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火电厂生产用水平衡计划、管理及节水措施
李洪兵
国投曲靖发电有限公司
[摘 要] 本文通过对曲靖电厂生产用水现状的分析、评价,指出了火电厂加强生产用水平衡计划、管理的重要性,以及水资源合理应用对火电厂实现企业可持续发展的重要性,并提出了切实可行的节水措施和经验,对同类型火电厂生产用水管理具有一定的借鉴和指导作用。
1 发电机组水务概况
曲靖电厂装机容量为4×300 MW,均为凝汽式机组。工程分两期建设,并留有扩建余地,#1、2 机组于1998 年投产,#3、4 机组于2004 年5 月后均投入生产。生产用水取自石坝水库和棠梨湾泉水(地下水),设计石坝水库为长期供水水源,棠梨湾泉水为补充用水水源。两路水源补充水泵抽水供循环冷却水补水、锅炉补水、灰渣水、消防用水、生活用水等。
工业废水、生活污水经处理后通过下水道排至厂外。
1.1 循环冷却水系统
机组循环冷却水系统采用双曲线自然通风冷却塔,冷却方式采用敞开式,设计浓缩倍率为3.5,工业水源主要是石坝水库,棠梨湾泉水作补充。
1.2 锅炉补给水处理系统
锅炉补水处理系统为一级除盐+混床系统,共三列制水系统,每列出力为90~100 m3/h(锅炉正常补水量设计为153.3 m3/h),一般为单列运行,另两列备用;在用水高峰期也可两列或三列并列运行。
1.3 灰渣水系统
灰渣水系统补水设计为循环冷却水系统排污水(又称复用水),并建有灰水闭式循环回收系统。除灰渣水集中汇入清水池,经冲洗水泵升压后用于除灰、除渣,复用水补水直接补入清水池。
1.4 工业废水、煤泥废水(包括生活污水)处理系统
工业废水处理系统中经常性排放的无机废水,包括离子交换树脂再生废液、实验室排水、取样及锅炉排污等。
煤泥废水须经过混凝、澄清、过滤处理:生活污水须经过生物氧化、加氯杀菌处理。
2 生产用水平衡计划管理
曲靖电厂自4 台机组全部投产以来,随着用水量的增加,加上2004 年和2005 年水库水源地带降雨量偏少,以至石坝水库贮水量非常少,棠梨湾泉水由原来的补充用水变为长期大量供水。而1993 年以上两水源的水质全分析结果:石坝水库水全硬度为2.57 mmol/L,碳酸盐硬度为2.19 mmol/L,溶解固形物为143.2 mg/L;棠梨湾泉水全硬度为3.58mmol/L,碳酸盐硬度为3.43 mmol/L,溶解固形物为196.0g/l,枯水期时棠梨湾泉水全硬度经常达到4.5mmol/L。从以上两水源水质数据对比可看出,大量取用棠梨湾泉水必然导致生水补水量大量增加,或水量不足时循环水浓缩倍率超标。尽管这样全厂生产用水仍然非常紧张,循环水浓缩倍率最高达到9 倍多,严重时甚至因用水紧张导致1~2 台机组被迫停运。水已成为
制约企业发展的重大问题。为节约用水并保证机组安全运行,缓解企业面临的水资源压力 ,必须把节约用水作为企业重大议题来抓。
为了节约生产用水,科学利用石坝和棠梨湾补水,缓解企业面临的用水压力,提高企业经济效益,实现企业可持续发展目标。曲靖电厂从2005 年开始,投入大量人力、物力,千方百计节约用水、科学用水。制定科学的、切实可行的年、日生产用水平衡计划,并严格按用水计划用水,对浪费水的行为加大考核力度。例如,从2006 年的厂用水统计表即可看到,曲靖电厂已告别了浪费、无计划的用水时代。
3 节水措施
3.1 循环冷却水系统节水措施
曲靖电厂机组的循环水量设计值为4×32500m3/h,每个循环水池水容积约为15000 m3 ,蒸发损失1.35%合442 m3/h,排污损失0.53%合173 m3/h,风吹损失0.1%合32.5 m3/h,工业冷却水全部闭式循环 ,冷却后排入循环水出口母管进入冷却塔重复利用。每台机从净化站来工业用水约412 m3/h,直接从取水点补充约300 m3/h。循环冷却水处理原设计为低磷缓蚀阻垢剂+ 硫酸处理,加液氯杀生,pH 控制为7.5~9.0,硬度控制为<9.0mmol/L,总磷含量1.5~2.0mg/L。后因设备问题,取消了加硫酸和加液氯杀生,硬度控制为<8.0~8.5mmol/,浓缩倍率控制为<3.0。杀生方式改为投加次氯酸钠、季胺盐、氯淀等氧化性和还原性杀生剂,视藻类不定期投加。冷却塔排污水主要用于冲灰水,有少量通过排污水管下水道直排厂外。
为了尽可能实现生产用水平衡计划,最大限度的节约用水,又保证凝汽器不会产生严重腐蚀和结垢,使凝汽器安全经济运行,降低循环水排污水量,提高循环水浓缩倍率。决定在4 台机组循环水系统采取投加水稳剂与硫酸联合处理方式,经过与供药厂家人员共同努力,循环冷却水处理控制指标调整为:硬度控制为最高<18mmol/L,浓缩倍率为最高4~6,4台机组可节约循环水4×74 m3/h~4×133 m3/h。循环水对外排污水量大为降低。
3.2 锅炉补给水节水措施
(1)降低锅炉补给水自用水率
