会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

 

当前位置:首页 > 电力公文 > 宣传报到 > 详细内容
1000MW 机组锅炉建设过程管理分析
发布时间:2010/6/16  阅读次数:4044  字体大小: 【】 【】【
本广告位全面优惠招商!欢迎大家投放广告!广告投放联系方式

 第30卷第9期华电技术Vol.30 No.9 
  2008年9月HuadianTechnology Sep.2008 
 ·一线动态·
1000MW 机组锅炉建设过程管理分析
Analysisofprocessmanagementinthe1000MW unitboilerbuilding
井绪成
JINGXucheng
(华电芜湖发电有限公司,安徽芜湖 241300)
(HuadianWuhuPowerGenerationCorporationLimited,Wuhu241300,China)
摘 要:根据华电国际邹县发电厂1000MW机组锅炉建设的实际情况,在工程建设过程中,对锅炉设备选用
以及锅炉受热部件制造中的生产管理进行了论述。强调了应加强过程管理以防止锅炉爆管,强化了施工组
织组织协调和管理方面的工作,进行了现场调试和运行管理,对安装调试中出现的问题进行了处理。
关键词:1000MW机组;超超临界锅炉;建设过程;安装调试;组织管理
中图分类号:C939:TK22   文献标志码:B   文章编号:1674-1951(2008)09-0046-03
Abstract:AccordingtotheboilerbuildingprocessZouxianPowerPlantofHuadianInternationalCorporationLimit
ed,theproductionmanagementaboutboilerequipmentselectionandboilerheatingpartsmakingwasexpounded.It
wasemphasizedthatmuststrengthenprocessmanagementtopreventboilertubecracking.Theconstructionorganiza
tion,coordinationandmanagementwerestrengthened,thefieldcommissionandoperationweremanaged,theprob
lemsoccurredinerectionandcommissionwerehandled.
Keywords:1000MW unit;ultrasupercriticalboiler;buildingprocess;erectionandcommission;organizationand
management
收稿日期:2008-02-03
0 引言
华电国际邹县发电厂(以下简称邹县电厂)四
期2台1000MW 扩建工程的建设经过设计、制造、
安装、调试、运行等各个环节和各个参建单位密切配
合和协作,取得了良好的效果。在特殊的背景和模
式下,无论是设计单位、制造厂、安装单位和调试单
位,思想认识要高度统一,派遣最强的力量,集中最
优势的资源来建设邹县电厂。
在电厂的主要设备中,三大主机的性能及选型
对电厂能否安全稳定运行有着至关重要的影响和作
用,下面就邹县四期锅炉的选型、制造、施工组织和
安装、调试等方面情况作一些介绍。
1 设备选用情况
邹县电厂四期工程锅炉选用东方锅炉(集团)
有限公司引进日本BHK技术生产的超超临界锅炉。
邹县电厂一期4×335MW 机组锅炉就是东方锅炉
(集团)有限公司自主设计的,自1985年12月投运
以来一直运行良好,东方锅炉(集团)有限公司在三
期2台600MW 锅炉中也参与了与邹县电厂的合
作。长期紧密的合作关系,为邹县电厂四期1000
MW锅炉的顺利合作打好了良好的基础。
邹县电厂1000MW 锅炉采用的是单炉膛本生
直流炉,其下炉膛采用带内螺纹的螺旋管圈水冷壁,
上部采用垂直水冷壁,中间用过渡段水冷壁连接。
尾部竖井采用双烟道结构,再热器汽温用挡板调节。
燃烧器采用前后墙水平布置,分3层前后墙各布置
燃烧器24台,采用了带循环泵的内置式启动系统。
高温过热器、屏式过热器、高温再热器3个高温级部
件的炉内外3圈采用HR3C不锈钢管材,其余都是
super304材料,主汽管道采用P92材料,再热器出
口管道采用P91材料。
BHK的设计成功体现在细节上(比如绕焊),在
所有膜式壁的扁钢终止处,其扁钢与管子的直角焊
