造前,为了防止厂用系统故障时,区外故障引发高压厂变差动保护误动作,临时在其差动启动回路中,串入一时间继电器,使其差动保护延时200 ms出口,首先保证厂用电源速断保护可靠动作。
3.6 做好运行管理工作
(1) 严格设备巡检,及时发现设备隐患并处
理。
(2) 坚持做好定期绝缘摇测工作,确保6 kV高压电机吸收比≥1.3。发现绝缘不合格,不得投运,并及时联系检修部门处理。
(3) 合理安排厂用电系统运行方式,确保备用
电源的可靠性。原则上不安排影响备用电源的6号机组厂用电检修工作,否则需经总工或生产部专工批准。
(4) 若因6 kV高压电机故障,6号高压厂变差动保护误动,联跳6号机组时,应对保护动作情况进行全面检查分析和判断,隔离故障点并退出6号高压厂变,让6号机组先恢复运行。