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[凝结水精处理]精处理高速混床氨化运行工艺探索
发布时间:2009/6/10  阅读次数:1399  字体大小: 【】 【】【
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精处理高速混床氨化运行工艺探索

                                                                          

浙江电力     1999年第5期
胡景福   台州电厂化学分场(318016)
摘   要:对高速混床氢型运行时所存在的问题进行了分析,指出采用氨化运行工艺是一条切实可行的途径,介绍了氨化处理过程以及所获得的经济效益。
关键词:混床   阳树脂   氨化

1概述
       凝结水是锅炉给水的重要组成部分,它占给水总量的绝大部分,氨被用来作为调节锅炉进水的化学水处理药品。照理说凝结水是很纯净的,但实际形成过程中总会因某些原因而受到污染,如凝汽器泄漏的悬浮物、盐类、胶体、Cu、Fe的氧化物及离子等热力系统的腐蚀产物,一旦这些杂质进入锅炉,将会给机组特别是高参数大容量的机组带来严重危害,为此而设置了凝结水精处理设备。本厂四期机组各自配套设计了中压凝结水精处理系统,每套系统由3台高速混床组成,正常情况下两运一备,可实现100%凝结水处理。再生方式采用公用3塔体外再生设备,混床失效后的树脂先送到阳再生器内将树脂彻底分层,阳树脂留在阳塔内进行再生,阴树脂及部分混脂输送到阴再生器内进行再生,再生好的阳阴树脂在树脂贮存器内正洗混匀后备用,阴再生器内的混脂再送回阳再生器参加下一次的再生。
2系统存在的问题
       精处理系统在机组水处理中有着非常重要的作用,但氢型运行的高速混床在运行中面临着以下许多问题:
       (1)高速混床运行周期短、周期制水量低、使得系统需要频繁操作,运行不稳定;
       (2)生产性工业酸耗、碱耗大;
       (3)存在着再生剂(即再生用的工业盐酸、烧碱)带入大量氯根、硫酸根的可能(已多次发生此类恶性水质);
       (4)树脂的破碎率高、补充率高、耗费大;
       (5)废水产生量大,处理费用大,不利于保护环境。
3原因分析及处理对策
3.1原因分析
       在实际运行过程中,经我们观察后发现,在精处理系统凝结水进水水质正常,精处理系统再生也无异常的情况下,精处理高速混床运行周期不长、制水量低的情况为数不少。大量资料证明现采用的再生工艺还是比较先进合理的,它不会对系统有多大的不良影响。再研究运行工艺方面的问题,发现氢型高速混床不适合处理氨含量太高的凝结水,氨含量越高其负载越高,说明运行工艺存在问题。
       大容量高参数机组的给水一般都采用氨—联氨联合处理工艺,氨被用来作为调节锅炉进水的化学水处理药品,锅炉给水的pH值控制在9.0~9.4,使被处理的凝结水的pH值达到9.0左右,凝结水中的氨含量可达到1~2mg/l。我厂的高速混床都使用氢型阳树脂,在凝汽器不泄漏的情况下,氨就代表着以氢型工作的阳树脂的主要负载,其失效终点是铵的穿透,对于高pH值的凝结水,混床中的阳树脂上的负载很高,pH值控制越高,负载量也就越大。阳树脂上的负载还会因钠离子(凝汽器泄漏、渗漏)的进入而加大,这就要求阳树脂既要抗磨损,又要有高的工作交换容量,然而树脂的交换容量取决于以下3个条件:
       (1)在实际运行过程中其失效终点的判定;
       (2)树脂的再生程度,正常情况下它是一个定值;
       (3)树脂的交联程度,它在树脂的制造过程中就已确定,相对来说它是一个不变的参数,只会随着运行时间的延长或运行条件的恶化而降解。由于阳树脂的工作负荷特别高这一点,它必将导致系统存在着上述的不足。
3.2处理办法
       为了解决问题,最好的办法当然是采用氨型树脂代替氢型树脂。但那样需要更换掉大量氢型阳树脂。初步估算:2台机组共7份树脂(其中1份留再生塔再生),每份4 56m,其中1/2为阳树脂,则阳树脂的总量为15 96m,每立方米树脂的价值约10万元,总价值在160万元左右,必然造成很大的浪费。通过查找资料和研究后发现,氢型树脂也可以采用适当的工艺,使它氨化来运行,同样起到氨型树脂的作用,氢型阳树脂经氨化后,进水中的铵离子不会被除掉,但外来的杂质离子,诸如钠离子、钙离子(用"M"表示),仍可以被树脂吸收掉,反应式如下:
R-H+NH=R-NH+H+       (1)
R-H+M+=R-M+H+                       (2)
R-NH+M+=R-M+NH     (3)
R-OH+CL-=R-CL+OH-   (4)
H+OH=HO                                         (5)
OH-+NH=NH·HO       (6)
       但是,氨离子和钠离子的选择性的差别比较小(也即它们的吸收系数差别不大),所以树脂内的钠离子浓度必须保持在比较低的浓度,有利于保持出水合格。氨型阳树脂的容量,取决于进水的钠离子浓度,因此树脂以氨型使用时,对钠离子的交换容量稍低,也即钠离子的平衡泄露比氢型阳树脂稍高。几种类型的树脂混床的性能对比分析如表1。最后确定了氨化阳树脂的方案,它有理论依据、投入少、具有可行性。
       表1 3种类型混床性能对比类型氢型混床氨型混床胺型混床床体性能
3.3   处理过程具体处理做法如下:
       (1)再生时逐次浮洗出部分碎树脂;
       (2)树脂定期体外擦洗;
       (3)采用高纯离子膜碱再生好混床树脂;
       (4)机组连续加氨,保持加氨量稳定,混床投运初期适当提高加氨量,控制进水的pH值在9.0以上;
       (5)投运初期避免处理较差的凝结水和机组启停期间的凝结水等等。
4效果检验
       通过阳树脂氨化运行,总体上有以下效果:
       (1)改善了系统运行工况、使混床在氨穿透后仍维持较高的出水水质,稳定了系统的运行;
       (2)降低了树脂的破碎率,减少树脂的补充量;
       (3)降低酸碱消耗,节省运行费用;每年可减少排放废酸废碱近6000t,有利保护环境;
       (4)由于再生次数的大幅减少,降低了带入杂质的可能,提高了运行的可靠性。
       同时,通过氨化技术的应用,高速混床的运行周期明显延长,由以前的每周期5~7天,提高到现在的30天左右,长的运行周期可达35以上;周期制水量明显增大,由以前的5~8万t提高到25~35万t;出水水质稳定,高速混床出水水质统计见表2,总体运行情况见图1,基本解决了我们面临的问题。
       表2高速混床出水水质统计表
       值得注意的是,由于氨型运行阶段树脂的交换容量比氢型低,在实际运行过程中,一般每台机组要保持有1台高速混床未投运过,即保持为氢型,以处理凝汽器意外泄漏而引起的恶性水质。
5 结语
       通过高速混床氨化阳树脂技术的应用,提高了我厂的凝结水精处理运行水平;取得了较高的综合经济效益。当然,随着时间的推移,现在运行的树脂必将有一天会老化,在以后需要更换树脂时,可以考虑换为氨型的树脂。
       氨化运行尚属新事物,国内实际采用尚不多见,专家对此也见仁见智,今后肯定还值得进一步学习和探讨。

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