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新建超临界机组的柠檬酸清洗
发布时间:2011/3/27  阅读次数:2084  字体大小: 【】 【】【
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4 清洗过程和清洗效果
机组碱洗水容积近1900m3,采用0.6%HDC-1 复合碱洗剂循环清洗,先对一回路清洗,清洗结束后再利用清洗液清洗二三回路。碱洗结束后由参建单位共同对除氧器、凝汽器的碱洗效果进行检查,检查结果:参加碱洗的金属表面油污已经完全清洗干净,暴露出的金属表面基本没有浮锈,呈金属本色。
酸洗总容积为282 m3,酸洗过程中三价铁含量为零,酸洗终点取样测定全铁离子浓度为2.51g/L。
根据酸洗过程中取样测定总铁结果计算,参加清洗金属表面共洗出1.02 吨Fe3O4。酸洗中腐蚀指示片金属腐蚀速率为:
水冷壁15CrMo 钢:0.97g/(m2.h),水冷壁20g 钢:1.76g/(m2.h),高压给水管WB36 钢:1.05 g/(m2.h),腐蚀总量分别为9.7 g/m2,17.6g/m2,10.5 g/m2。
酸洗后进行了机组酸洗效果检查,经割取省煤器、水冷壁管和联箱检查发现:化学清洗系统金属内表面清洗干净,无二次锈、无点蚀,无过洗及镀铜现象,并形成了完整的银白色钝化保护膜。
酸洗结束30 天后锅炉首次点火吹管,尽管期间未采取其他停用保护措施,由于化学清洗形成的钝化膜保护效果好,热力系统净化达到较高要求,机组首次启动冷、热态化学冲洗用水量大大减少,避免了启动期间凝结水泵、给水泵滤网堵塞,整个蒸汽吹管期间(含冲洗用水)仅耗除盐水12000 吨。
蒸汽吹管期间,热力系统汽水品质很快合格,给水铁为17.9μg/L ,硅11.6 μg/L;启动分离器水侧硅76 μg/L,铁15 μg/L。机组并网和进入“168”h 试运期间,热力系统水汽品质全面合格,尤其是“168”
h 试运期间省煤器入口氢电导和铁含量均满足超临界机组加氧的要求,也反映化学清洗的效果。
5 结论
超临界机组采用分回路复合碱洗剂碱洗,柠檬酸清洗和双氧水钝化的工艺,能耗低,系统简单,清洗质量优良。完全能满足新建超临界机组首次启动前热力系统的净化要求,并大大缩短了蒸汽冲管时间,节约了大量的除盐水和化学药品,机组联合试运阶段水汽品质短时间即达到标准要求,为机组安全、经济运行提供了保障。
参考文献
[1] DL/T794-2001,火力发电厂锅炉化学清洗导则[S]
[2] 冯斌,大型机组化学清洗的工艺与特点[J].湖南电力,2005增刊.
[3] 冯斌,大唐湘潭电厂#3、#4机组化学调试方案和调试报告[R],湖南省电力试验研究院,2006

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