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真空下降
发布时间:2010/12/11  阅读次数:971  字体大小: 【】 【】【
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真空下降原因:

(1)循环水中断;

(2)循环水量不足;

(3)凝汽器热井满水;

(4)抽气器工作不正常;

(5)凝汽器冷却面结垢;

(6)真空系统不严密,漏气量增多。
现象:

(1)真空表指示为零,凝汽器前循环水泵出口侧压力急剧下降,喷水池无水喷出,抽气器排气管大量冒汽;

(2)真空逐步降落,循环水出入口温差δ增大,进出口压差减小,喷水池喷水高度降低;

(3)凝结水水位升高,超出设计要求;

(4)循环水出口水温和排汽温度差δ增大,抽气器排气管蒸汽凝结水过冷却度增大,真空系统漏气正常;

(5)汽轮机排汽温度和循环水出口温度差δ增大,抽气器蒸汽和空气混合物温度增高,凝汽器内流体阻力增大,但凝汽器漏气量未增加;

(6)汽轮机排汽温度和凝汽器出口循环水温差δ增大,凝结水过冷却度增大作空气严密度试验证明漏气量增多。


危害:机组效率降低,机组降低出力,严重时造成停机事故。


措施:(1)去掉汽轮机负荷,以备用水源向冷油器供水,当真空降到允许极限值时,故障停机。关闭循环水出入口水门,当凝汽器冷却到50℃以下时,再往凝汽器送循环水;

(2)停机清扫凝汽器或降低负荷采取停一半,清理一半的办法,检查出口汽门是否全开及喷水池喷嘴堵塞情况,检查排水管内有无积聚空气或杂物,检查虹吸管插入水门是否太少,降低负荷,消除缺陷;

(3)排除凝结水泵故障,启用备用泵,降低负荷,停下一半凝汽器检查,有无漏水的管子并堵死,检查凝结水出口逆止门是否损坏,修复或更换,检查凝结水循环门是否误操作;

(4)打开凝结水再循环门,关小通往除氧器的水门或凝汽器补充软化水,检查冷却器隔板或挡板是否泄漏,检查冷却器汽侧疏水是否正常,检查冷却器破裂或胀口松弛,进行更换或堵漏,检查疏水管路是否通畅,蒸汽滤网有无损坏,喷嘴是否堵塞和结垢,可通过开大关小蒸汽阀进行冲洗或停机清理,检查喷嘴磨损情况及腐蚀情况进行更换,调整抽气器的负荷量,防止过负荷;

(5)改善循环水水质,停机清理铜管内结垢;

(6)检查轴封蒸汽是否调整好,防止轴封断汽检查排气室凝结器接连管段汽缸法兰接合面是否变形,自动排大气门或真空破坏门水封是否断水,各种汽水表接头和连接管段有没有缺陷,真空系统管道法兰接合面及阀门盘根是否严密。

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