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珠海电厂凝结水精处理系统浅析
发布时间:2010/12/30  阅读次数:936  字体大小: 【】 【】【
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珠海电厂凝结水精处理系统浅析
The Fine Treatment System for Condensate
water in Zhu.hai Therm al Power Plant
陆瑞源,金伟韧
LU Rui—yuan.JIN Wei—ren
(珠海发电厂,广东珠海519050)
摘要:对珠海电厂一期工程由美国GRAVER WATER公司提供的中压凝结水精处理系统的设计、设备、再生和输送步骤
的特点进行分析,并结合实际运行中出现的问题进行讨论,提出了运行优化措施。
关键词:电厂化学;凝结水精处理;树脂分离;树脂再生;周期制水量
中图分类号:TK223.51 文献标识码:B 文章编号:1671—8380{2005)01~0046—04
1 引言
现代大型火力发电,一中,需要大量高纯水作为
锅炉给水。凝结水精处理系统,对目前国内机组丽
言,是更为重要的一个辅助系统。大容量、高参数发
电厂设置凝结水精处理系统,无论从防止受热面和
汽轮机腐蚀结垢,还是防止凝汽器泄漏,保证机组安
全运行来说都是必要的。本文试图从珠海电厂凝结
水精处理系统的流程、布置方面介绍这种工艺,针对
其工艺的独到之处作出分析,并结合实际运行中出
现的问题进行讨论。
2 系统工艺概述
珠海电厂首期2×700 MW 进口燃煤机组的凝
结水精处理设备是由美国GRAVER WATER公司
生产制造的,设计正常流量是763 m3/h,最大出力
是842 m3/h,系统压差是345 kPa。允许凝结水精
除盐床体的最高运行温度是46℃。
系统设有3台体外再生高速混床,在机组正常
运行情况下,两台混床运行,一台备用,每台床体处
理流量是凝结水流量的50%。精处理系统设有旁
路阀,当温度、压差超过设定值,或者少于两台混床
运行,系统旁路阀自动打开以便保护精处理混床设
备和树脂,保证机组的安全运行。当运行混床出现
流量积算达标、电导率、Na 及SiO2含量超标时需
把备用的混床投入运行,再把失效树脂送到再生系
统进行体外再生。

运行混床所用的阴、阳树脂体积比为1:1,阴、
阳树脂体积均为4 162 L。树脂型号:阳树脂DOW
AMBERJET 1500一H,阴树脂13OW AMBERJET
4000一CL。
配套的常压三塔体外再生系统,由树脂再生分
离佣树脂再生罐、阳树脂再生罐、混合存储罐以及
与之配套的酸碱系统、废水排放系统等组成。
3 树脂输送、再生分离流程
输送程序分两部分,失效树脂首先通过水、气方
式从运行混床输送到再生分离/阴树脂罐,然后进行
输送程序的下部分,即将混合存储罐内的备用树脂
输送到运行混床。
失效树脂在再生分离佣树脂罐内经过多次压
缩气体擦洗和水力分层后靠水力将罐底的阳树脂通
过输送管送至阳树脂再生罐,当输送管道阴阳树脂
界面被检测到时,输送停止,分离界面的混脂保留在
输送管道内。
阳再生罐阳树脂用30%的HC1再生,再生液浓
度为8% ;再生分离佣树脂罐内阴树脂用50%
Na0H再生,再生液浓度4%。
阳树脂首先被输送至混合存储罐,此时阳再生
罐内会残余一部分树脂。另外,再生好的阴树脂在
用氢氧化钠再生后,也将被输送到混合存储罐内,而
极少量阳树脂转型为比重大的钠型树脂,沉降在床
