国产四缸四排汽300MW 汽轮机本体结构改造设计 | |
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发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:2954 最后更新:2011/5/24 19:44:25 by dajiangjunwang |
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dajiangjunwang 发表于 2011/5/24 19:38:39
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国产四缸四排汽300MW 汽轮机本体结构改造设计 [align=center]国产四缸四排汽300MW [align=center][size=10.5pt]喻 刚 [align=center][size=10.5pt]( 着重从通流设计特点、滑销系统改进、汽缸优化设计以及机组启停辅助系统等方面阐述了改造特点。 [size=10.5pt]【关键词】: 汽轮机;改造;可靠性;优化设计 [size=10.5pt]分类号: TK263 文献标识码:A 文章编号:100125884 (2003) 0120025202 [align=center][size=10.5pt]Home-made 4F-300MW Steam Turbine Structure Optimization Design [align=center][size=10.5pt]YU Gang [align=center][size=10.5pt](Dongfang Steam Turbine Works , Sichuan Deyang 618000 , China) 】:This article is focus on the optimization design features such as steampath characters ,sliding system ;HP,IPand LP cylinder and auxiliary system for start2up and shut2down etc. . [size=10.5pt]【Key words 】:steam turbine ; retrof ire ; reliability ; optimization design 0 前 言 上海汽轮机厂设计制造的四缸四排汽300MW 汽轮机设计于上世纪60 年代末, 首台机组于1972 年在望亭发电厂投运, 至今该机型共生产了19 台份, 在全国各地投运。由于该机组设计年代早, 设计技术落后, 各缸效率和机组热耗与世界先进水平有较大的差距, 因此采用现代化技术对其进行改造十分必要。该类型机组除了经济性差以外, 在实际运行中还存在轴承箱负荷过重、摩擦阻力过大、刚性不足, 机组因膨胀不畅而引起启停时间过长及振动超标等问题, 各电厂虽经过多次正常大修、完善化大修和技术改造, 但目前仍然存在许多制约机组稳定经济运行的因素: 安全系数较低、可靠性差、达不到设计出力、不能适应电网调峰的要求等。通过改造, 首先是提高机组的经济性, 降低机组热耗;其次使机组具有良好的变负荷能力, 能采用复合变压运行方式, 机组具有灵活的调峰运行能力;以及消除原机组存在的主要问题, 提高机组的可靠性和自动化控制程度, 延长机组的使用寿命。 东方汽轮机厂于2001 年4 月完成了首台四缸四排汽300MW 机组的改造, 迄今为止, 共完成了4 台机组的改造, 改造后无论是机组的热耗水平, 还是机组的运行可靠性都达到了设计要求。本文着重从通流设计特点、滑销系统改进、汽缸优化设计以及机组启停辅助系统等方面阐述了改造特点。 1 通流部分结构设计 通流部分的设计主要着眼于用现代先进技术优化流场、光顺子午流道、减小胀差限制、减小汽流损失, 从而提高通流效率, 增加出力。 1. 1 高压通流设计特点 调节级: 静叶采用自带冠导叶, 动叶整体围带;压力级: 第2 ~5 级隔板为分流叶栅, 第6 ~9 级隔板为自带冠弯曲导叶;第2 ~9 级动叶自带冠平衡扭曲动叶;高压通流采用等根径设计, 光滑子午流道;级间根部汽封由轴向汽封改为径向汽封, 叶顶汽封齿数为4 齿结构;城墙齿汽封短齿均为双齿结构;汽封片材料采用低硬度铁素体材质镶处片式汽封。 