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引进型600 M W中间再热抽汽凝汽式汽轮 机 的 安 装 经 验
发布时间:2010/12/11  阅读次数:1158  字体大小: 【】 【】【
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第28卷第5期
.54 2007年5月
电 力 建设
Electric Power Construction
Vol. 28 No. 5
Ma y,20 07
引进型600 M W中间再热抽汽凝汽式
汽轮 机 的 安 装 经 验
贾 永 , 李伟 彬
(河北省电力建设第一工程公司,石家庄市,050031)
【摘要」针对河北国华黄弊发电厂引进型600 MW中间再热抽汽凝汽式汽轮机安装的特点,结合电力建设
安装的特殊性,提出了有针对性的安装工艺和改进措施,确保了机组安装质量。
r关键词1 中间再热抽汽凝汽式汽轮机引进型安装工艺经验
中图分类号:TK 263,TK 36 文献标识码:B 文章编号:1000-7229 (2007) 05-0054-03
Experiencesof Im ported6 00M W ReheatE xtractionC ondensingT urbineIn stallation
JIAY ong,L IW ei-bin
(HebeiNo .lPo werC onstructionE ngineeringC ompany,Sh ijiazhuang05 0031,Ch ina)
[Abstract] Basedo nth ech aracteristicsof in stallationo fth eim ported6 00M Wr eheatex tractionc ondensingtu rbinein G uohuaH uanghuaP ower
Plantof H ebei,an dth ep articulairtyo fel ectricp owerco nstruction,th isp aperp resentsre levantte chniquesan di mprovementm easuresto in suer
installation quality.
[Keywords] reheatex tractionco ndensingtu rbine;im portedm odel;in stallationp rocess;ex perience
1 机组主要特点
河北 国华 黄弊发电厂一期工程1号机组汽轮机
是由上海汽轮机有限公司生产的改进型600 MW亚
临界、中间再热式、四缸四排汽、单轴、抽汽凝汽式汽
轮机,机组型号为C600-16.7/0.75/538/538。本机组
整个通流部分共58级叶片,其中高压缸1+11级,
中压缸2x9级,低压缸2x2x7级。高、中压缸及低压
缸前四级叶片全部采用根据可控涡原理设计的新叶
型。低压缸末级、次末级静叶片为最新设计的马刀型
静叶片,次末级动叶片为加强型自由叶片,末级动叶
片采用新设计的905 mm叶片(见图1)0
由于 海 水 淡化用汽,汽机厂把中压缸排汽口作
为制水抽汽口,为了满足海水淡化用汽要求特别采
取了以下改进措施(图2):(1 )将中压2号抽汽口(4
抽)从原0509/0490扩大为56713/0683,以保证抽汽
量。(2)在中低压联通管上增设抽汽调节阀,以保证
抽汽压力。(3)在中压2号抽汽口至制水系统的管路
上,设置双路逆止阀、安全阀及快关调节阀,以防止
制水抽汽倒流人汽缸和事故原因引起抽汽口压力超
去低压缸
快关调节阀
DN600 PN 1.6
除氧器
DN700 PN1.6
DN250 PNIA 逆止阀
DN450P NI A
图1 1号机组汽轮机布置示意图图2 海水淡化用汽改进布置图
收稿日期:2006-12-07
作者简介:贾永(1968-),男,大学本科,在读硕士,工程师,河北电建一公司总工,长期从事火电厂施工管理。
第5期引进型600 M W中间再热抽汽凝汽式汽轮机的安装经验,55.