缝都要求绕焊为圆角,有效地解决了焊缝尖角处应
 ·2· 华电技术第30卷 
力集中的问题,防止运行中焊缝被拉裂而引起泄漏。
它在计算流量分配、控制汽温偏差方面非常精准,运
行后屏间偏差和屏内汽温偏差非常小。锅炉水压试
验前安装焊口共计49303个,与同类型机组相比,
在安装方面具有较大优势。
2 制造组织管理
邹县电厂四期1000MW 机组锅炉的屏式过热
器、高温过热器、高温再热器3个高温级部件由日本
BHK公司生产,过渡段水冷壁也由日本BHK公司
生产。低温过热器、低温再热器和省煤器部件由东
锅和HBK的合资公司BHDB公司生产,其余水冷
壁、包墙等受热面由东方锅炉(集团)有限公司本部
生产,钢结构扩散生产,连接管扩散生产。
制造组织管理方面突出的特点就是领导重视,
协调有力,避免悬而不决的情况发生;同时还是以现
场实际安装需要来安排生产进度,保证生产和现场
安装不脱节。
3 加强过程管理,防止锅炉爆管
针对国内超临界机组频繁出现锅炉爆管的问
题,邹县电厂制订了锅炉防爆管规程,具体采取了如
下9个方面的措施。
(1)注重核对锅炉“四管”及大口径管道的材
质、规格,要求施工单位继续加大到货设备的核对工
作力度。如在#7机组安装过程中曾发现高温再热
管屏入口短管材质错用问题。
(2)在设备安装过程中,为确保管内无异物,对
通球、封口等关键工序设置质量控制点,建立严格的
奖罚制度,每天都有专人进行巡检,确保受热面管内
无杂物存留。
(3)注重制造焊口、安装焊口质量跟踪检查,要
求施工、监理特别注意焊接过程工艺控制和中间检
测,注意焊后焊口硬度检测工作,保证所有焊口优
良。委托山东特种设备检验研究院对制造、安装焊
口进行质量抽查,进一步加强了焊接质量的过程
控制。
(4)焊接质量是锅炉安装中最为重要的一环,
现场始终把狠抓焊接质量作为锅炉安装的头等大
事。由电厂牵头,会同监理单位,从焊工资质和管理
体系入手,确保管理体系健全,对现场的焊接实物进
行监控,发现问题及时向安装单位提出整改,整改不
力采取罚款和其他强制措施予以控制,保证了焊接
质量,同时也就保证了锅炉的安装质量。
(5)注重“四管”防磨装置的安装固定,注重“四
管”安装的质量,避免施工中强力安装对口,避免机
组启、停时拉裂管子。
(6)严格水压试验措施,尽量避免水压后“四
管”上的施焊工作,注意水压试验临时管道的焊接
工艺,避免临时管道进入异物。
(7)尽量扩大酸洗范围,扩大冲洗范围,提高锅
炉酸洗、冲洗效果;注意酸洗临时管道的焊接工艺,
避免临时管道进入异物。
利用锅炉酸洗后系统恢复至吹管的时间间隔,
结合设备的结构特点,采取积极措施,对#8锅炉螺
旋水冷壁入口前后集箱进行割封头清理酸洗杂物。
(8)注意吹管临时管道的焊接工艺,避免临时
管道进入异物。
(9)冲管后锅炉受热面检查。
邹县电厂2×1000MW 机组安装周期很短,启
动调试没有留够充足的时间,为保证启动调试期间
锅炉不发生爆管事故,在总结同类型锅炉经验的基
础上,在锅炉吹管完成后,对屏式过热器、高温过热
器、高温再热器的入口集箱进行了割管抽查,清理出
沉积在集箱内的异物,避免了#7、#8机组锅炉爆管。
4 强化施工组织、协调与管理
施工单位是施工的主体,在总体计划和目标明
确以后,具体实施需要安装单位来完成。因此,要完
成目标,必须在设备供应和资源配置方面满足安装
单位的需要,否则,完成目标就成了一句空话。现场
施工要以施工单位为龙头,其他所有部门都要按照
施工单位的施工进度和施工需要来全力配合和协
助,这是邹县电厂四期施工组织方面最重要的经验。
在采取具体措施上,实行了“专业组管理,责任
到人”制度。各专业协调组每周召开1次例会,及
时协调解决问题。实行项目经理、项目主管负责制,
对同一项目实行A,B角负责制,在水压前等工作紧
张阶段,每天1次例会,对施工进度、质量和需要协
调的问题进行统一安排和部署,随时沟通和解决出
现的问题,牢牢把握质量和进度的关系,加强协调,
一切以施工单位为主线,来组织设备的供应和问题
的解决。
严格“四卡”管理。一是抓好安全检查卡。对
重要安装和重要操作项目要以安全检查卡的形式,
将检查内容、检查方式、检查责任人等都明确落实,
确保检查能够全面、到位。二是抓好质量监督卡。
要求质监办、生产准备与检修人员在质量监督检查
 第9期井绪成:1000MW机组锅炉建设过程管理分析·3· 
时,按检查卡要求对各系统、各设备进行检查,认真
填写检查结果,全面抓好施工、分部试运与调试等过
程中的质量监督验收。三是抓好进度分析卡。按照
年底投产发电目标要求,结合工程建设实际情况,对
各单项工程、各系统进行细致分析,明确影响进度的