1. 2 中压通流设计特点 第1 ~8 级隔板为自带冠弯曲导叶, 第9 ~11 级隔板为自带冠弯扭导叶;第1 ~11 级动叶均为自带冠平衡扭曲动叶;中压通流等根径设计, 光滑子午流道;汽封结构采用与高压相同的技术。 1. 3 低压通流设计特点 第1 ~4 级隔板为自带冠弯曲/ 扭导叶, 第5 、6 级隔板为直焊式弯扭导叶;第1 ~5 级动叶为自带冠高效叶型动叶, 末级采用高效660mm 末级叶片;光滑子午流道;所有汽封片材料采用铜汽封。 2 滑销系统和基架设计 1 号、2 号轴承箱负荷重, 摩擦阻力大, 但滑动面的润滑效果不良, 处于干摩擦状态, 这些是造成机组膨胀不畅的主要原因, 改造后滑动面采用自润滑滑块与不锈钢滑块配成滑动副。为了防止1 号轴承箱翘头及汽缸跑偏,1 号轴承箱与高压缸之间采用“H ”型定中心梁推拉结构, 推拉位置接近滑动面。为了保证“H ”型定中心梁正常运行, 还对该结构进行了有限元分析, 并根据计算结果, 在实际安装时将“H ”梁向变形方向预拉1mm , 以减小运行时的应力。 由于高压进汽及中压进汽靠近高中压轴承箱, 高中压外缸、中压汽缸与2 号轴承箱之间温差较大, 该处如果也采用“H ”型定中心梁, 则梁将产生较大的热变形, 计算热应力已超过许用应力, 因此该处推拉不采用“H ”型定中心梁结构。高中压轴承箱的推拉机构仍采用原结构, 即靠汽缸猫爪横键及横键推拉杆来传递高中压轴承箱的推拉力。同时, 在改进设计中, 为减小推力矩, 降低了推拉机构的高度。 为了保证3 号轴承箱在机组运行时成为真正的高中压缸热胀死点, 改造设计时在该箱基架与基础之间增加一死点键。 3 高、中压汽缸设计 原四缸四排汽300MW 机组汽缸普遍存在刚性不足、变形大、支撑不合理等缺陷, 汽缸温度场分布也不合理, 不利于机组热膨胀。改造后, 高、中压汽缸采用高窄法兰、通孔螺栓联接和下半猫爪中分面支撑结构, 有利于汽缸热膨胀。中压汽缸由原设计的前后二段改为整体结构、锥筒形式, 改进排汽涡壳波形, 增设排汽缸撑管, 提高中压缸刚性。改善中压缸温度场分布, 将中压内缸改为隔板套结构, 使中压缸前部温度提高110 ℃左右, 有利于中压缸热膨胀和机组快速启动。 3. 1 高压内缸 高压内缸壁厚设计为100mm , 比原汽缸增厚5mm , 中分面法兰高度在隔热环前为380mm , 隔热环后为300mm 。经有限元分析计算, 改造后汽缸能承受上下半温差50 ℃产生的温度应力。中分面螺栓基本按照小而密的原则布置, 有利于减小螺栓应力。 3. 2 高压外缸 高压外缸保持原壁厚, 中分面法兰厚度为550mm , 汽缸猫爪至汽缸中心的距离与原机组相同。螺栓离汽缸壁中心的距离与原汽缸相当, 并相应加大高压前汽封处螺栓直径, 防止该处出现因螺栓紧力不足而引起的中分面漏汽。 3. 3 中压外缸 中压外缸采用锥筒结构, 排汽部分最大宽度为3752mm 。为了加强汽缸刚性, 排汽涡壳采用圆筒结构, 加粗了排汽涡壳处的拉筋, 同时在排汽口上下半涡壳内增设了轴向拉筋, 改善了“疲老虎”效应, 并增加了汽缸刚性。汽缸前半部分法兰厚400mm 、宽220mm , 后半部分法兰厚300mm , 宽200mm , 中压后汽封至后猫爪处法兰厚为180mm , 宽度为200mm 。汽缸猫爪至汽缸中心的距离与原机组相同。经有限元分析计算, 改造后汽缸彻底改变了原汽缸刚性不足、变形大、膨胀不畅的缺点, 在全实缸状态, 汽缸垂直方向变形只有0.049mm , 仅为原汽缸垂直方向变形的1/4 。 4 低压内缸设计 低压内缸承受了比高、中压汽缸更大的温差, 原汽缸结构与较大的热载荷不相适应, 以及热处理工艺不完善, 导致了汽缸应力高、变形大, 为了防止中分面变形, 在改造设计中采取如下措施。 ![]() 6 结 论 通过改造, 四缸四排汽300MW 汽轮机机组基本解决了原机组存在的问题和缺陷, 各项指标达到设计要求。望亭14 号机组、邹县3 号机组、4 号机组以及姚孟1 号机组已经由东方汽轮机厂完成改造, 并顺利运行, 投运结果表明, 机组滑销系统工作正常, 达到设计膨胀量;机组经济性达到设计值, 用户对改造结果十分满意。 |
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