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影响凝汽器真空的因素分析及对策
发布时间:2010/6/15  阅读次数:2171  字体大小: 【】 【】【
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王又武张亮
&汉川电厂’湖北汉川(%#%#!)
摘要:影响凝汽器真空的因素很多,结合汉川电厂技术改进经验,从真空系统严密性、凝汽抽气系统、循环水
系统、凝汽器换热效率等几个方面进行分析探讨,对其它大功率机组的安全、经济运行有一定参考价值。
关键词:凝汽器真空;分析;对策
中图分类号:*+#,(-!.! 文献标识码:/ 文章编号:!$$,0,"!1&#$$#)$%0$$"10$#
*23 456789:9 65; <=>5?3@A369>@3 =B 4BB3C?:5D E6C?=@9 =5
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G4HI J=>0K>’ LM4HI N:65D
收稿日期:#$$! O !# O #P
作者简介:王又武&!1Q!O),男,湖北仙桃人,工程师,现从事汽轮机及其辅助设备检修-
凝汽器是凝汽式汽轮发电机组的一个重要组
成部分,凝汽器真空是影响机组经济、安全运行的
一个重要指标。国产引进型%$$ RG 机组普遍存在
真空度偏低的问题,凝汽器真空度在1! !S1( !之
间,比设计值低%S, 个百分点,使机组供电煤耗增
加P-!, D T &UG·2)。因此,采取措施提高凝汽器真空
度,具有一定经济价值。
汉川电厂一期工程# 台%$$ RG 汽轮机组为
上海汽轮机厂制造的引进型机组,近几年来,凝汽
器真空度偏低。为提高凝汽器真空,从以下几个方
面进行了技术改造:改进真空泵入口管及冷却管,
提高真空泵出力;改造循环水滤网,提高循环水水
质及循环水流量;部分更换凝汽器铜管,保持凝汽
器管束内外表面清洁;改进给水泵密封水“V”型
槽,提高真空系统严密性。通过以上一系列改造措
施,凝汽器真空度有所提高,确保了机组安全运行,
降低了机组煤耗。
! 影响凝汽器真空的因素
凝汽器真空的形成是由于在凝汽器内蒸汽和
凝结水汽液两相之间存在的一个平衡压力。蒸汽凝
结时的温度&!9)越低,凝汽器内的绝对压力越低&"C)。
凝汽器的真空度为:
真空度W&!O"C T 1P-$,Q)!$$ !
影响凝汽器真空的因素很多,如凝汽器结构和
管材、凝汽器冷凝面积、冷却水量、冷却水温、真空
系统严密性、真空系统抽气能力、热力系统疏水量
等,其中有些参数已在设计制造环节中确定,如凝
汽器的内部结构、管材、抽气系统布置和容量等;有
些是受气候和环境因素影响,如循环水温度;有些
则是受安装、运行的影响,如管系结垢、漏空气、循
环水量等。
本文根据汉川电厂实际情况,仅从真空系统严
密性、凝汽器抽气系统、循环水系统、凝汽器换热效
率几方面进行初步分析与探讨。
" 真空系统
真空系统范围较大,所有处于低于大气压力运
行的设备、管道和阀门等不严密处都可能漏入空
气,如果漏入的空气量较大,而抽气设备又无法及
时地将其排出,则凝汽器汽侧的空气和其它非凝结
气体会在凝汽器管束周围表面形成气膜,使热阻增
加,传热系数降低,会严重影响凝汽器的传热性能,
导致凝汽器传热端差增大,真空降低,从而降低了
循环效率。同时,凝汽器中非凝结气休积聚,使凝结
水过冷度上升,影响低压加热器回热效率,对机组
整体热效率不利。根据实际运行经验,真空系统易
泄漏空气的薄弱环节有:
&!) 凝汽器汽侧入孔门及喉部焊缝;
&#) 在潮湿的地方或地下管道发生锈蚀、破损;
&%) 管道的法兰接口处;
&() 凝汽器及低压加热器汽侧的水位计接头;
&") 疏水系统&阀门、容器等);
&,) 低压缸结合面,低压缸轴封。
近两年来,汉川电厂真空系统严密性试验不合
格。经过长时间大量的消漏工作,真空度有所提高,
但效果不甚理想。经与西安电力热工研究院研究分
析,给水泵密封水回水“V”型槽漏空气可能性较大。汉川电厂给水泵为上海电力修造总厂生产的
&’("")!*" 型锅炉给水泵,其密封水采用凝结水,
回水通过“+”型槽疏水至凝汽器,给水泵自由端密
封水回水孔与大气相通。由于“+”型槽原设计采用
三级结构,在机组动态运行过程中,“+”型槽内密
封水可能混有空气。将三级“+”型槽改为单级密封
槽后,可以有效防止密封水中混进空气,提高凝汽
