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用EDTA清洗锅炉工艺两例 |
哈尔滨大电机研究所 黄顺礼 |
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近年来,乙二胺四乙酸(EDTA)已成为高参数、大容量锅炉化学清洗的一种主要清洗剂,其清洗工艺操作控制方便,清洗工期短,对人身设备安全,对环境几乎无污染等优点。《四川电力技术》及《黑龙江电力》分别报导了下述两例工艺。 1 强制循环清洗 南京金陵石化热电厂技改工程5、6号基建炉(220t/h)是从芬兰引进,由Foster Wheeler能源工程公司设计,采用CFB锅炉技术。设备等待安装的露天放置时间已超过5年。根据现场检查和割管分析,发现过热器腐蚀严重,主要为铁的氧化产物。过热器采用强制循环清洗方式,清洗流程为:药箱→清洗泵→Ⅲ级过热器→Ⅱ级过热器→Ⅰ级过热器→汽包→下降管→药箱。不需要锅炉点火,在Ⅰ、Ⅱ级减温器后加设临时蒸汽管,引入蒸汽加热,药箱中同时通蒸汽加热,维持药液温度90±5℃。利用两台清洗泵经临时系统进行闭式循环。 为防止药液进入水冷壁管,清洗前用特制木塞堵住汽包中的两个W型水冷壁管口,固定堵板盖住旋风分离器下的水冷壁管口。关闭过热器疏放水门、饱和及过热蒸汽取样门及过热器排空门,切断与蒸汽母管连接的电动总汽门及旁路门。 在50℃的除盐水中加入氢氧化钠、乌洛托品和MBT,再加入EDTA,循环搅拌使之溶解,上药前加入联氨和硫氰酸钠。在药箱中通蒸汽加热清洗液至95℃,启动临时清洗泵向过热器上药,开始过热器循环清洗。循环清洗过程中,维持药液箱1/2~3/4的液位。 清洗后割管检查,金属表面干净,无残留氧化物和焊渣,并形成致密完整的钝化膜。经FW公司检查确认,洗脱率95%,清洗质量优良。 2 自然循环法 近年来伊春地区多次采用EDTA自然循环法清洗锅炉本体系统,即省煤器、汽包水侧、下降管、水冷壁、联箱等。系统流程如下:配药箱→疏水箱→疏水泵→省煤器→汽包→水冷壁(下降管)→下联箱→疏水箱。回收时由疏水箱→配药箱循环加酸调pH<1.0→中和池沉淀清洗回收EDTA。 过热器满水保护,汽包对空排汽门开启,试片管样安装牢固。清洗系统水压试验检漏。汽包加装临时小量程压力表(0.6MPa),温度测验仪准确无误。 利用除氧器预热除盐水至80~90℃,配药至所需浓度,pH值符合要求后,打入锅炉最低允许水位。开启省煤器再循环门和锅炉放水二次门。 点火升温,使清洗温度在130~140℃,表压0.25~0.30MPa,保持对空排汽5%~10%,形成自然循环条件,锅炉补给水正常运行操作。 清洗时间为4~6h,当清洗液中全铁和残余EDTA浓度趋于稳定后,并延长一定时间,即认为清洗结束。结束后,在金属表面形成一层铁灰色的钝化膜。泄压降温至80℃以下,排放回收。 当有油污染时,应添加除油助剂(如TXS-04)或碱洗;当铜垢>10%时,应添加除铜助剂(如硫脲)或氨洗;钙含量高时,EDTA回收应采用盐酸。残余EDTA应维持在1.5%左右为宜,否则EDTA残余量过低会影响清洗能力,反之要影响钝化效果。 清洗液初始pH值应在5.3~6.0范围内。清洗过程中随着垢类的溶解,pH值自然上升。由于铜铁在pH值为9.0左右时,钝化效果最好,则清洗结束时,pH值应控制在8.5~9.5范围内。pH值偏高易产生三价铁沉淀物。 清洗温度控制在(135±5)℃为宜,温度低,会降低络合清洗能力;温度高EDTA则易于热分解,降低回收率。 锅炉清洗结束后,自然冷却降温约12h,温度<80℃开始排放至疏水箱,再由疏水箱排放至配药,加H2SO4循环搅拌至pH≤1.0,排至中和池,温度在54~58℃范围内,沉淀清洗回收,实测回收率平均87.6%。 通过多台锅炉用EDTA自然循环法清洗除垢,对汽包可见部分和管样检查,垢物清洗彻底,钝化良好。 |
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