摘要:针对中原乙烯循环水的浓缩倍数偏低和系统发生腐蚀的问题,筛选出一种以磺化丙烯酸,有机解羧酸等为主剂的适合高浓缩倍数运行配方。现场应用在浓缩倍数4.0条件下,运行指标和监测数据达到并优于中石化规定的要求,碳钢、铜、不锈钢换热器无明显锈蚀、污垢发生,无点蚀及锈瘤。
关键词:循环冷却水 缓蚀阻垢剂 腐蚀性水质 动模试验
前言
浓缩倍数是循环水运行
管理的一项重要指标,提高浓缩倍数能够节省
药剂和水量,但首先必须解决高浓度离子对换热设备造成的腐蚀和
问题。中原乙烯循环冷却水装置的设计能力2×10
4m
3/h,而实际运行能力为14000m
3/h,系统保有水量6100m
3,自1995年开车以来,浓缩倍数N值平均为2.5,且在水质较差时发生腐蚀现象,碳钢挂片腐蚀率达到0.1128mm/a,铜挂片腐蚀率0.009mm/a,均达不到碳钢腐蚀速率0.075mm/a,铜腐蚀速率0.005mm/a,不锈钢腐蚀速率0.005mm/a的要求
[1]。为提高循环水装置运行的
经济性,并严格控制腐蚀和
,经过旋转挂片试验、静态阻垢试验及动态模拟试验,筛选出的缓蚀阻垢剂配方,较好地满足了循环水的各项要求。
1 补水水质和设备情况
1.1 补水水质
1998年以前,中原乙烯循环水系统补水全部来自黄河水。为解决黄河水断流问题,开始使用脱碱后的地下水作补充水。补充水中黄河水占60%,脱碱地下水占40%,补充水的水质见表1。
表1 补充水水质分析结果
项目 |
脱碱地下水 |
黄河水 |
Ca2+/(mg·L-1) |
40 |
135 |
总碱度/(mmol·L-1) |
2.1 |
3.18 |
pH |
8.12 |
8.34 |
Cl-/(mg·L-1) |
48 |
90 |
SO42-/(mg·L-1) |
44.7 |
112.5 |
总固体/(mg·L-1) |
278 |
560 |
通过计算在浓缩倍数N=4.5倍时,经混合后的循环水pH值为9.13,饱和pH为6.2,Ryzner稳定指数为3.27[2],水质属严重型。但是浓缩4.5倍后Cl-已超过300mg/L,SO42-达387mg/L。这些腐蚀性强的离子又给系统带来严重腐蚀。因此,要求循环冷却水的药剂配方既要能解决问题,也要能解决腐蚀问题。
1.2 设备情况
全厂共有换热器约120台,铜(T2)换热器32台,不锈钢(1Cr18Ni9Ti)换热器24台,其余为碳钢(20#钢)换热器。换热器设计进水温度≤32℃,总回水温度≤42℃。
2 缓蚀阻垢配方的筛选
试验共选了6种缓蚀阻垢剂,其中BC-605系列4种:BC-605H1、BC-605H2、BC-605H3、BC-605H4。该系列缓蚀阻垢剂主要成分是磺化丙烯酸、有机磷竣酸、BPTA、丙烯酸酯多元共聚物等。配方中各组份配比含量不同;S-113;系统原使用药剂(其主要成分为磷酸盐、EDP、BPTA等)。试验用水水质按表1所示,浓缩倍数4.5。试验药剂浓度分别为50mg/L、60mg/L和70mg/L3种。
2.1 静态阻垢试验
用配水的方法使试液的Ca2+及碱度达到250mg/L,P042-为5mg/L,然后加药剂,浓缩1.5倍,80℃下恒温10h,再分别测出水中钙离子的含量、计算出碳酸钙、磷酸钙的阻垢率。结果如表2、表3所示。
表2 碳酸钙阻垢率
药剂浓度/(mg·L-1) |
阻垢率/% |
BC-605H1 |
BC-605H2 |
BC-605H3 |
BC-605H4 |
原使用药剂 |
S-113 |
50 |
79.2 |
63.8 |
88.8 |
90.3 |
86.8 |
87.6 |
60 |
80.0 |
68.1 |
91.0 |
96.1 |
86.0 |
89.3 |
70 |
83.4 |
75.7 |
89.5 |
90.3 |
73.8 |
85.2 |
表3 磷酸钙阻垢率
药剂浓度/(mg·L-1) |
阻垢率/% |
BC-605H1 |
BC-605H2 |
BC-605H3 |
BC-605H4 |
原使用药剂 |
S-113 |
50 |
23.9 |
21.4 |
26.8 |
30.4 |
15.2 |
18.6 |
60 |
26.6 |
25.7 |
30.4 |
33.6 |
17.8 |
24.5 |
70 |
29.8 |
25.4 |
33.9 |
35.1 |
19.6 |
25.2 |
2.2 旋转挂片腐蚀试验
根据阻垢试验结果,选取BC-605系列中阻垢效果最好的BC-605H3,BC-605H4两种与原使用药剂以及S-113作对比。采用3种材质挂片(20#碳钢、不锈钢和铜)进行旋转挂片试验。结果如表4所示。由表4可知以BC-605H4的腐蚀率最低。
表4 不同药剂浓度的腐蚀速率
药剂浓度/(mg·L-1) |
试片材质 |
腐蚀率/(mm·a-1) |
BC-605H3 |
BC-605H4 |
原使用药剂 |
S-113 |
50 |
碳钢挂片 |
0.0219 |
0.0146 |
0.0165 |
0.0157 |
不锈钢挂片 |
0.0001 |
0 |
0.0002 |
0.0002 |
铜挂片 |
0.0002 |
0 |
