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超滤—反渗透—电渗析组合工艺处理放射性废水
发布时间:2010/2/20  阅读次数:1754  字体大小: 【】 【】【
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论文作者:陆晓峰 楼福乐 毛伟钢 梁国明 李国祯 刘光全

摘要:介绍用超滤-反渗透-电渗析组合工艺处理放射化学实验室排出的低水平放射性废水。叙述了内压管式超滤器、中空纤维反渗透器及电渗析器在废水处理中的脱盐、去污等效果,及两种清洗方法对超滤膜通量恢复的比较等。由“三膜”组合工艺组成的URE流程去污因子高达3.2×103,为放射性废水的处理提供了一种新的方法。
关键词:放射性废水 超滤 反渗透 电渗析 组合工艺

  一、前言

  我所于七十年代起开展用“四台电渗析器”和“电渗析器-填充床电渗析器”两个流程来处理放射性废水,获得了成功。但也发现在处理本所放化实验室排除的放射性废水时,效果不理想。主要是该废水中,组分复杂,特别是含有的有机大分子、络合物等,很难用电渗析工艺去除,影响了净化效果[2]

  近年来,我们研制了YM型磺化聚砜超滤膜,并做了超滤膜处理放射性废水的探索试验[3]。对反渗透处理放射性废水的方法也作了研究[4]。在此基础上,综合各种处理手段的优点,提出了用超滤(UF)-反渗透(RO)-电渗析(ED)组合工艺(简称URE流程)处理低水平放射性废水的新工艺。

  二、流程与设备

  处理低放废水URE流程见图1。采用本所研制YM型内压管式超滤器(磺化聚砜超滤膜,截留分子量为2万),膜面积1.5m2,纯水通量250L/h,(压力0.25Mpa)。反渗透器为海洋二所研制的HRC型中空纤维组件,膜面积40m2,纯水通量270L/h(压力1.3Mpa)。电渗析器为400mm×800mm,一级一段,膜对40对,由本所组装。

  放化实验室排出的低放废水进入沉降槽,静止澄清24h后,上清液放入超滤原水槽,经超滤处理后,渗透液进入中间槽。同时启动反渗透器和电渗析器,反渗透器进一步脱盐和去污,渗透液可直接排放或流入混床进一步处理。电渗析起浓缩作用。超滤和电渗析处理的最终浓缩液留待固化处理。三个单元均采用循环式操作。

  三、全流程冷试验运行

  冷试验累计运行147.5h,共处理模拟废水14m3。模拟废水按实际放射性废水组份配制,具体配方为:NaHCO3 60mg/L,NaNO3 146mg/L,NaCl 128mg/L,CaCl2 88mg/L,MgCl2 71mg/L,Na2SO4 7mg/L,30%TBP-煤油50mg/L,机油50mg/L,洗涤剂50mg/L。冷试验运行情况分述如下:

  

  图1   URE流程图

  1. 超滤单元

  在URE流程中,UF作为预处理除去大部分有机物和大分子物质,以保证RO的进水要求,提高ED的浓缩效果。

  ⑴脱盐效果

  与普通超滤膜不同,由于磺化聚砜超滤膜是荷电的,因而具有一定的脱盐能力。但脱盐率随原水中含盐量的增加和pH值的下降而降低(表1)。

  表1   原水含盐量、pH对脱盐率的影响

原水含盐量(mg/L)
原水pH值
渗透液含盐量(mg/L)
脱盐率(%)
980
6
899
8.3
1010
5
938
7.1
1050
4
1000
4.8

  ⑵影响通量的因素

  原水的组成、浓度和温度都影响UF的通量。当原水不含有机物(指没有加入机油、洗涤剂等)和含有机物时的通量分别为73.87L/m2h和58.30L/m2h。此外随着料液浓度的提高,通量逐渐下降。而随着料液温度的提高,通量逐渐增加。

  ⑶浊度和化学耗氧量的变化

  经超滤后,废水的浊度大大下降,确保了反渗透的进水要求。废水值下降表明,大部分有机物已被去除,使下游工艺处理更易进行(表2)。

  表2   浊度值的变化

原水浊度(mg/L)
渗透液浊度(mg/L)
平均去浊率(%)
原水(mg/L)
渗透液(mg/L)
平均下降率(%)
66~1575
0~1
99.9
248~1428
65~87
80.2