问题,有效增加人力、物力投入,加强工期计划的过
程控制。四是抓好物资设备跟踪卡。对物资设备到
货情况及时按专业、按系统进行排查,明确各设备催
交责任人,落实交货状态,全过程做好跟踪,确保物
资设备处于受控状态。
发挥PMIS信息管理作用,工程管理实现程序
化。该系统实现了对项目的投资、安全、质量、进度、
物资采购、文档资料等方面规范化管理,为提高工程
管理程序化、规范化提供了一个很好的信息平台。
5 现场调试和运行管理
现场调试主要由调试单位编制措施,具体实施
时由调试单位在现场交底并指导进行,实行调总负
责制。调试单位要与运行企业、制造企业和安装企
业密切配合,以使调试顺利进行。
(1)酸洗。邹县电厂#7炉酸洗采用复合酸,温
度50~60℃,采用辅助蒸汽在清洗箱内进行加热。
酸洗范围为省煤器、启动系统、分离器、水冷壁、集
箱、部分高压给水管道、清洗箱及相连接的临时管道
等,酸洗由中实易通集团股份有限公司进行,总计耗
时4d。
(2)吹管。应提前确定锅炉冲管方案。目前,
国内采用的锅炉冲管方案较多,确定符合本厂的锅
炉冲管方案尤为重要。通过论证,对于邹县电厂四
期超超临界锅炉,宜采用二阶段降压吹管方案;吹管
参数第1阶段储水罐压力选取为8MPa,第2阶段储
水罐压力选取为9MPa。
采用不熄火降压方式吹管。降压冲管通常要求
每次吹管都要停运炉水循环泵,停炉熄火,然后开启
临冲门吹管。考虑到工期比较紧张,为节省时间,减
少锅炉启动循环泵的启、停次数,采用不熄火降压方
式进行吹管。通过试验,总结出了控制锅炉储水罐
水位相对稳定、冲管不停启动循环泵的经验。对#7
机组锅炉冲管方案进行了优化,成功地实现了超超
临界锅炉冲管不熄火。锅炉吹管期间,6台磨煤机
全部进行了试投,确保机组总启动前,锅炉所有设备
处于良好的备用状态。
6 安装调试中出现的主要问题及处理方法
(1)高温再热管屏入口短管材质错用。高温再
热管屏由日本BHK公司制作,在现场安装中,采用
光谱检查,发现高温再热管屏的入口短管设计规格
为50.8×4mm,材质为SA-213T22,管长为L=
150mm,但在现场光谱分析中,发现部分短管实际
使用材料为SA-213T91,共有44根短管材料用错。
这个问题出现后,日本BHK公司派人到现场进行了
复查,确认是材料用错,虽然材料以高强度替代低强
度没有问题,但两者和下侧不锈钢的焊接工艺却不
同。经过讨论,最终决定更换所有错用的入口短管,
由BHK公司补供短管,并派遣焊工到现场进行了更
换处理。
(2)冷灰斗刚性梁安装时出现的问题。由于冷
灰斗水冷壁形状复杂,无法在地面整体组合,散件吊
装后无支撑,需要先安装冷灰斗刚性梁,待冷灰斗刚
性梁安装就位并临时加固后,把冷灰斗刚性梁作为
一个支撑框架,将散件冷灰斗水冷壁散件放在刚性
梁作为承重支撑。在邹县电厂#7炉安装中,冷灰斗
刚性梁就位后加固不够,在冷灰斗水冷壁放上去后
又没有及时对口,导致冷灰斗刚性梁不堪重负而严
重变形。后将吊上去的所有水冷壁管屏重新拆下,
对冷灰斗刚性梁重新更换一部分、校正一部分后恢
复正常。
(3)制粉系统一次风管道漏热问题。#8机组试
运期间,制粉系统一次风管道存在漏热现象,主要原
因是管道法兰石棉绳被吹损。及时采取了有效措
施,对制粉系统漏热部位进行降温处理,保证了机组
168h满负荷试运的顺利完成。168h试运完成后停
机,将管道法兰石棉绳进行了更换,并将法兰连接改
为焊接后,彻底解决了一次风管道漏热问题。
7 结论
通过各方努力,承压部件现场焊口一次探伤合
格率达99.2%,锅炉水压试验取得了一次成功,参
加试验的所有焊口、阀门等无一泄漏。#7机组从
2006年11月11日总启动至今未发生受热面爆管
情况。邹县电厂建设最重要的经验就是要让参建各
方形成一个利益共同体,只有形成合作共赢的局面,
才能达到最佳的效果。
(编辑:王书平)
作者简介:
井绪成(1967—),男,山东济宁人,华电芜湖发电有限公司高级
工程师,工程硕士,从事锅炉安装、检修及运行管理方面的工作。

20080913.pdf

我要评论
  • 匿名发表
  • [添加到收藏夹]
  • 发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:未登录
最新评论
所有评论[0]
    暂无已审核评论!
广告

甄长红  版权所有 

copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接  广告服务  联系我们  关于我们  版权声明  在线留言

网站由中网提供技术支持