二氧化氯在电厂冷却循环水中的应用 | |
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发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:1554 最后更新:2009/9/26 21:47:48 by dajiangjunwang |
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dajiangjunwang 发表于 2009/9/26 21:20:22
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二氧化氯在电厂冷却循环水中的应用 二氧化氯在电厂冷却循环水中的应用 凝汽器是火力发电厂的大型换热设备,其作用是将汽轮机做功后的低温蒸汽凝结为水,以提高热力循环的效率。图1为表面式凝汽器的结构示意图。凝汽器运行时,冷却水从前水室的下半部分进来,通过冷却水管(换热管)进入后水室,向上折转,再经上半部分冷却水管流向前水室,最后排出。低温蒸汽则由进汽口进来,经过冷却水管之间的缝隙往下流动,向管壁放热后凝结为水。在此工作过程中,由于冷却水质的不洁净,致使铜管内壁积聚了一些不利于传热的固态混合物(称之为污垢)。污垢的存在降低了换热面的传热能力,从而降低了汽轮机效率,因此必须对其进行清洗。 可见,冷凝器的主要危害来自于循环水的质量,也就说水处理的效果。主要危害有: 1. 水中矿物质和离子沉淀在冷凝器表面上。 2. 微生物及代谢产物混同循环水中的无机物和尘土形成粘泥,附着在冷凝器表面上,腐蚀管道,降低换热效率。 因此,电厂一般采用投加缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂的做法,来解决上述危害,但是有一些无法控制因素,使得电厂频繁的清洗冷凝器,设备腐蚀较严重,造成设备折旧加速,还使得电厂大量排出污水,造成成本升高 。这些不可控制的因素是: 1. 大多电厂采用有机磷系列的缓蚀阻垢剂,无形当中它有成了微生物繁殖的营养物质。 2. 微生物无时无刻都在繁殖,有时候肉眼看不到,温度适宜时繁殖较快,才容易发现其危害。 3. 一般的杀菌灭藻剂,有的受PH的影响,有的会使微生物产生抗体。 4. 当发现藻类等微生物时,危害已经出现,投药后,使水的浊度提高,造成工厂大量排水。 针对上述情况,越来越多的电厂均采用二氧化氯杀菌灭藻,其不可替代的杀毒特点成了取代杀虫灭藻剂的最理想的产品。? 工艺流程: 1-冷却塔;2-冷水池;3-循环水泵;4-冷却用换热器;5-余氯自动检测仪;6-二氧化氯发生器 应用实例: 里彦电厂基本工艺参数: 凝汽器进水温度:200c 凝汽器进水温度:330c 循环水流量: 3.4-3.7万m3 循环水量(两台): 3.5万m3 由此可见: 循环水时间大约一小时左右,温度在20-330c之间(温度不影响二氧化氯的杀毒效果) 二氧化氯在水中的检测浓度不小于0.3ppm 设备选型:3.5×105×0.3×10-6=10.5×10-3 因此, 方案一:选型SFI10000的在3-10月份,9个月的时间,每天工作2个小时,杀菌两次。 方案二:选型SFI5000的在3-10月份,9个月的时间,每天工作4个小时,杀菌两次。 一、成本分析: 方案一:每克有效氯0.004元 每年的费用:10000×0.004×2×30×9=21600元 方案二:每克有效氯0.004元 每年的费用:5000×0.004×4×30×9=21600元 |
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