李 劼
(酒泉钢铁集团公司动力厂,甘肃嘉峪关735100)
摘要:在冶金工业炼钢、轧钢工艺系统中,浊环水的水处理工艺一般都采用三段式流程,旋流井-平流池(化学除 油器)-双介质过滤。因此,循环水处理过程 中过滤工艺是保证循环水水质的关键。通过对双介质过滤器存在问 题、影响过滤器运行因素的分析,提出改进措施。
关键词:压力过滤器;问题;改进
中图分类号:TF08. 5文献标识码:A
1.概述
冶金工业循环水主要有热污染和水质污染两个 方面,对于单纯热污染的工业水循环利用,通过冷却 塔、热交换器就可以实现,但对水质污染的工业循环 水进行处理就比较困难,要通过沉淀、过滤等技术将 水中各种悬浮物、油等污染物去除后才能循环使用。 在冶金工业炼钢、轧钢工艺系统中,浊环水的水处理 工艺一般都采用三段式流程,旋流井-平流池(化 学除油器)-双介质过滤。因此,循环水处理过程 中过滤工艺是保证循环水水质的关键。
目前,动力厂管辖的水处理系统中使用双介质 过滤器的工序有一高线、二高线、方坯、板坯、CSP工 序,共有60台,其中净环系统15台、浊环系统45 台。从实际运行情况来看,存在一些问题,主要表现 在:由于水中含有油份,易使填料产生板结、清洁不 彻底等影响过滤器去除效率的情况,导致浊循环水 中悬浮物偏高,滤料更换频繁,对安全稳定运行存在 潜在的危险,同时由于滤帽材质原因,发生滤头损坏 现象,滤板间隙过大,导致在过滤过程中滤料流失到 系统中,反洗过程中操作控制不好容易跑滤料;进而 影响正常生产。2005~2006年曾发生多次滤料堵 塞主线喷嘴的事故,影响了主线的正常生产。
1.1过滤技术及过滤设备
过滤就是通过滤网或具有孔隙的颗粒状滤料层 等截流液体(或气体)中的杂质,从而使液体(或气 体)获得清洁的工艺过程。过滤的工艺过程比较复 杂,水通过过滤不仅去除了水中的杂质,降低水的浊 度,而且还可以将水中油脂、细菌及部分溶解物去除。
冶金工业循环水系统中所使用的过滤器主要有 滤网式过滤器和砂滤式过滤器。其中砂滤式过滤器 又分为重力式和压力式两种。压力式过滤器主要使 用在工业循环水处理过程中,由于压力式过滤器的 压力高、滤速大,产水量多,可以满足工业生产大水量循环的要求,是冶金行业使用较为普遍的一种。
现有水处理系统中方坯、板坯、二高线、一高线、 CSP系统共使用介质过滤器60台,均为压力式砂过 滤器。介质过滤器底部的配水系统分别为滤帽式和条缝板式,其中方坯、板坯、一高线配水系统为条缝 板式,二高线、CSP配水系统为滤帽式。通过对压力 式过滤器的使用效果比较,滤帽式过滤器布水、布气 比较均匀,滤帽缝隙较小,在滤帽不损坏的情况下, 滤料不会泄露到系统中,对水质的保证率较高,滤帽 式过滤器好于条缝板式过滤器。
1.2滤料和级配
压力式过滤器填装的滤料为无烟煤和石英砂双 层滤料。石英砂一般由河砂、海砂、石英岩石按照级 配要求,破碎筛分而成,无烟煤滤料由优质无烟煤经 破碎按级配要求筛分而成。压力式过滤器采用双层 滤料时,无烟煤铺在石英砂滤层之上,粒径比石英砂 大,形成颗粒度过滤,以增大截污、除油的能力。如 方坯过滤器条缝板上分别铺垫6~12、12~18、18~ 25、25~38 mm规格各100 mm的4层卵石承托层, 然后填装1~2 mm石英砂、2~4 mm无烟煤滤料。
1.3过滤器的反洗