  ⑷膜的清洗方法试验

  随着运行时间的延长,超滤通量逐渐下降,试验用化学清洗法、海面球机械清洗法及其结合的方法来清洗,以恢复通量(图2)采用化学清洗法可较好地恢复通量,但再次运行时通量衰减较快,且有两次废液产生。而海面球机械清洗时,只要将球洗阀门旋转180度,使存放于阀门内的海面球随料液进入管膜内,海面球擦洗膜面后又回归入球阀内待用。清洗后的起始通量虽不如化学清洗法高,但通量可在较长时间内保持稳定。该方法简单,不影响生产,不产生两次废液,适合于放射性废水处理时采用。

  

  图2   清洗试验效果比较

  1.化学清洗后通量;2.化学清洗后再球洗的通量;3.球洗后通量

  2. 反渗透单元

  在URE流程中,RO用作深度净化。试验中对RO在流程中的位置及其他影响因素作了探索。

  ⑴反渗透在URE流程中的位置

  在起初的设想中,URE流程为:UF-RO-ED,废水经超滤处理后,进入反渗透,由反渗透脱盐并浓缩2倍后,再由电渗析作进一步浓缩。但试验发现,当反渗透的进料液含盐量由于浓缩而增加时,其脱盐率下降,渗透液的含盐量也提高,加重了尾端处理的负担。为更好地发挥反渗透的作用,将其位置改为:UF-ED-RO,即经超滤处理后的料液先由电渗析脱盐,使料液含盐量降至500mg/L时,再由反渗透作进一步脱盐,经试验改动后,反渗透的脱盐率可稳定在85%。

  ⑵通量变化

  在起始的40h运行中,RO的通量从141L/h降至112L/h(1.3Mpa),但在以后的100多小时运行中通量基本保持稳定,不再下降。可以认为由于采用UF作为预处理手段,RO膜受污染的程度大大降低。初始阶段的通量下降是由于膜的压密效应引起的。

3. 电渗析和离子交换单元

  电渗析和离子交换在URE流程中主要分别作为浓缩和后级深度净化(表3,4)。

  表3   电渗析和离子交换单元冷试验结果

工艺单元
进料液含盐量mg/L
渗出液含盐量mg/L
脱盐率%
最浓水含盐量mg/L
浓缩倍数
电流效率%
电渗析
1510
1342
11.1
7.5×104
49.7
45.2
离子交换
280
1
99.6
  
  
  

  表4   URE流程冷试验结果汇总

工艺单元
平均处理量(L/h)
平均脱盐率(%)
平均下降率(%)
浓缩倍数
体积*浓缩比
超滤
70
6.9
80
  
56
反渗透
90
85.7
82.5
  
  
电渗析
75
11.1
  
49.7
  
离子交换
90
99.6
  
  
  
总计
  
99.9
93.6
49.7
46.7

  *体积浓缩比=进料液体积/浓缩排污液体积



  四、放射性废水处理试验

  在全流程冷试验运行的基础上,进行了低放废水的处理试验。低放废水来自本所放化实验室实际,废水比放为7.4kBq/L,核素主要90Sr-90Y和137Cs,废水含盐量为800mg/L,为进一步验证膜对有机物的去除能力,仍向废水中加入与冷试验时相同的有机组份。热试验总计运行了104.5h,处理放射性废水7.5m3。试验中对反渗透单元的进水浓度对脱盐、去污的影响作了进一步测定,对高价离子的去除情况也作了分析。

  1. 原水含盐量对反渗透单元去污率的影响

  同冷试验结果相同,当原水含盐量较高时,RO脱盐率下降,去污率也下降。通过先启动ED,使RO的进料液含盐量保持在500mg/L左右时,RO脱盐率可达90%以上,去污率也提高到95%以上(表5)。

  表5   原水含盐量对反渗透单元去污率的影响

原水含盐量(mg/L)
渗透液含盐量(mg/L)
脱盐率(%)
原水放射性计数(cpm)
渗透液放射性计数(cpm)
去污率(%)
1650
860
47.9
6.54
0.50
92.4
445.4
48.2
89.2
7.16
0.20
97.2

  2.对高价离子的去除效果

  热试验中测定了UF和RO对废水中Ca2+、Fe3+离子[来

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