汽轮机凝汽器真空低原因分析及应对措施
广东韶关发电厂(512132)何贤德钟献光
【摘要】通过对韶关发电厂#8机组凝结器真空低的原因分析,得出韶关发电厂#8机组真空低的主要原因为不锈钢管结垢严重,影响金属换热效果,并针对类似原因引起凝结器真空低提出应对措施,提高机组运行中真空,以提高机组的安全经济性。
【关键词】凝结器真空管材结垢胶球清洗
1设备状况
韶关发电厂#8机组是1985年投产的国产200MW机组,配备锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-670/140-10型超高压参数一次中间再热单汽鼓自然循环锅炉,汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的N200-130-535/535型超高压一次中间再热凝汽式单轴三缸三排汽汽轮机,发电机为哈尔滨电机厂生产的QFQS-200-2型发电机。#8机组于2002年大修时进行了DCS控制系统改造,由原来的立盘硬操改为了DCS控制。汽轮机规范如表1所示。
表1-1#8汽轮机技术规范
项目
单位
规范
型号
N-200-130-535/535
额定/经济功率
MW
200/200
额定主汽压力
MPa
12.752
额定主汽温度
℃
535
额定再热蒸汽压力
MPa
2.063
额定再热蒸汽温度
℃
535
背压
MPa
0.00538
低压缸排汽量
T/H
420
冷却水流量
T/H
29300
通流级数
级
37
该机组配备三台型号为N—13550的凝结器,采用直流供水,双流程横向布置,凝结器与低压缸刚性连接,采用弹簧支撑,#8机于2002年的大修时将所有凝结器的换热管材由原来的Hsn70-1(A)锡黄铜管更换为Tp304不锈钢管,原因为原来用的铜管抗腐蚀性差及刚性不足,容易造成凝结器铜管泄漏。管材更换前后各凝结器技术参数未作改变,改造后各凝结器技术参数如表1-2所示。
表1-2凝汽器技术规范
项目
单位
规范
凝结器型号
N--13550
壳体数
台
3
冷却面积
㎡
13550
管径
mm
25×1
管数
根
18993
材质
TP304不锈钢
管长
m
9154
凝结水流量
T/H
421.3
循环水流量
T/H
29300
冷却倍率
69.547
机组真空系统采用两套型号为TD-90的射水抽汽器,每台运行时的额定抽汽量为90T/H,射水泵型号为14SH-19。机组运行中抽汽器一套运行,一套备用。同型号的两台机装配四台型号为沅江48Ⅰ-25的循环水泵,每台泵的流量为15120T/H,正常单机运行时开两台循环泵,两台机运行时开三台循环泵。