压力过滤器的反洗是过滤器正常运行的关键, 过滤后的滤料截流大量的污物,通过气、水反洗得到 再生后进入下一个循环过程,要想再生效果好,必须 经过一定时间的气、水反冲洗,而反冲洗时间的长 短,既决定滤料再生的效果,也决定反冲洗的气、水 用量和过滤时间的长短,再生效果差,将影响下一轮 的过滤,过滤器反洗强度大小,决定滤料的膨胀率和 滤料碰撞程度。气、水在反冲洗过程中作用是不同 的,水的浮力大,在反洗时使滤料层产生膨胀,提供 滤料碰撞的空间;空气的活动力大,在反洗时使滤料 产生滚动和串动,使滤料互相碰撞,而气水比一般控 制在1. 0~2. 5之间。介质过滤器反冲洗方式为水 洗-水气混合洗-水洗。反洗时水压力控制在0. 15~0. 25MPa,压缩空气压力控制在0. 07MPa。如 压力控制不当,将会造成滤料颗粒剧烈翻腾导致乱 层混料。
2.存在问题分析
2.1影响过滤器运行的主要因素
⑴滤速:过滤器的过滤速度要适当,滤速过慢, 则过滤器出水量会降低,单台处理水量减少。为了 达到一定的出水量就必须增加过滤面积,这样,势必 会增加设备的台数,相应增加能耗;滤速过快,又会 使出水质量降低,而且过快的滤速也会使过滤器的 水头损失增加得太快,工作周期缩短。
⑵反洗:反洗是用以去除滤出的泥渣,以恢复滤 料的过滤能力,为了把泥渣冲洗干净,必须有一定的 反洗强度和时间,只有反洗效果好,才能使过滤器的 运行良好。
⑶水流均匀性:无论是运行或反洗时,都要求各 截面的水流分布均匀。
⑷滤料:滤料的种类、性质、形状和级配是决定 过滤效果的重要因素。良好的滤料应具有截污能力 强、过滤出水水质好、工作周期长、产水量高的特点。 ⑸滤头:滤头由滤杆和滤帽组成。滤帽上有许 多细缝隙,反洗时水和气由细缝流出,过滤时滤后水 经细缝流入,并能阻止滤料流失。滤头的材质是影 响过滤效果的主要因素。
2.2过滤效果不好的原因分析
根据上述因素,结合生产实际的一些情况,认为 造成过滤器运行不正常的主要原因有:
⑴滤料的选择。滤料采用无烟煤和石英砂,粒径 分别为:2~4 mm和1~3 mm,过滤器的出水水质可 以达到悬浮物在20 mg/L,油在5 mg/L以下。但是, 选择这样级配的滤料,由于粒径小而增加了运行阻 力,在反洗不彻底的情况下极易发生滤料板结现象。
⑵反洗强度。反洗强度=反洗水量(L) /过滤 面积(m2)×冲洗时间(s)。反洗强度要求既不能超 过上层滤料(无烟煤)所允许的冲洗强度,又要保证 下层石英砂有足够的反洗时间,以便冲洗干净,太大 容易跑料,太小反洗不彻底。介质过滤器在反冲洗 过程中在进行水气混合洗时强度控制不当造成滤料 颗粒剧烈翻腾导致混料,混料后无烟煤滤料进入到 承托层缝隙内,在过滤过程中随水流通过5 mm宽 度的条缝板进入到介质过滤器出水管路中。
⑶滤头。由于滤头所选塑料材质,强度不够,导 致其损坏,从而使滤料流失。
⑷过滤器滤料板结、跑料严重,过滤效果差,每 6个月至1年必须更换一次滤料,并且出水水质波 动大,油的去除效果不好。
3.改进建议
针对方坯、一高线、二高线过滤器使用过程中存 在的问题,为了延长过滤器使用寿命,提高过滤器过 滤能力,避免因滤料跑料而堵塞用户喷嘴现象发生, 同时为提高工业水重复利用率,降低新水消耗,提出 以下改进建议。
⑴介质过滤器每年需根据滤料使用情况对过滤 器滤料及时进行更换。滤料的铺设必须按照相关填 充要求进行,在无烟煤和石英砂下面再增设一层垫 层(6~12的卵石),这样可以避免由于石英砂移动 而发生乱层现象。滤料铺设完毕后,必须进行冲洗, 在冲洗过程中应检查有无跑砂现象,冲洗干净且无 跑砂后方可投入正常运行。
⑵调查各类新型滤料的性能、特点、适用范围及 使用效果,对现有过滤器滤料进行更换,通过使用新 型滤料提高过滤器对油的去除效率,提高过滤器对 进水水质的适用范围。如采用瓷刚玉滤料、核桃壳 滤料等。滤料既要满足强度要求,又要选择合适的 级配。
