甄长红 版权所有
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项目 |
标准值 |
处理值 | |||
一级 |
二级 |
三级 | |||
凝结水 |
电导率µs/cm |
≤0.20 |
0.20~0.35 |
0.35~0.60 |
>0.60 |
硬度µmol/L |
≈0 |
>2.0 |
- |
- | |
给水 |
pH |
9.0~9.5 |
<8.8或>9.3 |
- |
- |
电导率µs/cm |
≤0.30 |
0.30~0.40 |
0.40~0.65 |
>0.65 | |
溶解氧µg/L |
≤7 |
>7 |
>20 |
- | |
炉水 |
pH |
9.0~10.0 |
9.0~8.5 |
8.5~8.0 |
<8.0 |
项目 |
劣化现象 |
可 能 原 因 |
处 理 方 法 |
凝
结
水 |
电导率
不合格 |
补给水劣化 |
查明补给水劣化原因并处理 |
氢离子交换柱内阳离子交换树脂失效 |
联系仪表维护人员更换 | ||
机组启动时受腐蚀产物影响 |
严格控制凝结水回收标准,做好停机防腐工作 | ||
溶解氧不合格 |
空冷凝汽器真空部分漏气 |
查漏、堵漏 | |
空冷凝汽器过冷度太大 |
调整凝汽器过冷度 | ||
凝结水箱水位调整不当 |
调整好水位 | ||
补入除盐水量大 |
均匀补水 | ||
凝结水泵漏气 |
换备用泵运行,对缺陷泵进行处理 | ||
给
水 |
硬度不合格或外状浑浊 |
组成给水的凝结水、补给水、疏水等劣化 |
查明劣化水源,进行处理;减负荷运行,尽量减少减温水量 |
给水系统严重腐蚀 |
调节好给水pH值,做好防腐工作 | ||
给水中含油 |
查明原因,消除油源 | ||
溶解氧
不合格 |
除氧器内部装置发生故障 |
检修除氧器 | |
除氧器运行工况不正常 |
调整除氧器工况 | ||
负荷波动大 |
稳定机组运行工况 | ||
凝结水含氧量高 |
调节凝结水溶氧达控制标准 | ||
取样系统有缺陷 |
消除取样系统缺陷 | ||
pH值
不合格 |
加氨系统运行不正常 |
消除缺陷 | |
加氨量不足 |
调整加氨量 | ||
给水劣化 |
查明劣化原因进行处理 | ||
含铁或含铜量不合格 |
给水组成部分水质含铜、含铁量不合格 |
查明不合格水质,采取措施 | |
给水加药系统运行不正常 |
调整加氨量 | ||
取样管道长期未冲洗 |
冲洗采样管道 | ||
电导率
含钠量
含硅量
不合格 |
给水组成部分水质电导率、含钠量、含硅量不合格 |
查明不合格水质,采取措施 | |
锅炉连续排污扩容器送出口蒸汽严重带水 |
调整锅炉连续排污扩容器的运行 | ||
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给水水质劣化后,应尽量减少减温水量 | ||
炉
水 |
外状浑浊 |
给水浑浊或硬度太大 |
查明硬度高或浑浊的水源,并将此水源进行处理或减少其使用量 |
锅炉长期没有排污或排量不够 |
严格执行锅炉的排污制度 | ||
新炉或检修后锅炉在启动初期 |
增加锅炉排污量必要时可通过事故放水系统排污 | ||
锅炉负荷急剧变化 |
稳定运行工况 | ||
PO43-浓度不合格 |
磷酸三钠加药系统发生故障 |
检查加药系统,排除故障 | |
磷酸三钠加药量调整不当 |
调整加药量 | ||
机组启动初期 |
加大排污换水,如pH偏低,加NaOH调整 | ||
SiO2过高,电导率不合格 |
锅炉负荷急剧变化 |
稳定锅炉运行工况 | |
排污系统故障 |
消除排污系统缺陷加强锅炉排污工作 | ||
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当炉水SiO2增大至影响蒸汽SiO2不合格时,应降低参数运行,并增加监测饱和蒸汽SiO2次数。 | ||
蒸
汽 |
含钠量或含硅量
不合格 |
锅炉负荷、水位、压力、温度急剧变化 |
稳定锅炉运行工况 |
汽包内汽水分离装置、给水清洗装置存在缺陷 |
停炉时检查修复 | ||
锅炉加药浓度过大或加药速度太快 |
降低锅炉加药的浓度或速度 | ||
锅炉炉水水质不合格 |
加强排污 | ||
减温水质不良 |
减少减温水用量 |
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