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旋膜除氧器应用于300 MW火电机组的可行性
发布时间:2009/10/11  阅读次数:2732  字体大小: 【】 【】【
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  (1)排汽系统改为两个去向:排向大气;增设排汽管,且引向汽机凝汽器的颈部,为能做到锅炉上水时和机组启动时溶氧合格,在引向凝汽器的负压管道上又装一引向抽真空系统入口的管道,以保证在汽机轴封没有送汽密封前能使除氧器负压运行。当汽机冲转后排汽引至凝汽器颈部,当汽机带负荷后,除氧器水温达107℃以上时,改为对大气排汽(气)。排汽(气)母管和支管均装有相应阀门。 
  (2)低水位紧急补水管。为防止除氧器水位降至危险低水位时正常系统能补上水,特增设由化学除盐水箱直接补水系统。可设专用管路,亦可在正常补水管路上接管。但要保证泵和电动阀门开启灵活方便。
  除氧器采用滑压运行不仅可避免启动和运行中复杂的操作程序,更可使机组经济运行。经研究,一台200 MW机组采用滑压运行时热耗值可降低(3~4)×4.186 8 kJ/(kW·h),每年可节标准煤800 t。
3.4 旋膜除氧器的保护与报警
  (1)水箱和除氧塔上设有足够数量的全启式安全阀,安全阀数量和规格应满足设计技术规程。(2)旋膜除氧器应装设就地和远方水位计,
并具有水位高、低报警装置和危险高、低水位动作装置。
  (3)滑压运行除氧器可取消压力调节阀,加装紧急闭汽阀。
  (4)增加紧急补水开启水泵(或阀)。
3.5 试验
  为满足大型发电机组对除氧器的要求,应对国产300 MW火电机组旋膜除氧器进行下列项目的试验研究。
(1)真空除氧试验。(2)随机组滑启试验。(3)大负荷下水中溶氧试验。(4)降低给水温度和突变负荷试验。(5)随机滑停试验。(6)瞬间直补疏水试验。(7)排汽量试验。
(8)旋膜管水裙面积和流量试验。

4 国内各厂旋膜除氧器技术和生产状况
4.1 技术状况
  从技术来源分析,瓦房店东大热电设备有限公司,朝阳市电力机械厂,青岛磐石容器制造有限公司的技术都来源于东北电力科学研究院(下称东电技术);中州汽轮机厂,哈尔滨锅炉有限责任公司的技术来源于西安热工研究所(下称西安技术)。
4.1.1 东电技术
  1974年,与抚顺石油二厂热电厂合作,将该  厂25 MW供热机组配套的G-225型淋水盘式低压除氧器改为低压旋膜除氧器,首次应用的旋膜管由D108×4.5无缝钢管制成,单管出力为3~4t/h,作为一次除氧,以不锈钢网波填料作为二次除氧,即深度除氧。改造后效果良好,显示旋膜管填料装置除氧效率高,稳定性好,适应性强的特点。旋膜管及网波填料技术系来自化工设备,加以改进,形成了旋膜除氧设备的雏形。
  1983年,与浑江电厂合作,将旋膜除氧技术推广应用到100 MW机组配套的GC-420型喷雾填料式高压除氧器的改造。这次应用的旋膜管由D133×4.5无缝钢管制成,单管出力为4~7 t/h,单管出力增大,改造后分别进行了在变负荷70~100 MW,变补水量(5~13)%,变进水温度和最低进水温度97℃的情况下的试验,经测试,给水溶氧量合格。试验结果由吉林电力工业局组织鉴定,肯定了改造的效果。
  1987年,与朝阳电厂合作,将一台200 MW机组配套的GC-670型喷雾填料式高压除氧器改为旋膜除氧器。旋膜管由D133×4.5无缝钢管制成,改造后效果良好,经东北电业管理局组织鉴定,认为“其除氧效果和适应性具有国内先进水平”。
  最近几年,北京第一热电厂,山西太原第一热电厂,河南洛阳热电厂,山西漳泽电厂先后订货和运行了几台根据东电技术生产的300 MW火电机组等级的旋膜除氧器,但由于投运时间短等原因,均未进行技术鉴定。
  原东电技改局于90年代初完成了为300MW火电机组配套的旋膜除氧器的设计方案。
4.2.1 西安技术
  70年代末,为掌握旋膜除氧器的喷淋特性及传热传质机理,西安热工研究所筹建了冷态试验台、单管热态试验台。
  随着电力工业的发展,科技的进步,早期投运的除氧器除氧效果不能满足要求,各电厂要求对其进行技术改造,为此西安热工研究所将试验研究成果应用于改造中。
  1983年,坝桥热电厂3号机除氧器技术改造时,将C-150型除氧器改为旋膜除氧器,改造后运行稳定,出口溶氧小于5μg/L,低负荷时也能满足出口溶氧要求。
       1988年,坝桥热电厂又对8号机230 t/h除氧器进行技术改造,改造后出力可达290 t/h,运行稳定无振动,出口溶氧合格,在进水温度降低到85~90℃时,仍能满足出口溶氧要求。
  最近几年,根据西安技术,在河南洛阳热电厂订货并运行了1台300 MW火电机组等级的旋膜除氧器,但由于投运时间短等原因,未进行技术鉴定。
  1991年西安热工研究所完成了300 MW火电机组配套的旋膜除氧器的设计。
4.2 生产情况
  目前,国内能生产旋膜除氧器的有瓦房店东大热电设备有限公司,中州汽轮机厂,朝阳市电力机械厂,青岛磐石容器制造有限公司,哈尔滨锅炉有限责任公司等制造厂。他们都具有旋膜除氧器的压力容器设计和制造许可证,有相应的加工、检测和试验设备,共生产了百余台旋膜除氧器,可以说国内已具备生产300 MW级旋膜除氧器的制造能力。
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