⑶利用过滤器填料更换期间对一高线、方坯、板 坯介质过滤器底部配水方式进行改造,将条缝板式 配水改造为不锈钢滤帽式。二高线ABS滤帽更换 为不锈钢滤帽。滤水帽应均匀排列。紧固滤水帽丝 头时,应用专用工具,滤水帽的缝隙不得过大或过 小,以0. 3~0. 4 mm为宜,偏差值不得超过0. mm;滤水帽应结实可靠,不得有裂缝等缺陷;水帽与 滤板保持垂直状态。
⑷将介质过滤器底部条缝板更换为开孔钢板, 更换底部锈蚀的布气管,对过滤器内部进行防腐处 理。过滤器内壁的防腐层应完整,气泡和剥落部分 应修补。
⑸过滤器前的水质情况,主要指标是悬浮物和 油。如果这两个指标超过过滤器要求的标准时(S ≤100 mg/L, OIL≤20 mg /L),要在前工序如平流 池增设相应的设施。
⑹正常运行期间,要定期检查出水浊度和出入 口的压差,根据过滤器进出水压差和过滤器的运行 时间调整反洗周期和时间,当过滤器运行周期过短 或过长时,均应检查滤层是否结块或高度是否适宜。 每日通过反冲洗出水管道检查过滤器是否有跑料现 象,一旦发现跑料,立即将跑料过滤器停运,同时,利 用定修的机会对冷却塔、吸水井等设施进行清理,避 免滤料堵塞喷嘴,影响主线生产。
⑺过滤间增加压缩空气储气罐和减压装置,控 制反洗强度,避免跑料现象的发生。冲洗效率不高 或冲洗操作不适当,会使过滤器发生问题,如泥球、 滤料上积泥、在滤床上出现死区等,这些问题会影响 出水水质,缩短过滤周期。因此,在冲洗水管上增设 流量、压力计量装置,以适应反洗水量缓慢成阶梯上 升和下降过程的需要。
⑻过滤器反冲洗水中投加化学分散剂。在反冲 洗进水总管上利用小型加药泵投加化学分散剂,其 目的是将过滤器长期积累的较多油份、杂质洗出,使 滤料逐步清洁,从而提高反冲洗效果、改善滤料清洁 度,延长滤料的使用寿命、改善滤料对浊环水中悬浮 物的截流能力,提高过滤效果。
⑼操作方法的改进。对操作方法主要是针对阀 门而言,也就是说要求阀门的开关速度要适当。如 过快关闭阀门,冲洗水量降低太快,滤料压缩加大, 造成滤料彼此碰撞,使冲洗后开始恢复过滤时水质 很坏。另外,不论是气水分开洗还是联合洗,在反洗 最后过程中,必须进行水洗。两种滤料由于空气冲 洗的剧烈震荡,使在交界面混杂,水洗可使他们得以 复元。
4 经济效益、社会效益以及应用前景 分
4.1经济效益
按照每台过滤器每次更换滤料费用为1万元测 算,反洗水加药每台年药剂费=120×1/1 000 000× 360×6=2 600元
按照加药后,滤料每2年更换一次测算,每年节 约费用0. 74万元;如在酒钢推广(45台过滤器)年 直接可计算效益33万元。
4.2 社会效益以及应用前景分析
通过在浊循环系统的过滤器反冲洗过程中加入 适量的药剂和对过滤器滤板、滤帽、滤料的改造,提 高设备的利用效率与日过滤能力,避免滤料的跑料 现象为生产提供了更可靠的保障。减少提高反冲洗 过程的能力与效率,逐步改善过滤器内的滤料状况, 并通过进一步优化反冲洗过程,延长滤料的使用寿 命,使原来的每年更换一次滤料可提高至2~3年左 右更换一次,减少滤料更换费用。通过提高反冲洗 效率,系统过滤器的反冲洗时间已由原来的20~30 min,降低至10~15 min,节约了工业水及反冲洗泵 运行电费,与此同时,减少悬浮物、油份在冷却塔填 料内及集水井的沉积,延长填料寿命,提高冷却效 率,减少对浊循环水水泵的磨蚀影响,有利于降低维 修频度并保持较高的泵输送效率。有利于改善悬浮 物等在管路系统中的沉积与粘附情况,减少垢下腐 蚀趋势。提高过滤过程的效率及能力,有利于减少 喷嘴堵塞率,降低了漏钢等意外事故的概率,并有利 于提高产品质量及合格率,减少次品率。
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