通过调整澄清池每三个月加泥一次为每月少量加泥,使澄清池排污水量大为减少;过滤器由原来的每三年用氢氧化钠和杀菌剂处理一次,改为每年定期处理一次,使过滤器每次反洗用水大为减少;一级除盐再生方面通过阴床采用热水再生,缩短一级除盐清洗、正洗时间,延长一级除盐串洗时间,使一级除盐再生用水明显降低。从而使锅炉补给水自用水率大为降低。通过调整工艺节水方面分析。
(2)除盐水的成本较高,如何降低机组补水率是节水的一个重要内容
通过对除盐水供水系统的改造,杜绝了除盐水供水系统中的溢、漏现象。大、小修加强对凝汽器铜管的查漏、堵漏,机组运行中合理排污等措施,使曾经年度机组补水率在国投电厂系统全国最高的曲靖电厂,机组补水率逐年明显降低。
(3)再生废水回用节水。
锅炉补给水再生酸、碱废水和集泥池泥水原来都是直接简单处理后排向地沟流出厂外,现在锅炉补给水再生酸、碱废水和集泥池泥水都全部送到工业废水处理系统,处理合格后回收使用。
3.3 灰渣水系统节水措施
灰渣水系统设计为#1、2 机组共用一套灰渣水系统,#3、4 机组另有一套独立的灰渣水系统。灰渣水系统用水量约为2×170 m3/h。
#1、2 机组冲灰渣水管多年使用后,由于灰渣水管内壁结垢严重,水流通截面大为减小,冲灰渣水量严重不足,长期用多只消防水枪冲渣沟输渣,造成了水源的极大浪费。后通过在#1、2 机组冲灰渣水系统加上一根新的冲灰渣水管,并将新加的冲灰渣水管与#3、4 机组灰渣水系统连接,可作为#3、4 机组灰渣水备用。从而解决了这一难题,仅这一项就可节水约150 m3/h。
3.4 工业废水、煤泥废水(包括生活污水)处理系统节水措施
工业废水经过加盐酸、氢氧化钠、凝聚剂处理合格,达到排放标准的废水通过下水道直排厂外。处理合格达到排放标准排放的废水水量约为540~720 m3/d。
原设计煤泥废水经过混凝、澄清、过滤处理合格后,回用于煤系统;生活污水经过生物氧化、加氯杀菌处理合格后排放或冲灰。但在实际生产中煤泥废水和生活污水处理合格后,均采用了通过下水道直排厂外的方式处理,处理合格后的煤泥废水和生活污水水量约50m3/d。
工业废水、煤泥废水(包括生活污水)经处理合格达到排放标准,不再排向地沟,而是由回收水泵输送到输灰渣、输煤水系统使用。可回收处理合格的工业废水水量约为540~720m3/d,煤泥废水和生活污水水量约50 m3/d。
3.5 加强其他方面的节约用水管理
(1)严格生产用水平衡计划,加强节约用水管理与考核。
曲靖电厂在04、05 年的严重缺水时期,除积极联系当地政府,加强水库蓄水外,还出台了多个“关于加强公司生产用水的通知”,组织员工开展节水活动,检查全厂生活食堂用水、浇花水等,对发生常流水的单位、部门或班组进行制止、考核。并将之作为一项长期的重要工作常抓不懈。
(2)做好节约用水宣传,全员动员参与节水,集思广益。
节约用水要从每一个人做起 ,从小事做起,充分调动每一位员工的节水积极性。曲靖电厂二期工业水泵运行方式,就是采纳了运行值班员的合理化建议,关小#3、4 机组工业进水总门,将主厂房内工业水压力调至0.25MPa,停运一台工业水泵,保持机组正常运行中一台工业水泵运行。按此方式运行一年多的事实表明,一台工业水泵运行完全能保证#3、4 机组正常运行。生活水用量大,且泄漏点多,临时采取每天20:00~6:00 停运生活水泵,也取得了很好的节水效果。
4 小结
曲靖电厂经过两年多的努力,生产用水浪费现象得到极大改观,每年的生产用水总量可控、在控,年度实际生产用水总量也基本与设计生产用水总量基本一致。石坝水库蓄水量也已恢复到正常蓄水量。水已不再是制约曲靖电厂发展的老大难问题。
5 对存在问题的探讨
近几年内,曲靖电厂还将逐步解决以下问题:一是生活水用量大,且泄漏点多,机组启停耗水大造成用水单耗大。二是循环水排污水的回收、利用问题。三是水力除灰系统仍采用低浓度水力除灰(水灰比达6~8)。将开展的节水措施:一是拟将循环水排污水回收用于灰场和煤场。二是冲灰水、循环水补水等校核、安装流量计,制定用水额度,进一步细化生产用水平衡计划、管理。三是发电机内冷却水目前采用添加BTA+EA 缓蚀剂,需要频繁用除盐水或凝结水换水。拟改为小混床旁路处理法。四是继续加大对生活水管网的消缺堵漏工作。五是锅炉排渣装置拟改用节水型设备,水力除灰系统实现中浓度水力除灰(水灰比不超过5~6)。
曲靖电厂通过在企业内部加强生产用水平衡计划、管理,层层落实节水措施,落实责任到部门、个人,狠抓节约用水,已经取得了明显的节约用水成绩,取得了巨大的经济效益和社会效益。曲靖电厂对水资源的合理应用和环境保护工作已踏上了一个新台阶。
参考文献
[1] 能源部西安热工研究所主编,热工技术手册·电厂化学,水利电力出版社,1993
[2] 火电厂水处理和水分析人员资格考核委员会编写,电力系统水处理培训教材,2006
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