分析变压器负载损耗超差的一种方法 | |
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发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:3069 最后更新:2011/5/27 20:06:10 by dajiangjunwang |
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dajiangjunwang 发表于 2011/5/27 20:00:14
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分析变压器负载损耗超差的一种方法 1引言
负载损耗实测值与设计值存在较大差异时,找 出引起差异的原因是解决问题的关键:我公司生产 的一台型号为 S9—3000/13.8出口沙特的变压器,额 定电压比为(13.8/0.44)kV,额定频率为 60Hz,负载 损耗设计值为22 000W,保证值小于 23 500W,测量 结果为 75℃时的负载损耗为 26 008.7W (60Hz),测 量值比设计值大 18.2%。笔者采用 50Hz电源和 200Hz电源分别进行损耗测量,计算出涡流损耗和 杂散损耗的数值,找到了负载损耗实测值与设计值 存在差异的原因。 2基本原理 根据 IEC61378—2中规定,涡流和杂散损耗都 与电流的平方成正比,涡流损耗与频率的平方成正 比,杂散损耗与频率的0.8次幂成正比。 P I2· 上式中,当损耗为绕组涡流损耗时, :2;损耗为杂 散损耗时,k=0.8。 由此可知,负载损耗包括绕组的电阻损耗、绕 组的涡流损耗和结构件的杂散损耗。 (1)绕组电阻损耗(, )与电流的平方成正比, 与频率无关。 (2)绕组的涡流损耗与电流的平方成正比,与 频率的2次幂成正比。 (3)结构件的杂散损耗与电流的平方成正比, 与频率的0.8次幂成正比。 电阻损耗是绕组的电阻和流经电阻的电流形 成的损耗,根据直流电阻容易计算出绕组的电阻损 耗。绕组涡流损耗(包括换位环流)和结构件中杂散 损耗,可根据 50Hz和 200Hz电源损耗测量的结果 计算得出,施加电流只要大于额定电流的 10%即 可,两种频率下施加的电流应尽量接近,由此可得 到以下公式: f 尸 流+ 尸 0 杂散 (1) ‰:Jpr+尸 涡流+尸 杂散 (2) 户 :(200/50)‰ 流 (3) 户 杂散:(200/50)。 尸 杂{敦 (4) 式中 P 厂在 50Hz频率和额定电流下的负载 损耗 P捌厂在 200Hz频率和额定电流下的负载 损耗 P——额定电流下的总电阻损耗 流——在 50Hz频率额定电流下的绕组 涡流损耗 :涡流——在 200Hz频率额定电流下的绕 组涡流损耗 杂散——在 50Hz频率额定电流下结构件 的杂散损耗 杂散——在 200Hz频率额定电流下结构 件的杂散损耗 3故障实例 3.1 产品参数 产品参数如表 1所示。直流电阻测量及 50Hz 和 200Hz频率下负载损耗测量的数据如表2所示。 3.2 计算绕组涡流损耗和结构件杂散损耗{测量温 度 30.5℃) P :1.5 : 旦 × J 125.51 :7 409.42W (1 JY]:1.5, t』v 一1.5x(0.0002775+0.0002769+0.000278 1) 一 3 ,、 3 936.5 :6 450.15W : ( 1+ (IⅣ1=1 3 859.57W 从表 2中数据可知 ,P∞ =23 187.8W,P20o = 59 619.8W 。 代入式(1)、式(2)、式(3)和式(4)可算出 P 流:1 348.1W k杂散=7 980.2W 3.3 故障原因分析 将以上计算结果与设计值进行比较,绕组电阻 损耗和绕组中的涡流损耗与设计计算值接近,说明 导线不存在问题,绕组中也不可能存在换位环流等 问题,结构件中杂散损耗较大,说明油箱或其他结 构件中某处存在较大的杂散损耗。 油箱或结构件中某处存在较大涡流引起的损 耗,应该出现局部过热点,可用温升试验来验证。开 关位于最小分接,加到该分接总损耗 10mirl后,发现 在箱盖上低压套管间温度达到70~C左右,1h后最热 点温度达到 138oC左右,由于想通过油色谱分析来 判断内部结构件是否有局部过热点,所以继续进行 温升试验。8h后数据稳定时,环境温度为 31 oC,油箱 表面最热点温度高达 159oC,但温升试验后变压器 油色谱分析数据无异常,说明内部无局部过热点, 损耗超差的原因是箱盖上的涡流损耗太大。 3.4 故障原因的验证 虽然在油箱盖上低压套管问加了非导磁钢板, 但试验证明效果不理想,于是用整块非导磁钢板重 新生产油箱盖,重新进行负载试验,然后又进行温 升试验,温升试验结果为油顶层温升 48.9K,比返工 前下降8.6K,油箱表面最热点温升降为56.5K,返工 后的测量数据如表 3所示。 重新计算绕组涡流损耗和结构件中杂散损耗 (28.5qC) ‰ .5FRuv: × 125.52=7 388.8W f1Jv)=1.5FRI 3 936.52=641 1.0W (Hv)+ (Lv)--13 799.8W 从表 3中数据 可知 P∞H =20 546.3W,P200H : 51 796.1W 。 将此数据代入式(1)、式(2)、式(3)和式(4)算 出: № 漉:1 352.9W f 杂散=5 393.6W 从以上计算结果可知,返工后的绕组涡流损耗 (1 352.4W)与返工前绕组涡流损耗 (1 348.1W)相 比,数据基本不变 ,但结构件中的杂散损耗下降 2 586.3W (忽略两次测量温度不同带来的微小差 异 ),返 工后 75qC时 的负 载损耗 为 23 443.6W (60Hz),比返工前下降2 565.1W(下降 9.98%),小于 保证值 23 500W,试验合格,说明这种分析计算方法 是正确的。 4结论 (1)用不同的电源频率测量负载损耗,计算绕组 涡流损耗和结构件中的杂散损耗的方法,对分析变 压器结构件杂散损耗偏大、绕组换位或并绕导线股 间短路引起的环流问题比较有效,是一种分析变压 器损耗超差原因的简便有效的方法。 (2)这种方法对分析变压器的损耗构成情况、降 低变压器的附加损耗、优化变压器设计以及提高变 压器效率具有实际的意义。 |
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