的底部,作为残余树脂。

阴阳树脂在混合存储罐内经混合后存储备用。
同时回收输送管道内的混脂,再将阳床中的剩余阳
树脂输回阴树脂再生罐。
4 工艺分析
要使高速混床出水水质达到高纯度,并延长运
行周期,除了选用高质量的凝结水精处理均粒树脂、
控制精处理混床的进水水质、提高再生剂的纯度外,
关键是要选择合适的再生设备和设计合理的再生程
序,为此,在设计和应用过程中应尽可能解决好以下
几个问题:
① 阴阳树脂在每次再生前都能做到最有效的分
离。
②使已分离的树脂达到最彻底的再生,且经济
上也是合理的。
③ 对已再生好的树脂充分冲洗,去除残余再生
液体。
④树脂再生好后应注重阴、阳树脂的混合,并尽
量降低送入运行床过程中出现二次分离的可能性。
下面就GRAVER WATER公司提供的设备和
再生程序加以阐述。
4.1 树脂的有效分离
在凝结水精处理系统中,影响}昆床出水水质、运
行周期的诸多因素中,树脂再生采用的方法和具体
操作步骤是最主要的,而再生步骤中尤以树脂分离
最为复杂,也是最为关键,目前各厂家在采用优质均
粒树脂的同时,十分注重树脂的分离技术,传统使用
较为广泛的是“水力二次分离的机械分离法”,
GRA VE R WATER也是采用这种思想,这里有许多
值得我们学习和借鉴的地方,列举如下。
4.1.1 高塔设计
再生分离佣树脂罐采用大直筒式结构,顶部为
倒置的圆台型,垂直高度为6 096 rnIn,简体直径为
2 134 rnIn。该设计使树脂分离时有足够大反洗空
间,保证阴、阳树脂的分离彻底。在树脂膨胀率提高
的同时,也有利于运行过程中粘附在树脂表面的金
属氧化物等污染物和树脂碎屑的去除。同时,细长
大筒身能使阴阳混合树脂交界面积变小,减少了混
合树脂的体积,有效地降低了树脂污染的可能性。
4.1.2 两步分离工艺
在树脂分离这一步上与传统的分离方法比较,
GRA VE R WATER似乎考虑得更为周到,分离分两
步,在调试设定好的反洗流量下,阴阳树脂逐步分
离,均匀沉降,可达到初步的分离效果。第一次分离
会发出报警,操作员认为树脂已分离完全,则跳至分
离二,否则重复分离。分离二是进一步的分离,这时
的反洗流速会有所降低,使树脂层平稳沉降,减少了
分离一因水流的扰动而造成的小颗粒阳树脂被水流
掺带入上部大阴树脂层中。因此,二次分离降低流
速就显得十分科学,也非常有效。
4.1.3 阴、阳树脂的彻底分离
传统的树脂的分离技术是水力二次分离的机械
分离、中间层树脂层抽出法,树脂分层后将阴树脂送
至阴树脂再生塔,阳树脂送至阳树脂再生塔及混和
塔,这时分离塔内仍保留定量阴、阳树脂界面层的混
合树脂HEEL RESIN,也叫安全分离树脂。但阴树
脂出口管的位置是固定的,如果送出大阳树脂量偏
小了,等下一套树脂分离结束后,阴、阳树脂界面层
就自然上移,这时输送阴树脂时就会使送至于ART
的阴树脂内夹有部分阳树脂,引起交叉污染。再生
结束后,这部分阳树脂以RNa型存在,严重影响混
床出水水质和运行周期。
GRA VE R WATER公司采用先将阳树脂从底
部送至阳再生罐的方法,在输送管道设了两个pH
监测装置,它是由电导电极与相关放大电路组成。
其原理是根据阴阳树脂与水混合的体电阻不同,一
般来说阳树脂的水溶电阻率较低,而阴树脂电阻率
较高,因而通过检测阴阳树脂界面处的水溶液电导
变化即能准确判断阴阳树脂界面。当分离罐下部的
阳树脂缓缓输出,分离界面平稳下降,实践观查树脂
几乎不晃动,当表面探测器探测到阴阳树脂界面,即
发出相应的动作指令,控制有关的执行机构如气动
阀门等动作,停止输送阳树脂至阳再生罐。这部分
