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华能日照电厂1号锅炉汽包炉水水质波动原因分析
发布时间:2011/4/14  阅读次数:3073  字体大小: 【】 【】【
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【摘要】 华能日照电厂1号机组容量350MW,锅炉为自然循环汽包炉。1999年9月投运,机组原设计给水、炉水处理为全挥发处理。2003年7月10日炉水由全挥发处理改为氢氧化钠处理,2003年7月16日开始给水加氧处理。锅炉实施给水加氧处理后,给水系统含铁量有较大幅度的下降,但出现了汽包炉水pH等指标存在随负荷变化波动大的现象,华能日照电厂与国电西安研究院共同对水汽系统进行查定,基本上找到了影响汽包炉水pH等指标随负荷变化波动大的原因,并制定了相应的改进措施。
【关键词】 汽包炉 汽包炉水pH 汽包水位 水质控制参数 原因分析 改进措施7  
  1号机组于2003年8月进行锅炉给水加氧处理后,给水pH值由精处理出口一点加氨调节,pH值控制在8.6~9.0,为了维持炉水pH值在9.0~9.5,炉水采用氢氧化钠处理,在运行中出现了汽包炉水pH值随机组负荷的变化而显著波动问题。为此,华能日照电厂和西安热工院合作制定了1号炉水pH波动原因查定和锅炉连续排污、汽包水位对炉水水质影响的试验方案,双方于2005年10月13~21日共同进行了试验,并对试验结果进行分析,采取有效措施,彻底解决了该问题。
  1 试验结果和分析
  1.1 给水、炉水水质查定试验结果和分析
  1.1.1 凝结水全部经过高速混床进行精处理,给水按现有方式进行处理,即调整精处理出口加氨量,将低加出口水的电导率严格控制在1.8~2.5uS/cm,以维持给水pH值在8.75~8.95,并保证试验期间进入锅炉的给水水质尽量稳定不变;
  1.1.2 炉水按现有方式进行处理,根据汽包炉水的pH值,调整炉水氢氧化钠加入量以维持炉水的pH值在9.0~9.5;
  1.1.3 试验期间控制汽包水位基本稳定,即低负荷时水位在0mm左右,高负荷时在-30mm左右,机组负荷以平时最大变化速率在220~50MW范围之间升降负荷。
  在机组的负荷变动期间查定的给水、汽包炉水和下降管炉水的品质。其结果见表1。
          表1 机组负荷变化时对应汽包和下降管炉水水质查定结果

     
  在340~230MW快速变化(约30min)时,汽包炉水不挥发性杂质指标(氢电导率、钠含量)变化达到3~4倍,这单靠炉水在汽包中浓缩或稀释是不可能的,并且此锅炉下降管炉水水质并无明显改变。而且在负荷降低至230MW和稳定低负荷过程中,汽包炉水氢电导率在0.1μS/cm左右,接近于给水和饱和蒸汽的水平。这些都说明,在锅炉连续排污门关闭时,汽包炉水取样没有代表性,连续排污管中可能发生了汽化,存在汽、液两相,在低负荷时,汽包炉水取样取的是炉水的“蒸汽”。
  为了证明这一推断,在10月14日的负荷降低和10月16日的负荷升高过程中进行了重复验证试验。试验方法是,在负荷变化过程中不改变炉水加氢氧化钠的加入方式和加入量,保持精处理出口的加氨量不变,维持给水pH稳定,在此试验过程中通过开大或关闭锅炉连续排污门来验证炉水的水质,并保证开大连续排污门时使连续排污管充满炉水。表2是试验结果。
        表2 机组负荷变化时对应给水、汽包和下降管炉水水质验证试验结果
 
  由表2 可以清楚看出,在给水水质基本稳定条件下,在当负荷从310MW降至230MW过程中,当连续排污关闭时,汽包炉水的电导率、氢电导率、含钠量和pH都显著降低,而下降管炉水各项指标无明显变化。在稳定低负荷230MW下,当连续排污门开度为30%时,汽包炉水的电导率、氢电导率、含钠量和pH在12min后升高到降负荷前接近下降管炉水的数值;再次关闭连续排污门,12min后汽包炉水的电导率、氢电导率、含钠量和pH值又降至以前低负荷时汽包炉水的数值。这充分说明,在连续排污门关闭条件下,连续排污管道内存在汽、液两相,低负荷下,由于汽包压力低,汽包炉水取样为汽相,汽相中不挥发性杂质、固体碱含量和真正的汽包炉水差异巨大,所以表现为汽包炉水的氢电导率、含钠量指标降低达3~5倍之多,汽包炉水的电导率和pH值还与其氨含量有关,且pH值是氢离子浓度的对数值,所以其变化幅度没有氢电导率、含钠量那么大。
  升负荷过程情况下,当连续排污关闭时,汽包炉水的电导率、氢电导率、含钠量和pH值都显著升高。稳定高负荷下,当连续排污门开度为15%,汽包炉水的电导率、氢电导率、含钠量和pH值在12min后都降低到升负荷前接近下降管炉水的数值。再次关闭连续排污门,12min后汽包炉水的电导率、氢电导率、含钠量和pH值又升至以前高负荷的数值。这也说明,在连续排污门关闭条件下,连续排污管道内存在汽液两相,高负荷下,由于汽包压力升高,汽包炉水取样为液相,不挥发性杂质和固体碱含量较真正的汽包炉水高,所以表现为汽包炉水的氢电导率、含钠量、电导率和pH值高,即高负荷时汽包炉水取样取的是“浓缩”的炉水。
  1.2 炉水加氢氧化钠方式对炉水pH值的影响试验结果
  凝结水全部经过高速混床进行精处理。10月13日,氢氧化钠计量箱溶液的浓度为0.2%,计量泵行程为100%时,下降管炉水的pH值和电导率升高较快,停止计量泵后,由于取样的滞后,下降管炉水的pH值和电导率有可能偏高,如10月14日1:30计量泵停运,下降管炉水pH值从 9.22上升至9.45,电导率从 4.75上升至8.66。10月15日,氢氧化钠计量箱溶液的浓度改为0.1%,下降管炉水的pH值和电导率偏高现象得到了改善, 10月15日0:40计量泵停运,下降管炉水pH值从 9.23上升至9.39,电导率从 5.25上升至5.75。所以炉水加氢氧化钠的方式以小浓度均匀加入方式为好。
  1.3 凝结水精处理运行方式对炉水pH值的影响试验
  凝结水氢电导率在0.063~0.070μS/cm范围,旁路凝结水精处理系统,监测凝结水、给水、汽包和下降管炉水水质。结果见表3。
                   表3 凝结水精处理投运对水质的影响


  
  由表3可以看出,在凝汽器无泄漏时,凝结水精处理投运与否,凝结水、给水、汽包和下降管炉水的水质无明显差异,精处理无漏钠现象,不存在精处理漏钠造成炉水pH、电导率升高问题。

  1.4 汽包水位及变化对炉水水质影响试验结果

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