【摘要】 根据哈三电V600MW机组高压加热器漏泄情况,分析了造成高压加热器频繁漏泄的各种因素,指出了管系的高温腐蚀、连续排放空气管路的设计不合理是造成高压加热器漏泄的主要原因。提出了解决方案,更换耐高温管、增设进汽减温装置、改造排放空气管路。
【关键词】 600MW机组;高压加热器;管系漏泄;原因分析
哈尔滨第三发电厂3号机组3号高压加热器自试运行以来,已多次发生管系泄漏事故。为了找出600MW机组3号高压加热器泄漏的原因,为高加检修、调整及处理提供
参考依据,根据哈三电厂3号机3号高压加热器的检修维护实践及其它电厂600MW机组高加管系泄漏情况的调查分析,从3号高压加热器的结构特点和泄漏情况及处理工艺、运行条件等几方面对漏泄原因进行分析,提出解决方案。
1 3号高压加热器的结构特点
哈三电厂3号机3号高压加热器采用卧式安装结构,其壳侧为蒸汽,管侧为给水。抽汽在壳侧凝结成疏水。蒸汽在高压加热器内部对给水的加热分为过热蒸汽段、凝结放热段及疏水冷却段。高加压热器的汽动进汽调整阀能自动维持3号高加的正常水位,三段加热面积的分配及过渡点温度的分配应是合理的,能满足加热器的运行要求,使得加热器处于最佳工作状态。
3号高加的壳侧及水侧均设有超压保护装置,水侧入孔门采用自密封结构。加热器的管板与管口采用爆炸焊工艺,这种焊接工艺的可靠性比较高。U型管系采用进口材质。
从3号高加的主要工艺、整体结构以及与其具有相似结构的1号、2号高加的运行效果上看(1号、2号高加从未发生泄漏),3号高压加热器的设计制造是比较完善的,它不应存在导致其管系漏泄的制造缺陷。
2 3号高加的泄漏与处理
对3号高加管系泄漏的处理,主要采取以下方案:在高加水室温度降至安全温度以后,首先向汽侧通入压缩空气,在水侧管板上用肥皂水刷涂水室管板表面,检查肥皂泡破裂的情况来判断加热器漏管的位置及根数。漏管的根数与位置确定之后,再确定需堵管的位置与数量。为了防止已损伤但尚未漏泄的管子继续漏泄,不仅要堵上全部漏管,而且漏管外围的1圈至2圈未漏的管子也要堵上。堵管所用的堵头为空心堵头,可防止堵头应力不均造成脱落。哈三电厂3号机3号高压加热器漏泄的堵管措施都是按此方案进行的。只有1997年的一次3号高加漏管处理例外,因为那次漏管情况比较特殊,管子已从管板脱落,且周围有多处管板渗漏。为了彻底治理那次泄漏,检修人员将泄漏附近的管板全部磨平,而后整块焊上一块厚钢板。堵上之后,效果较好,此处再未发生管系泄漏事故。
可见,哈三电厂3号机3号高加管系漏泄处理的工艺是合理的,有效地防止了漏管的蔓延。因此,可以肯定,3号高加的频繁泄漏并非由于对管系的泄漏处理方案不妥造成的。
3 高加运行条件的分析对比
哈三电厂1号、2号、3号高加最大保证工况(600MW)运行条件对比如下:
1号高加:汽侧压力5.853MPa,温度378.8℃,进汽量:127.31t/h;
2号高加:汽侧压力3.539MPa,温度311.9℃,进汽量:139.25t/h;
3号高加:汽侧压力1.597MPa,温度430.5℃,进汽量:58.48t/h;