界面混合树脂先留在该管道上,当阴阳树脂分别送
至混床后,就回收这部分树脂到阴再生罐。这种输
送和锥斗分离技术有点相似,其优点是保证了每套
阳树脂的数量不会发生变化。
阴床的底部构造制约了树脂的完全输送,加上
实际应用中对界面树脂的检测存在有一定的测量误
差,将不可避免地会有极少量阴树脂被送至阳再生
罐,GRA VE R WATER公司精心设计,在阳树脂再
生罐上设置了光电式液位开关,保证残余一部分树
脂,避免交叉污染。当阴树脂送至混床后,就回收这
部分树脂到阴再生罐。
4.2 优化树脂的酸、碱再生
在树脂的酸、碱再生工艺上,国内同类型的精处
理设备是大致接近的,GRVE R WATER公司的产
品有一些设计独特、新颖的地方。① 我们知道,阳树脂处理凝结水的量远远大于
阴树脂,所以,实际运行过程中按阳树脂的交换终点
来控制精处理运行床的周期制水量,这就对阳树脂
再生程序有着更高的要求。GRAVER WATER在
阳树脂进酸前,先进行反洗、空气擦洗。比起在分离
罐,阳树脂得到了更多的反洗、擦洗空间,效果自然
更好,这一步骤进行的设置,使阳树脂再生的质量得
到明显提高。
② 再生好的阴阳树脂在进行?昆脂前进行充分地
淋洗,以免混脂时发生树脂的“混合污染”。所谓“混
合污染”,是指一种树脂所携带的再生残液对另一种
树脂造成的污染,如阳树脂所携带残余液的cl一可
能会对阴树脂造成污染;阴树脂所携带碱液体的
Na 可能对阳树脂造成污染。因此混脂前应进行充
分淋洗,控制淋洗结束时出水电导率小于1 mS/m,
根据再生经验,混合前阴阳树脂淋洗较完全,可大大
减少混合后的淋洗的时间和用水量。
③另外,再生程序设置了浓碱再生法。“浓碱
法”是GRA VE R WATE R公司所创立的。阴树脂
再生时,向阴树脂再生罐注入高浓度的氢氧化钠
(16%),高浓度的碱和有机树脂的密度差使阴树脂
漂浮在上,而夹杂的阳树脂则沉于底部,然后进行碱
循环冲洗,最后送至混床与阳树脂混合。浓碱分离
法的最大优点是它可以使阴、阳树脂不分颗粒度,彻
底分离,补充了水力分离的不足和克服“交叉”污染。
但是它也有主要缺点,就是加速树脂的疲劳破坏。
平时在对再生分离要求不太高的情况下,一般不采
用此方法。
4.3 树脂的充分混合、清洗和输送
树脂的混合与输送也直接影响到凝结水精处理
系统的运行效果,由于阴阳树脂混合不均匀而引起
的混床出水恶化的事例在我国凝结水精处理应用中
已有很多。针对这个问题,在设计方面,这里也有一
些地方值得介绍。
①在阴、阳树脂混合的步骤中,在进水后,首先
进行加压排水树脂表面上部150 1Tlrn,然后才开启
罗茨风机,充分搅动树脂层,以求达到良好的混合效
果,这样避免了高液位进气搅拌时出现的树脂分层
现象。同时,采用一边搅拌一边进行排水,在水位下
降的同时,混合良好的树脂层也沉积下来,避免了树
脂在沉降过程中产生的二次分层。
②在冲洗前设置了慢速和快速进水。前面已经
混合良好的树脂,先进行慢速进水18 min,以防水
流过大扰乱树脂。然后才进行快速进水。经过充分
混合后的正洗,仅需要10 min就满足出水电率<
0.01 ms/m 的要求。
③ 再生中送脂步骤的最后,从前后两个不同的
方向对床体出口管道的树脂进行彻底冲洗,以确保
不再出现因管段内留有死角或盲点造成树脂滞留,
这也是以防长时间运行后造成每套树脂不均匀的好
方法。
④ 实践运行经验表明,即使在混床内树脂混合
清洗效果很好,但由于树脂从混床送往运行床过程
中没有控制好进水的时间和流量,使阴阳树脂在输
送过程中出现二次分离,影响运行出水水质。这里
