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发电机相关化学问题氢内冷发电机漏氢的综合治理
发布时间:2010/6/5  阅读次数:1417  字体大小: 【】 【】【
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1、概述:
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司(以下简称准电)2×330MW机组,是北重引进法国ALSTOM技术和部件,由北重组装生产的“水氢”冷却的无刷励磁机组,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯及其它构件氢冷。氢气由装在转子两端的旋浆式风扇强制循环,并通过设置在定子机座顶部两组氢气冷却器进行冷却。氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦、密封油系统以及氢气管路构成全封闭气密结构。型号为T255-460额定功率为
388.2MVA,额定电流为9339A,功率因数为0.85,Y型接法,励磁电压为542V,励磁电流为2495A,额定氢压为0.3MPa,冷却水流量为475m3/h,冷却水温为33℃。其结构图如下:
2、氢冷发电机漏氢的部位
氢冷发电机的漏氢部位归纳起来讲总归有两部分;一是氢冷发电机内部本体结构部件的漏氢,二是发电机外部附属系统的漏氢。氢冷发电机本体结构部件的漏氢涉及四个系统;包括:水电连接管和发电机线棒的水内冷系统,发电机密封瓦及氢侧回油管接头的油系统,发电机氢气冷却器的循环水系统,发电机人孔、端盖、手孔、二次测量引出线端口、出线套管法兰及瓷套管内部密封、出线罩、氢冷器法兰、转子导电杆等的氢密封系统。发电机外部附属系统的漏氢包括氢管路阀门及表计、氢油差压调系统、氢油分离器、氢器干燥装置、氢湿度监测装置、绝缘过热检测装置等。
3、发电机漏氢的典型事例及处理
氢冷发电机漏氢部位的查找是很繁琐的工作,需要工作人员作反复细致查找和长期跟踪记录分析,确证漏氢的根源和途径,根据漏氢的根源和途径的不同,漏氢又可分为内漏和外漏,氢气直接漏到大气中称为外漏,外漏点比较直观易查找和处理;氢气通过其它介质和空间泄漏掉称为内漏,内漏一般不易查找和处理,以下就准电出现过的漏氢事例的查找处理作一介绍,以供参考。
3.1发电机定冷水箱内含氢超标的处理
准电一号机2002年4月投产,2002年7月5日从漏氢检测仪显示发电机定冷水箱处含有氢气,当时氢气含量为1.3%,为了确证这一点的漏氢情况,我们使用M77-PHP-100便携式氢气纯度分析仪从定冷水箱取样管口处取样化验,含氢量是1.4%,到2002年9月定冷水箱含氢量最大达到
6%,确证水箱含氢后,这期间我们多次组织国内专家进行现场会诊,并加强现场跟踪记录,并对定冷水箱含氢量、定冷水箱回水温度、负荷和时间的对应关系绘成曲线进行分析研究,可能造成这一现象的原因分析如下:
(1) 定子线棒的接头封焊处漏水,其原因是焊接工艺不良,有虚焊,砂眼。
(2)空心导线断裂漏水,断裂部位有的在绕组的端部,有的在槽内直线换位处。其原因主要是空心铜线材质差:绕组端部处固定不牢,产生100HZ的高频振动,使导线换位加工时产生的裂纹进一步扩大和发展。
(3)聚四氟乙烯引水管漏水。绝缘引水管本身磨破漏水的一个原因是引水管材质不良,有沙眼(从外表看无异常,且水压试验合格,管内壁有沙眼)。另一个原因是绝缘引水管过长,运行中引水管与发电机内端盖等金属部分摩擦而导致水管磨破漏水。
(4)聚四氟乙烯引水管连接管螺母有松动导致水管漏水。
(5)聚四氟乙烯引水管和金属压接头处存在制造缺陷,压接部分漏氢。
