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联合循环中除氧器超压问题的分析及处理
发布时间:2009/10/11  阅读次数:1614  字体大小: 【】 【】【
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联合循环中除氧器超压问题的分析及处理
 
Analysis and Treatment for the Problems of Over-pressure
of   Deaerator in Combined Circulating
 
  
 
叶仁杰

 
(台州电厂,浙江台州318016)
 

 
摘要:针对联合循环初期出现的除氧器超压、汽机超温等问题提出了用修改温控线方法予以解决,同时对修改温控线后燃气轮机运行情况作了简单的讨论。
关键词:燃气轮机;联合循环;控制;调峰;传热   
 
  龙湾燃机电站300 MW联合循环发电设备,由2台100 MW等级燃气轮机、2台额定蒸发量为177t/h的单压余热锅炉及1台100 MW纯凝汽式汽轮机组成,其中燃气轮机及汽轮机由GE供货,控制系统为GEMARKV,2台余热锅炉由比利时CMT供货,公用1台除氧器。联合循环机组分别于1999年4月15日开始调试至5月13日止72 h加24 h满负荷试运结束,5月14日投入试生产。本文就联合循环调试中出现的除氧器超压问题进行讨论。
1 问题的提出

  龙湾电厂余热锅炉,为单压、强制循环锅炉,垂直布置。在锅炉尾部布置了低压蒸发器与除氧器构成低压强制循环,除氧器为内置除氧式,设计工作压力0.42 MPa,最高0.5 MPa,余热锅炉投入运行后发现除氧器压力不断升高,若对烟气档板进行调节,开度小时,虽能降低除氧器压力,但锅炉升压速度太慢;按正常的升压速度,即使全开除氧器至凝汽器进行泄压,除氧器压力仍然在0.5 MPa左右,安全门经常动作,降低燃气轮机负荷亦无效,运行调整困难。当联合循环进入整套启动调试阶段,燃机负荷在35 MW至75 MW对应联合循环出力在220 MW的范围内,除氧器压力仍然超限。当时包括外方在内的专家提出许多措施,如增加除氧器至凝汽器排放容量、减少低压循环泵流量(加节流孔)牺牲排烟温度以减少低压蒸发器吸热等措施,因种种原因未能实施,直到联合循环工程验收时仍作为遗留问题之一。

2 原因分析
2.1 余热锅炉的传热特性

  传热特性就是燃机负荷(输入燃料量)不变情况下,燃机(改变进口导叶)排气温度变化时余热锅炉各受热面吸热变化情况。图1是工质温度随流程的变化规律,方框部分的大小表示各受热面的吸热量,D是窄点(pinch point),表示高压蒸发器出口烟温与汽包饱和温度之间的传热温差,工况变动时该传热温差基本不变,当燃机排气温度变化时燃气温度线挠D点转动。排气温度降低时(图中虚线所示),线越平坦,过热器吸热减少,省煤器及低压蒸发器吸增加,排烟温度升高,燃机排气热量利用程度低,反之亦然。运行经验表明,当燃机排气温度在426.7℃(800°F)以上时低压蒸发器的吸热能保证除氧器压力在设计范围内。
 

 
  
2.2 燃气机的温控特性
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