10t/h蒸汽锅炉自动点火、燃烧及控制系统电仪改造 | |
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发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:3209 最后更新:2011/5/27 20:28:39 by dajiangjunwang |
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dajiangjunwang 发表于 2011/5/27 20:22:41
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10t/h蒸汽锅炉自动点火、燃烧及控制系统电仪改造 10t/h
蒸汽锅炉自动点火、燃烧及控制系统电仪改造 [align=center]王凤军 [align=center]大庆油田化工有限公司轻烃分馏分公司 [align=center] 蒸汽锅炉4 台,其自动点火、燃烧及控制系统存在许多问题,运行不稳定,经常出各类事故,经过全面电仪改造,达到操作方便,运行稳定,使用效果较好。 关键词:自动点火; 燃烧系统 ; 电仪; 改造; 1 引言 目前,国内生产燃烧器行业的产品有很多还是以生产传统火嘴为主,这种火嘴从燃烧和安全角度讲存在着一些弊病,人工点火,安全系数比较低,没有熄火自动保护装置,没有燃气压力检测,这都会产生安全隐患;燃料的利用率低,不能根据被加热介质温度或压力的变化,随时自动调节燃气和空气量的配比,这样不仅浪费了燃料,也会因燃烧不好而产生有害气体污染环境。 国外产品对燃烧条件的要求很高,一旦燃烧条件不满足,就不能正常燃烧,甚至不能使用,这对国内的具体情况来说适应性较差。另外,国外燃烧器多以段火式为主,频繁的启停燃烧器,实现比例调节的产品价格过高,在国内很少应用。 从国内外燃烧器行业的发展趋势上看人们需求的是自动化程度高,安全性越好的产品,因此燃烧器也需要更加智能化,以降低劳动强度,满足节能和环保要求。 2 锅炉全自动燃烧器系统功能要求 2.1 阀组泄漏检测 每次启动前,系统都要对智能顺序控制器进行泄漏检测,保证其严密性,确保可燃气体不能进入炉膛,如果智能顺序控制器出现泄漏,系统报警,停止点火程序,只有泄漏检测通过,才进行下一步自动程序。 2.2 自动预吹扫 阀组泄漏检测通过后,自动启动风机,对炉膛进行吹扫,确保安全,吹扫时间到达后,调风档板自动开到点火位。 2.3 自动点火 预吹扫结束后,系统自动电子打火,燃气调节阀、风阀自动到达预定位置,主火焰点燃。 2.4 熄火保护功能 自动点火成功后及锅炉运行过程中,系统始终进行火焰检测,判断燃烧是否正常,如果不正常,系统报警并有相应文字显示,同时切断燃料气供应,关闭智能顺序控制器、燃气调节阀。 2.5 燃烧负荷自动调节 系统根据锅炉出口蒸汽压力,自动调节燃气调节阀的开度,控制燃料气量的大小,使锅炉出口压力保持在工艺要求范围内,保证正常生产,节约燃料气。 2.6 风、气自动配比 系统调节燃料气量的过程中,根据燃气量的大小,自动调节助燃空气量的大小,保证燃烧充分,节约能源,烟气排放符合国家标准。 2.7 风压检测 在风机运行过程中,系统进行风压检测,如果检测不到风压,则风机出现故障,系统自动停机并发出报警及相应文字显示。 2.8 气压检测 锅炉运行过程中,系统进行燃料气压力检测,若燃料气压力过低,系统自动停机并发出报警及相应文字显示。 2.9 系统失电,自动切断燃料气 在电网发生停电情况下,系统自动关闭燃气阀,切断燃料气供应,保证锅炉安全。 2.10 自动后吹扫 锅炉停止运行后,系统将自动启动风机,对炉膛进行后吹扫,确保安全,吹扫时间到达后,风机停止运行。 3 改造后系统构成及工作原理 3.1 自动点火及燃烧系统 全自动燃烧器由燃烧器主体、燃气阀组、控制系统、优化配风系统四部分组成。该燃烧器可由控制盘上的一个拨档控制开关简单地实现“烘炉”和“运行”的切换( 如图1) 。