0.0001 |
0.0002 |
60 |
碳钢挂片 |
0.0170 |
0.0123 |
0.0170 |
0.0148 |
不锈钢挂片 |
0.0001 |
0 |
0.0001 |
0 |
铜挂片 |
0.0001 |
0 |
0.0001 |
0.0001 |
70 |
碳钢挂片 |
0.0142 |
0.0116 |
0.0136 |
0.0150 |
不锈钢挂片 |
0 |
0 |
0.0001 |
0.0001 |
铜挂片 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
2.3 动态模拟试验
根据上述试验结果,同时考虑到经济性,选S-113和BC-605H。两种药剂进行动态模拟试验。药剂浓度60mg/L,试片为20#碳钢、不锈钢和铜3种材质洞时用φ10×1的碳钢试管2支。动模12d后投加有机溴杀菌剂30mg/L。结果如表5所示,从表中看出,BC-605H4的腐蚀率均低于S-113,同时前者的成膜厚度较后者厚,试管粘附速率前者也较后者低(S-113粘附速率已超标)。
表5 动态模拟试验结果
药剂名称 |
项目 |
碳钢挂片 |
不锈钢挂片 |
铜挂片 |
碳钢管 |
BC-605H4 |
外观 |
有色晕干净 |
有色晕无腐蚀 |
少色晕无点蚀 |
|
膜厚/μm |
48 |
16 |
14 |
|
腐蚀率/(mm·a-1) |
0.025 |
0.0031 |
0.0004 |
0.015 |
粘附速率/m.c.m |
|
|
|
9.8 |
S-113 |
外观 |
有色晕少腐蚀 |
有色晕无点蚀 |
少色晕无点蚀 |
|
膜厚/μm |
32 |
15 |
12 |
|
腐蚀率/(mm·a-1) |
0.037 |
0.0045 |
0.0007 |
0.023 |
粘附速率/m.c.m |
|
|
|
17.6 |
以上试验结果表明,BC-605H
4更适合于中原乙烯的特殊水质,可以作进一步的
工业应用试验。
3 现场应用
3.1 浓缩倍数及药剂浓度
系统浓缩倍数初步控制在3.5-4.0之间,后来又逐步提高到4.0以上。表6给出了试用期间的月均浓缩倍数。
根据上述试验结果并考虑用药的经济性,试验药剂浓度控制在60mg/L左右。
3.2 细菌和浊度控制
为控制细菌数量,减少因生物粘泥带来的腐蚀,日常杀菌是每天冲击性投加液氯l-2次。加氯机出现故障时用氯锭(主要成分是次氯酸钠)代替。另外,每20d左右交叉投加非氧化性杀菌剂1次,以剥离管壁上沉积的生物粘泥。异氧菌量严格控制在小于1×105个/mL(正常运行时为103-104左右)。
浊度的控制主要通过旁滤地进行,旁滤量为5%-6%,正常运行情况下浊度小于5.0mg/L。
3.3 监测挂片和监测换热器
表6给出了试用8个月来监测挂片和监测换热器的腐蚀和情况。其中3月份因运行水温过低(平均为20℃)和循环水系统有物料泄漏,造成碳钢监测挂片腐蚀率偏高,经采取措施后恢复正常。氯离子在320-350mg/L情况下运行,不锈钢挂片腐蚀率为0。
表6 现场试用结果
mm·a-1
项目 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
平均浓缩倍数 |
4.01 |
3.88 |
3.95 |
4.05 |
3.97 |
4.20 |
4.08 |
碳钢挂片腐蚀率 |
0.0027 |
0.133 |
0.027 |
0.0014 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0013 |
不锈钢挂片腐蚀率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
铜挂片腐蚀率 |
0 |
0 |
0.0004 |
0.0025 |
0.0023 |
0.00051 |
0.0003 |
碳钢试管腐蚀率 |
|
0.0873 |
|
|
0.001 |
|
0.01164 |
不锈钢使馆腐蚀率 |
|
0.0010 |
|
|
0.0009485 |
|
0.00093 |
其中4月份小修期间,为
检验药剂配方的实际运行效果,打开部分换热器进行了检查。经过将近4个月的运行,设备状况良好,换热器内部无粘泥,无点蚀,无锈瘤和
,换热器不需任何清洗。其中检查两台不锈钢换热器无点蚀,无应力腐蚀。
4 结论
4.1 BC-605H
4缓蚀阻垢剂比较适合中原乙烯的水质特点,平均N值由2.5提高到4.0。而且因黄河水质恶化导致的腐蚀和
倾向得到了控制,水质状况良好。
4.2 腐蚀速度的降低使设备的大修周期由1a提高到2-3a,每年节省的全厂设备检修费就达上千万元。
4.3 N值由25提高到4.0用F污量由121m
3/h降为69m
3/h,每年可节水41×10
4t,折合人民币50多万元。另外,因排污量的减少,每年少交排污费80多万元,具有良好的
环境效益。
参考文献:
[1]中国石化集团公司.炼油化工企业工业水管理制度[M].北京:中国石化集团公司1999.7.
[2]周本省.工业水处理技术[M].北京:化学工业出版社.1997