器真空度。
! 凝汽器抽气系统
凝汽器抽气系统的布置及抽气能力直接影响
凝汽器真空。汉川电厂一期工程每台机组凝汽器抽
气系统主要由! 台真空泵组成,该泵为武汉水泵厂
生产的!,-$)#%# 型水环式真空泵。抽气系统如图$。
图" 凝汽器抽气系统图
!#" 真空泵入口管
凝汽器至真空泵之间的抽气管道原设计安装
为一段约$" . 长,通径为!!"" .. 的“+”形管,弯
管的下部处于地平面以下,低于真空泵水平中心
线。真空泵从凝汽器中抽出的气体含有可凝结气
体,当真空泵入口管管壁温度低于管内气体温度
时,可凝结气体在入口管内凝结,积聚在“+”型管
底部,阻碍气体在管内流动,降低了真空泵抽气能
力。为此,将该“+”型管改为直管道,使真空泵入口
管处于泵体中心线之上,确保入口管内气体流动畅
通无阻。
!#$ 真空泵冷却器
每台真空泵配有$ 台冷却器,冷却器的结构及
管材、冷却面积、冷却水量、冷却水温度等都会影响
真空泵内水温。根据武汉水泵厂提供的真空泵性能
曲线可以知道,真空泵内水温越高,真空泵的抽气能
力越低。汉川电厂一期工程单台机组在夏季!%"/0
以上高负荷运行时需同时运行! 台真空泵,凝汽器
真空为)123)2$ 456,真空泵内水温为#!3#(7,最高
可达*!7。为了提高真空泵抽气能力,于$228 年(
月对真空泵冷却器进行增容改造,将冷却器冷却面
积由!8 .! 增至#% .!。改造后运行两年多来,真空
泵内水温平均下降#3% 79
!#! 真空泵转速
汉川电厂$ 号机组刚投产时,真空泵转速设计
值为*2" : ;.<=,由于在该转速下,真空泵抽气能力
明显不足,凝汽器真空达不到机组正常运行条件。
经与武汉水泵厂磋商,将转速增至%2" : ;.<=,使凝
汽器真空控制在设计范围内。
% 循环水系统
汉川电厂一期工程每台机组配有! 台各%" !流
量的大型立式混流循环水泵,该水泵为长沙水泵厂
生产的8!>?@A)$8 型循环水泵,流量!" #%$ .# ; B,效
率11 !。每台循环水泵入口处原设计安装$ 台网
篦转刷式清污机,* 台清污机投入运行时间不长即
多次发生故障,先后因损坏严重停止使用,改在清
污机前加临时拦污网。由于拦污网拦污效果较差,
清污机下部分被河蚌、塑料薄膜等杂物堵塞,循环
水泵流量降低约$" !3!" !C长沙水泵厂设计人员
实地测量计算所得D,严重影响凝汽器真空度。
为了适时有效地清除循环水泵入口处各类杂
物,保证循环水泵正常流量,提高循环水水质,于
$222 年% 月将* 号清污机拆除,改型安装E0F)
!""" 型旋转滤网,不再使用临时拦污网。经过半年
多运行观察,* 号循环水泵流量恢复正常,循环水
中有机物及杂质清除率达2" !以上。
& 凝汽器换热效率
凝汽器的换热效率与凝汽器的内部结构、管
材、换热面积、冷却水量、冷却水温及冷却水水质等
诸多因素有关。
汉川电厂凝汽器冷却水采用开式循环水,直接
取用汉江水。由于汉江水中含有大量河蚌等有机物
及塑料薄膜、编织袋等杂物,虽经滤网过滤,仍有一
些杂物从滤网的缝隙中钻入循环水系统,遮盖在凝
汽器管板上,减少了凝汽器有效换热面积。另外,循
水水中大量的泥沙对凝汽器铜管形成长期冲刷,使
一部分铜管破裂,为了保证机组的安全运行,不得
不将这些铜管人为堵管!"" 多根C凝汽器总铜管数
为$2*"" 根D。机组在夏季运行时,凝汽器有效换热
面积降低% !3$" !。
为提高一期工程! 台凝汽器换热效率,采取了
以下几种有效措施:
C$D 进行循环水泵入口滤网改造,将清污机改
型为旋转滤网,提高滤网的清渣能力。&#’ 根据汉江水杂质情况调整旋转滤网运行时
间,减少循环水中杂质。
&%’ 投入胶球冲装置。
&(’ 机组低负荷运行期间,对凝汽器不定期进
行反冲洗。
&"’ 利用停机机会打开凝汽器人孔门清渣。
&)’ 严格控制汽水品质,防止凝汽器结垢。
&*’ 更换凝汽器已损坏铜管。
通过以上一系列改进措施,汉川电厂一期工程
# 台%$$ +, 机组凝汽器真空均可达到-.% /01 以
下,比以前降低真空约% /01。为此,对大机组运行
提出如下建议:
&!’ 加强真空系统严密性检查。
&#’ 尽可能地提高真空系统的抽气能力。
&%’ 确保循环水流量正常,提高循环水水质。
&(’ 加强凝汽器清洗,保持凝汽器清洁度。

20079416255876.pdf

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