每次启炉前,首先进行燃气阀组检漏,如泄漏检测通过,则启动风机预吹扫5 —15 分钟,吹扫结束后,系统将按程序自动执行燃烧室内可燃气体浓度检测程序。正常点火前,触屏上显示文字“开始检测气体浓度”,检测过程中,系统首先打开排空电磁阀,排空时间为5min (排空时间可调),排空后,电磁阀关闭后,采样电磁阀打开,同时泵开始从炉膛内抽取样气。在采样时间5min 如气体浓度持续超高(采样时间可调),则系统发出可燃气体浓度超高报警,采样电磁阀、泵停止工作,程序停止执行并吹扫。排空时间和采样时间可在参数修改画面设定,若采样通过后,再次排空,排空后测控装置自动切断电源,风机吹扫5 分钟后执行燃烧器点火程序。 ![]() 之后配风系统自动调整到点火风量,自动电子点火。在此期间火焰检测装置自动检测火焰信号,实现熄火联锁保护,燃烧器可根据需要自动调节火焰大小自动控制被加热介质温度(或压力),同时可自动实现风和燃气的优化配比,使燃烧效率达到99.9% 以上。 燃烧器在运行过程中,一旦出现燃气压力低、火焰熄灭、燃气泄露、风压低、温度(或蒸汽压力)超高等故障,智能控制器均会联锁停机,以确保设备和人身安全。烘炉时,首先启风机吹扫5 —15 分钟,停风机用手动按钮控制点火电极拉弧,手动开启气阀,完成点火过程,烘炉期间,火焰监测系统仍投入使用,一旦熄火系统会发出铃声报警,提示工作人员及时处理。 3.1.1 燃烧器主体部分: 燃烧器主体由1 )火检、2 )连接法兰、3 )烘炉副线、4 )观火孔、5 )主壳体、6 )进风口、7 )燃气进气孔、8 )点火电极、9 )稳燃盘等部分组成 3.1.2 燃气阀组部分: 燃气阀组由智能顺序控制器(如图2 ),检漏装置,气压检测开关、燃气调节阀组成。 智能顺序控制器的检漏原理:关闭V1 、V2 ,接收到系统发出的检漏指令后,阀体上自带的泵打压,停泵5 秒后,泄漏检测开关进行燃气泄漏检测,若燃气压力变化值小于20mbr ,则发出泄漏检测通过信号。 ![]() 控制系统(实物图如图3 所示,原理图如图4 所示)是以智能控制器PLC 为核心,由人机交互、输入检测、输出控制报警三部分组成。 其中控制系统采用德国西门子PLC 和触摸屏。人性化编制了启动、运行程序,改善了工作环境(降低噪音,减轻劳动强度),同时又具有控制准确、调节方便、使用寿命长、自动化程度高,操作简便、可靠等特点。 3.1.4 优化配风系统 配风系统(如图5 )由调风挡板、风阀执行机构和风压开关组成。其中风阀执行机构与燃气调节阀相同,压力开关为德国Krom 原装产品。 ![]() 3.1.5 . 检测系统 全自动燃烧器在每次启炉前进行预吹扫,清除了炉膛内残留的可燃气体,保证点炉时的安全。自动点火,消除了人为点火安全系数低的隐患。燃烧器在运行过程中,火焰检测装置全程检测,出现熄火,系统声光报警、文字提示,自动切断燃料气的供应,确保安全。燃烧器在运行时,设立全范围火焰调节,满足生产的实际需要。 锅炉(加热炉)防爆在线测控装置,主要为泵吸采集样气自动进行检测方法的原理。该装置主要由系统控制器、气体采集室、传感器、可燃气体变送器、显示器、信号输出接口等组成。 主要功能:该装置既能与全自动燃烧器配套使用,又能单独使用。单独使用时,炉前操作该装置对启炉前进行自动检测炉内可燃气体浓度,并显示气体浓度值和气体浓度值超高报警。 该装置与全自动燃烧器配套使用时,可实现启炉前全自动检测炉内可燃气体浓度,并实现联锁保护控制。通过该装置信号输出接口送入燃烧器控制系统,燃烧器控制系统接受到信号后,屏幕显示“可燃气体浓度过高禁止启炉”,燃烧器系统自动启动风机吹扫后,系统停止运行,等待处理。 3.1.6 控制室远程操作 全自动燃烧器控制系统设在控制室,操作工人可以通过友好、直观的操作界面,即简单又方便地进行任何操作。同时,系统具备声光报警提示系统,达到了真正意义上的方便和安全。 3.1.7 自动上水控制系统简介 利用现场仪表(差压变送器)采集现场信号(4 ~20mA ),由设备或仪表工程师给定高、低、超低水位报警值。当水位高、低报警时触摸屏上出现文字并报警提示;当水位超低时,触摸屏上出现文字并报警,燃烧器联锁停机。 