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浅析自动加氨系统的原理及应用
发布时间:2009/6/19  阅读次数:1045  字体大小: 【】 【】【
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杜付
(哈尔滨气化厂热电厂 154854)
摘 要:以WTJY-IIA型系统为例,浅析自动加氨系统的原理及应用。
关键词:CO2   氨   PH值   除盐水
一、本厂简介
因为哈尔滨气化厂化工工艺的用水要求,热电分厂的化学车间采用了二级除盐系统制水,但二级除盐水的碱度低、缓冲性小,只要含有少量的CO2,PH值就显著降低。故该系统利用柱塞计量泵向除盐水供水管注入氨液,以消除游离的CO2,将除盐水供水的PH值提高到8.5以上,来防止CO2对水汽系统金属的侵蚀。原规定每小时化验一次除盐水供水的PH值,并据此化验值,手工调节柱塞泵的出口阀开度以调节加氨量,但由于除盐水供水流量及CO2含量经常性变化,而化验频率较少且人工调节滞后和不准确,使除盐水含氨量波动在0.3~2.0毫克/升,除盐水供水的PH值波动在5.5~10.3之间,对设备造成了一定的侵蚀。在检修中发现,化学的供水管壁呈暗黑色、壁厚减薄在1.2毫米以上,凝汽器空冷区的铜管表面有0.18~0.34毫米的淡绿色腐蚀产物,这种腐蚀虽然不能很快引起金属设备的损坏,但由于大量腐蚀产物被带入水汽系统中,导致各种汽水的含铁量和含铜量较高,会造成锅内结垢和腐蚀等后果,导致了锅炉效率的下降,严重时锅炉将发生爆管事故,所以哈尔滨气化厂决定引进自动加氨系统。
二、自动加氨系统
我厂经多方考察,决定引进WTJY-IIA变频自动加氨系统,该系统采用双闭环方式线性调节加氨量,可以保证除盐水供水的PH值稳定在给定范围内。
1、设备组成
该系统为变频调速,根据检测信号(压力、温度、流量、PH值、离子浓度、液位等)自动调节加氨电机转速和冲程,比例调节加氨量,使除盐水PH值恒定于设置值,其主要组成部分:1)检测部:流量计;压力;温度;离子浓度传感器;PH计;流量调节仪。2)程控部:可编程控制器;变频器;指示灯;空开接触器。3)执行部:计量泵;电动行程调节器。

  
2、系统原理

(图1)
该自动加氨系统以PH值、压力、温度、离子浓度、信号运算输出后经变频调节控制计量泵电机转数,以控制加药频率,其中PH值为主闭环信号,离子浓度和温度压力为补偿加药信号;流量信号经变送输出后,经行程调节器控制计量泵冲程以控制加药量;采取除盐水供水管的瞬时PH值进行调节,时刻保证了除盐水供出的供水PH值稳定在规定范围内,避免了滞后和失调;详见(图1)。
3、使用自动加氨系统的方法
       为了最好的发挥自动加氨系统的效果,我们在实际应用中应注意到,虽然氨和被中和的CO2均是挥发性物质,但这两种物质的分配系数却有很大的差别,CO2的分配系数远远大于NH3的分配系数。用氨处理时会出现某些地方NH3过多,而另一些地方NH3过少的矛盾,因此不能用氨处理作为解决给水因游离CO2而PH值过低的唯一措施,应该首先尽可能地降低给水中的碳酸盐含量,降低游离的CO2含量,再进行加氨处理才有好的效果。
当系统中有溶解氧存在时,用氨处理给水有可能引起黄铜管的腐蚀。因此当系统中铜、铁共存时,一方面要严格控制给水的加氨量,另一方面也要严格控制凝结水、给水的含氧量,防止空气漏入水汽系统。我厂在改造加氨系统时,同期将喷雾填料式除氧器改造为旋膜填料式除氧器,以降低给水和凝结水中的含氧量。
应注意的内容还有:1、反馈信息管接入点与加药泵的距离不要太远,防止出现“反馈延迟”;2、PH标准定位液必须校准,防止系统“误认”,失去参照标准;3、氨液浓度要均匀,这样会使PH恒定。
三、使用效果
我厂投用变频自动加氨系统,完全解决了手动加氨存在的弊端,不仅减轻了CO2对水汽系统铜和铁的腐蚀,而且更重要的是可以降低各种汽水的含铁量和含铜量,有利于防止锅炉受热面形成水垢和水渣,保证了锅炉的安全运行。该系统自2003年4月投入使用后,运行非常稳定,8个月后对凝汽器进行检修,铜管外表面已形成黑色保护膜,未见腐蚀。自动加氨系统的自动控制屏上有数字仪表显示除盐水供水的瞬时PH值,使净水人员可以监视加氨运行是否正常,并且对整个净水系统的运行状况也有一定参考;随机抽取200个数据点进行PH值的统计分析,(图2)表明在投用自动加氨系统之前,仅有37.5%的PH值在8.5~9.2标准范围内,(图3)表明在使用自动加氨处理后,PH值稳定在8.5~9.2之间,合格率达100%;除盐水供水含氨量保持在0.8~1.2毫克/升,减缓了对金属的腐蚀,供水管壁的腐蚀已小于0.04毫米;锅炉热效率平均提高了3.8%,三台炉每年可节约燃料煤26000吨,价值468万元;降低了水汽系统的含铁量和含铜量,减少了锅炉内沉积物的量,对比数据见表(一)。
表(一) 自动加氨系统投用前后的数据对比表
对比
项目
给水含铁量(ug/L)
给水含铜量(ug/L)
锅炉沉积物(g/m2)
投用前
183
38
800~1500
投用后
30
4
40~100
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