化学水处理装置的优化运行及改进措施 | |
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发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:1729 最后更新:2009/11/16 11:15:41 by dajiangjunwang |
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dajiangjunwang 发表于 2009/11/16 11:09:54
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化学水处理装置的优化运行及改进措施 摘要:
尼龙66盐生产需要纯水,中国神马尼龙66盐公司的纯水系统在投产时遇到一些设计不当及运行不合理的问题,影响生产。在分析存在问题的基础上,采取一些改造措施,从而保证了纯水装置的正常及低耗运行。 关键词: 尼龙66 脱盐水 纯水 尼龙砧盐公司动力厂化学水装置负责供给2台75t锅炉及厂区其他各用户生产用脱盐水及纯水,水处理质量的好坏直接影响锅炉的安全稳定运行和66盐水溶液的质量。从1998年4月投产以来,由于设计、设备原因及生产运行经济不足等,我们遇到很多问题,为此进行了大量技术改造,对运行设备、再生系统、交换器、冷凝液系统等多方面进行了改造完善,现将这4年来的技术改造、运行情况、遇到的问题及处理情况做一个简要的介绍。 1 工艺流程 化学水装置包括脱盐、冷凝液回收两大系统。 脱盐系统为二级除盐系统。 其中阳床为双室浮动床,阴床为单室浮动床。 2 存在问题及其处理方法 2.1 酸碱再生系统 2.1.1 卸酸碱平台 酸碱系统供阳床、阴床,混床再生及中和池再生废水中和。 原设计卸酸碱平台仅0.4m高,且较平坦,实际使用时,槽车内酸碱很难卸干净。我们根据实际情况将平台加高到0.92m高,将坡度由2%增加到7.5%满足了使用要求。 2.1.2 再生用碱 生产初期,再生用烧碱为隔膜碱(30%),含氯化钠过多,且经检验铁离子超标。因为Cl-易被树脂吸附,不易被洗脱出去,会降低树脂工作交换容量,缩短运行周期,使出水水质下降[1]。杂质含量过多逐步沉积,严重时把地下输碱管道堵死,几乎造成全厂停车;含铁离子多会使树脂污染,铁中毒。运行不到半年我们根据实际情况决定将隔膜碱改为离子膜碱(两种碱主要成分含量对比见表1),解决了上述问题,取得很好的效果。 表1 两种碱主要成分含量对比
2.1.3 再生系统设备 3 运行程序优化及参数的修正 原设计再生程序中,充水,进酸碱,置换,正洗,最后一步是顺洗,通过再生泵经顺洗阀,反排阀,由下至上洗约15min,至指标合格,再生结束。这一步经运行实践证明,再生泵流量小,无法完全托起床层,造成了树脂乱层,影响出水水质,造成阳床漏钠,阴床制水批量下降,浮动床最忌乱层,因此我们决定取消顺洗这一步,延长正洗时间,正洗合格后再生结束。经以后实践证明,取消 4 改造效果 化学水装置经过这几年的改进、调整,整个系统安全稳定经济运行,完全保证了锅炉。66盐生产的正常供水,同时降低了生产成本,改造前后的经济效果对比见表2。 表2 改造前后的经济效果对比
参考文献: [1] 施燮钧,王蒙聚,肖作善 热力发电厂水处理[M].北京:中国电力出版社,1996. [2] Kirk Othmer. Encyclopedia of chemical York: John Wiley & Sons, 1995 York:John Wiley & Sons,1995. |
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