先采用压缩空气,再水气合送,随后混床上下同时进
水送脂,较好地解决了二次分层的问题。
⑤ 球形混床的底板是水平设置的,底板与床体
的交接处可能会有树脂输送的死区,如果有部分失
效树脂遗留下来,必将影响下一床树脂的出水水质。
在树脂从运行?昆床输送至再生分离罐程序中,设置
多次输送循环,保证失效树脂的完全输送。
5 精处理运行状况的分析及优化
珠海电厂1,2号机组的精处理设备在调试期间
和电厂代管后的运行过程中,系统运行参数稳定,给
水质量完全符合设计要求。目前机组精处理系统的
运行混床周期制水量设定为149×10 m3,按每台床
体842 m3/h的凝结水流量计算,可正常运行7 d。
投运几年来系统运行参数稳定,出水质量也符合设
计要求,其性能是优越的。
运行过程中我们发现,有个别床树脂出现流量
积数没到设定值时,出水Na ,pH,电导率就超标,
甚至到了一半,树脂就失效。这将破坏了正常的再
生输送工作,明显增加了操作员的工作量,同时也影
响到机组的水质稳定。这种情况的出现也是正常
的,因为精处理混床树脂已投运5年,由于离子交换
树脂通过较长时间的运行和再生,树脂的交联度下
降,含水率上升。体现在实际应用中破碎率增加,工
作交换容量下降。若更换树脂,可恢复到原来的工
作交换容量,相应的运行混床周期制水量上升,操作
员的工作量可减少;但需花费一笔树脂的更换费用。
进一步分析,我们可以通过降低凝结水的pH
值,减少精处理运行?昆床人口的NH4 浓度。因为
凝结水中杂质离子的浓度很小,阳离子最主要的成
份是NH4 。怎样减少凝结水中的NH4 是我们首
先要做的事。可以通过减少热力系统的氨量来降低
凝结水的pH值,同时不造成给水、炉水、主汽热力
系统的酸腐蚀现象出现。假如,凝结水的pH值从9.5下降到9.2,则根据氨水的电离平衡方程式,计
算出凝结水中NH4 浓度将是原来的1/4,在树脂工
作交换容量不变的条件下,周期制水量将是原来的
4倍,这项工作只要作较少的变动即可收到很好的
效益,实施起来也比较方便。
还有,要做好树脂再生、输送工作,严格执行厂
家操作手册里规定的再生、输送程序的要求和注意
事项,其中值得注意的是,树脂反洗分离、混合时如
果控制不好,很容易会跑树脂,将使阴阳树脂配比不
均衡,这也是导致运行周期制水量下降的一个因素。
同时必须做好设备的维护工作,如果混床尚未
失效,而机组因故长期停运,在这种情况下,最好对
尚未失效的树脂加以再生,以保护树脂免受悬浮物、
细菌的侵蚀,并为下一次精除盐混床的投运作必要
的准备。另外,再生时,应注意破碎树脂颗粒、粉沫
的排放。细碎的树脂往往是造成树脂再生时污染的
原因。如细碎阳树脂漂浮在阴树脂层,将造成运行
时床体漏钠。因运行床进出口压差高以及树脂输送
时磨损等原因造成的树脂粉末,可以通过树脂在阴
再生罐内的擦洗和反洗加以清除。
6 结束语
一套比较成熟的设备都有其独到的设计思想和
实施办法,GRAVER WATER公司的这套凝结水精
处理正是具备了这样的特点。在使用中,我们不时
地发现有许多设计精巧、考虑周到的地方,对同类设
备的运行有一定的指导意义。运行中出现的混床周
期制水量有所下降的问题也是可以控制的,需要我
们加强对精处理系统的运行管理和定期检查、跟踪
分析,使精处理的优越性能得到充分发挥。
参考文献
[1] 陈向东.岭澳核电站凝结水精处理系统简介[J].广西
电力,2002,(3).珠海电厂凝结水精处理系统浅析.pdf

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