水阀控制(如图6 ):水阀控制方式分为“手动”与“自动”两种控制方式。手动就是在手动控制方式下输入的水阀开度值;自动就是在自动控制方式下输入的水位设定值。 ![]() [align=center] 控制室仪表盘改造方案 轻烃分馏分公司锅炉房控制室内有3 面仪表控制柜,安装了二次表用来显示现场采集回来的现场数据,共采集了数字量输入信号9 点,模拟量输入信号49 点,模拟量输出信号4 点。控制柜占用了很大一部分控制室内的空间,已无法添加全自动燃烧器改造项目所需增加的新的仪表控制柜(新仪表控制柜需安装在原有电缆沟上面),并且根据轻烃分馏分公司锅炉房安全改造提出的要求,安全疏散通道口也没有位置增加(预定在控制柜后面的墙上增加),同时由于二次表数量多,平时的校验与维护也存在着诸多不便。因此提出以下改造方案: 拆除原有3 面仪表控制柜,新增1 面仪表控制柜。通过安装3 块触摸屏及相应的PLC 控制模块实现3 台10 吨蒸汽锅炉燃烧器的全自动控制。新增一面上位机接口柜,一个电脑操作台,一个打印机柜。 采用ME 控制系统,ME控制系统是由美国引进的一套功能先进、应用广泛的集散控制系统。ME控制系统技术先进、性能可靠、操作便捷、界面友好,完全可以满足用户的生产需求。 可实现如下显示:参数总貌显示,各工段显示,实时细目显示,历史报警显示,状态显示,历史趋势显示,流程图画面,各种报表功能。 ME 控制系统特点: 1 )可靠性好 控制系统硬件产品符合美国CLASS 1 ,DIVISION 2 ,GROUP A.B.C.D 认证标准,能达到危险领域的控制要求。系统的冗余功能也很强,可以实现主控制器、单元处理器、通讯链路冗余热备,还可实现监控层服务器的备份。 2 )可扩展性好 整个系统运行时是多CPU 并行处理,系统的增容和扩展不存在CPU 负载问题。主控制器的强大通讯功能和网络功能,又为系统的扩展提供了便捷的途径。新型ME 控制系统的控制器采用OptoControl 编程,控制器的控制能力只与内存的大小有直接的关系,即使系统扩容需要更换控制器,也无需重新编程,只需将程序重新下载到新的控制器中就可以了。 3 )I/O 点的智能化 对于新型ME 控制系统系统,它的每个I/O 点都可以完成智能化的功能,这是它与PLC 和DCS 的主要区别所在。 4 )通信功能强,开放性好 新型ME 控制系统的主控制器支持以下通信及网络方式: RS232/422/485 、ARCNET 网、以太网(TCP/IP 或NETBIOS ) 5 )分布式、现场化 新型ME 控制系统借助于RS485 及以太网、ARCNET 网的能力,系统可做到控制单元的现场全分布,通过单元处理器做到就地实时控制。 6 )可维护性高 系统硬件采用模块化的设计,并且模块和接线端子是分开的,哪一点有故障只需简单的换个模块,并不牵涉到现场信号接线。系统软件可实现在线维护,在不停机的情况下,可对控制策略进行修改、 4 应用效果 4.1 改造后提高了硬件的可靠性,实现了锅炉系统的本质安全。 4.2 实现一键式自动点炉,避免了人工误操作存在的安全隐患。 4.3 改造后提高了锅炉点火、燃烧和控制系统的科技含量,降低工人劳动强度。 4.4 提高了锅炉的热效率,节约节要了天然气和电能。 4.5 应用变频调速技术可根据温度的变化,随时调整风机的转速,减少了噪音对环境的 污染(电机均运行于额定转速以下,风的噪音随之下降),对提高工业卫生水平起到一定的作用。 4.6 由于风机长期低于额定转速的状态之下运行,电机及风机的轴承不易损坏,延长了使用寿命,电机的发热量也减少了,维修量下降,停机时间减少,节约了大量的维修费用。 5 结论 大庆油田化工有限公司轻烃分馏分公司轻烃锅炉点火、燃烧及控制系统电仪改造后使用方便、运行稳定、可靠性高,取得较好效果。随着改产品技术进步,价格的降低,其性能价格比十分突出,容易被用户所接受,是化工企业锅炉系统提高自动化水平、节能降耗的首选,具有较好的应用前景。 |
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