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350MW 纯凝机组抽汽供热改造分析与应用
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1637  最后更新:2011/5/24 10:23:10 by dajiangjunwang

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2011/5/24 10:17:27
dajiangjunwang





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350MW 纯凝机组抽汽供热改造分析与应用
350MW 纯凝机组抽汽供热改造分析与应用
张学军,刘路明,尹丽辉,杨光辉
(三河发电有限责任公司,河北三河065201)
摘 要:三河发电厂1、2号350MW日本三菱燃煤亚临界纯凝发电机组改造为抽汽供热机组,针对在设计调试和运行中主要技术问题及应用进行了分析,解决了大型纯凝机组改造为抽汽供热机组中的一系列问题,可以为其它同类型机组改造设计提供参考和借鉴。
关键词:调试;技术改造;变频控制;抽汽供热机组
中图分类号:TK269.+1 文献标识码:B 文章编号:1002-1663(2010)03-0228-03
Analysisandapplianceof350MW straightcondensingand
steam extractionheatreform
ZHANGXuejun,LIULuming,YINLihui,YANGGuanghui
(SanhePowerGenerationCompanyLimited,Sanhe065201,China)
Abstract:Mitsubishisubcritaicalstraightcondensingheatsystem istransformedtosteam extractionheatsystem.
Whatweanalyzeismaintechnicalproblemsandapplianceintestingandrunningmachine.Thisreformsolvesase
riesofproblemsoftransformingstraightcondensingheatsystemtosteamextractionheatsystem.Itcanbeagood
exampleforotherreformsofsimilarmachine.
Keywords:testtechnicalreform;invertercontrol;steamextractionheatsystem
高砂制作所生产的350MW亚临界一次中间再热燃煤凝汽式机组。为满足当地及周边地区日益增长的供热需求,拟对一期工程2台汽轮机进行抽汽供热改造,汽机采用打孔抽汽,抽汽口射在中低压连通管上;机组改造后,凝汽工况运行时,机组的效率不低于原设计值;供热工况运行时,采暖抽汽疏水回收进主机热力系统。根据北重汽轮电机厂提供机组改造的热平衡资料,抽汽参数为0.8MPa/310℃,单机最大抽汽量400t/h,单机供热能力260MW。
1 汽轮机组供热改造的技术分析
1.1 系统概述
此次抽汽供热改造,是在原纯凝350MW 机组基础上增加连通管并打孔抽汽供热网采暖。改造后主系统及中低压缸联通管引出管如图1所示。
对图1的高压缸需要改为高中压缸原机组型号为TC2F-40.5型,双缸双排汽,级数为34,高压图1 改造后的主系统缸为1单列调节级+11压力级,中低压缸为10压力级,低压缸为2×6压力级,背压4.9kPa,额定工况时主汽压力16.67MPa,主汽温度538℃,再热压力3.66MPa,再热温度538℃,主汽流量1052t/h,中压缸排汽压力为0.8MPa。改造后抽汽工况,主汽压力16.67MPa,主汽温度538℃,主汽流量1052t/h,再热压力3.73MPa,再热温度538℃,机组出力(额定/最大)289418/268973kW,抽汽压力0.8MPa,抽汽温度310℃,抽汽量(额定/最大)300/400t/h,热耗(额定/最大)为7000/6655kJ/(kW·h),背压4.9kPa。
中低压连通管供热改造后,在极端条件下中压缸排汽压力最高至0.92MPa,而原高中压合缸的双层的设计,缸体的承压能力远超于0.92MPa。所以,供热抽汽改造后,中压排汽缸的强度、刚度及中分面螺栓都能满足长期安全运行要求。同时,在联通管蝶阀前增设安全阀,当中压后部排汽缸抽汽压力达0.9MPa时,安全阀动作,保证中压缸后部排汽缸压力不超过0.9MPa。热网(换热站)为两台加热器并列运行,疏水由热网疏水变频泵回收至机组除氧器,加热器水侧由热网循环变频泵供热用户。
1.2 主要改造部件及说明
1.2.1 用带抽汽的连通管替换原来不带抽汽的连通管,在低压缸入口处连通管上设置蝶阀,直径DN1400,蝶阀设置一旁路,安装安全阀,规格为DN400。在蝶阀上游连通管中部,接出抽汽管道,连接至热网。根据最大抽汽量400t/h,抽汽管道直径为DN1000,配有抽汽逆止门、快关门、隔离门和疏水门,在抽汽管道与连通管连接处布置1个膨胀补偿器,用来抵消外部抽汽管道对连通管作用的力和力矩,疏水管道直径DN50。
1.2.2 蝶阀用来调整去供热抽汽管道蒸汽流量的大小。额定采暖工况蒸汽压力0.8MPa,蒸汽温度310.8℃。抽汽压力调节范围0.65~0.87MPa。
抽气管道通过A列钢梁进入热网首站分为四路进入两台热网加热器,每个分支管路上带有电动截止门,通过加热器换热变成热网疏水。
1.2.3 安全阀用来防止抽汽时蝶阀被卡住在较小
开度等最极端恶劣情况,此时会造成连通管内压力
升高,一旦达到动作值,安全阀动作排入凝汽器,保证机组安全。
1.2.4 抽汽逆止门是用来防止机组内压力降低时,抽汽管道内容积流量对机组倒灌发生危险。
1.2.5 快关门是用来防止抽汽管道内压力突然降低时,机组内蒸汽大量泄漏导致的危险。
1.2.6 隔离门是对供热抽汽管道的总闸门,并辅助调节热网进汽量。
1.2.7 热网加热器疏水系统,设置3台50%容量的热网疏水泵,配置3台变频器,热网疏水泵是将热网加热器的疏水送至主机凝结水系统中的4号低加出口,进入除氧器,通过变频控制热网加热器内水位。
1.2.8 热网循环水系统。热网循环水采用并联系统,2台机组4台热网加热器采用并联方式,4台热网循环泵(3运1备)将热网回水由由0.35MPa提升至1.0MPa,4台热网循环水泵2台变频,2台工频。
1.2.9 热网补水系统。补水量按1.5%循环水量计算,正常补水不超过200t/h。热网补充水采用除盐水,热网补水变频泵调节热网回水压力恒定。补水管再设一路由生水管道直接补入,用作热网事故时大量失水除盐水补充不足时应急补充水源。
1.3 抽汽控制
主要控制原理是通过控制连通管上蝶阀的开度,改变低压缸的进汽量,使一部分中压缸排汽由连通管上抽汽管道转移到热网,以满足抽汽供热的需求。抽汽调节属于独立调节,与汽轮机原有功频DEH调节系统不关联,蝶阀能接受4~20mA信号,对应调整蝶阀开度从最小流量限位点到全开。根据抽汽压力给定和实测抽汽压力,由DCS专设单回路控制,如图2所示。抽汽调压系统与功频调节系统除了机内蒸汽热力参数的内部联系外,外部没有任何联系。两者之间是互为独立的。功频DEH系统只控制高、中压调门。抽汽调压系统只控制蝶阀,不因为抽汽压力和抽汽量的调整而直接改变高中压调门的阀位开度。通常情况下,机组在额定工况下运行一段时间,机组稳定后即可投入抽汽工况。规定在机组负荷低于60%额定功率时,不得投入抽汽工况;高于60%额定功率时,可以投入抽汽供热。

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