针对以上漏点, 在检修中进行如下措施并处理:
1)经过调研选择信誉度高、质量过关并经多家电厂使用无问题的密封条厂家;
2)精心测量认真核算,选择槽满率最佳配合的密封条;
3)将损伤的轴颈进行微弧冷焊处理,对发电机密封瓦进行精心刮研,使空、氢两侧间隙及接触面在标准范围内,并通过三级验收合格后方可安装。
4)将两台机氢盘阀门更换为进口球阀。
5)在大小修时严格把关,对定冷水路和整体进行气密试验不合格或有疑问时决不能回装;2005年两台发电机检修后,定冷水路和整体气密试验达到优良标准,起机后至今,平均日漏氢量都保持在2~6m3/d的范围内。
  
对密封瓦和瓦座装配的控制
密封瓦的间隙直接影响到发电机的漏氢量,密封瓦的检修是发电机检修很关键的一步,必须严格把关过程控制。准电发电机机采用单流环式油密封,空、氢每侧密封瓦由四个900弧型条拼接成整环,密封瓦的氢侧与空侧共用一路进油,分两路回油,通过差压阀自动跟踪控制油压使氢油差压保持
0.05~0.1MPa,空氢两侧密封瓦拼装后在瓦室内靠弹簧勒紧,密封瓦在瓦室内可以随轴颈径向浮动,并通过圆键定位于密封座内。
在刮研密封瓦前必须精心测量瓦处轴径,仔细检查轴颈有无沟槽或磨损带,如有两条以上宽度大于1mm、深度大于0.15mm沟槽或宽度大于20mm、深度大于0.05mm的磨损带应采用微弧冷焊修补轴颈,修补后轴颈和原母材轴颈用刀口尺比齐用0.02塞尺不如为合格。
在刮研瓦前还应仔细检查刮研瓦的瓦胎具,有无磕碰或脏污,尺寸和要求偏差多少作详细记录,在刮研瓦时将胎具偏差补偿考虑进去,确保所研密封瓦和轴颈的间隙达到厂家要求的范围内,即空侧间隙0.08±2mm,氢侧间隙0.16±2mm。
在刮密封瓦时保证瓦条端口结合严密,无圆角或缝隙,端面每平方厘米至少有2~3个接触点,整体接触面不低于70%,且均匀分布。密封瓦内弧面和胎具每平方厘米至少有2~3个接触点,整体接触面不低于70%,且均匀分布。
将刮好的密封瓦装入瓦座后勒好弹簧,用手推动瓦块检查有无卡死现象,回装密封瓦后应检查瓦环端口的接触情况,端口结合紧密用0.03mm塞尺检查应塞不入,并且无错口现象。
回装密封瓦座时将瓦座密封槽清理干净后压入选择好的密封条,密封条压入时应保持自然状态,严禁拉伸或压缩密封条,密封条和密封槽的长度相适应,密封条端头切成和槽端头相一致的形状并挤入适量密封胶。用螺丝把紧瓦座后用0.03的塞尺沿密封面检查不入为止。
4、处理效果和经济分析
2005年准电一号发电机和二号发电机经大修处理后,一号机由大修前22m3/24h左右降至(5~8)m3/24h,二号机检修前30m3/24h降至(3~6)m3/24h,效果明显。
从经济上分析:成功地检修一次发电机,综合彻底地治理好发电机漏氢,在检修周期内少发生一次发电机非停,经济效果非常可观。如果一台发电机因漏氢的一次非停(按抢修15天计算),直接由少发电量造成的损失约1600万元,起停机耗油造成的损失一次约94万元,检修的人力物力投入约15万元,成功检修减少一次非停总价值约1709万元,安全稳定地长周期运行所创造的社会效应更是无法估量的。
6、结束语
总之,发电机漏氢的原因很多,发电机存在漏氢后,在停机前积累数据分析和查找漏点,选择优良的密封材料和备件,在检修中合理地配置密封条,严谨细致地刮研密封瓦,消除密封“死点”,通过四个气密性试验把关合格后,漏氢工作就顺理成章地处理好了。
[参考文献]
(1)[1999-11-09]《国家电力公司标准之汽轮发电机运行规程》
(2)北重《330MW汽轮发电机安装使用说明书》
原文发表时间:2005-09-12
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