过汽机所能承受的范围,并调节制水抽汽量。
汽轮 机 本 体安装从2005年12月4日台板就位
至2006年3月4日汽轮机扣大盖用了整整3个月
的施工工期。在整个汽轮机安装过程中采取了台板
无应力研磨、转子中心联合找正、汽封间隙车销调
整、导汽管道二次浇灌后进行连接等施工工艺。
2 汽轮机安装过程中主要控制环节及控制
指标
在安 装 过 程中主要从以下几个环节进行了严格
控制。
2.1 垫铁布置
上海 汽 轮 机厂600M W汽轮机机组通过台板和
垫铁支承在汽轮机基础上,所以垫铁与台板的接触
情况是影响机组性能的最基本因素。
2.1.1 增加垫铁数量。从汽轮机基础地脚螺钉和垫
铁布置可知汽轮机本体部分设计有可调斜垫铁179
套,根据现场实际情况和经验增加到201块。基础上
安装垫铁的位置凿平后,安放平垫铁及可调斜垫铁,
每组垫铁只充许有1对斜垫铁和1块平垫铁。
2.1.2 保证结合面精度。在基础凿毛工作中,采用精
度在0.5 mm/m内、长度为100 mm的水平进行测量
验收,保证结合面的精度。
2.1.3 设计垫铁布置图。在计算各平垫铁厚度时,考
虑轴系纵向扬度变化引起的轴承座标高变化值,将
每块垫铁编号记录,设计垫铁布置图,对号安装。保
证垫铁安装质量符合轴系扬度要求。
2.2 台板就位
汽轮 机 台板就位标志着汽轮机安装工作的开
始。针对前轴承座和中轴承座面积大、极易变形的特
点,采用地脚螺栓轻微紧力固定台板,轴承座滑动无
应力研磨的方案。实践证明轴承座与台板接触均匀,
接触面积80%以上,0.03 mm塞尺无法塞人。
2.3 低压缸与凝汽器喉部的焊接
在调 整 好 焊缝间隙后,焊接时有4-8位焊工同
时进行,采用对称分跳焊法,以防汽缸变形。焊接过
程中检查低压转子两端轴颈处的扬度,保证低压缸
4角各3个方向的变化值小于0.10 mm,下半汽缸支
承面与台板间间隙小于0.05 mm。在焊接工作完成
约3/4工作量后,松开波纹膨胀节以吸收焊接过程
中的局部轻微应力,尽量减小低压缸中心变化。
2.4 汽轮机转子对轮找中心
汽轮 机 转 子对轮找中心工作主要在低压缸与凝
汽器喉部焊接前、汽轮机扣大盖前、汽轮机扣大盖
后、中低压联通管安装完对轮联接前各进行一次。扣
盖前对轮找中心工作必须要以全实缸状态下的数值
为准,避免扣盖后大幅度对轴系调整。
2.5 对轮联接
本汽 轮 机 发电机组轴系均采用刚性联轴器。对
轮联接是影响机组振动的决定性的因素之一,我们
主要从以下几点进行控制。
2.5.1控制螺栓重量。所有对轮螺栓进行精密称重,
保证对称位置的2套螺栓重量偏差小于2g,同1根
螺栓相对2个螺帽重量偏差小于2 go
2.5.2 控制螺栓延伸量。对轮联接过程中对螺栓的
延伸量进行控制,同一种螺栓延伸量误差要小于
0.02 mm.
2.5.3 对轮联接及检查。对轮紧固要采用相对位置
同时紧固的方法。紧固后进行对轮晃度的检查,保证
各对轮所有螺栓紧固完后对轮晃度偏差要小于0.02 mm,,
2.6 抽汽管道连接
汽缸 负 荷 分配后进行各抽汽管连接。我们采用
猫爪垂弧法测量高、中压缸全缸负荷分配在0.10
mm以内。由于此时汽缸的汽封间隙已经做完,所以
负荷分配对垫片的调整就必须采用左右加减法,保
证转子相对汽缸的中心不变。之后进行各抽汽管道
的连接工作,在扣盖前必须要接至第1个支架处。
2.7 导汽管/连通管的连接
中低 压 连 通管连接完进行二次浇灌,二次浇灌
后进行导汽管连接。我们主要是考虑了中低压连通
管的冷拉方向为纵向,它对轴系中心的影响主要是
其重量。中低压联通管安装完后,中低对轮会下沉,
这时要进行垫铁调整,但必须要保证低压I缸转子
的轴颈扬度不变。高压导汽和中压导汽管的冷拉方
向为横向,对轴系中心的影响不仅体现在其重量上,
横向的冷拉力对轴系中心的影响也非常大。另外高、
中压缸也缺少整个汽缸左右调整的手段。在二次浇
灌结束后连接高、中压导汽管对轴系的中心影响就
非常小几略微调整后就可以达到0.02 mm的范围内。
2.8 大流量油循环
本机 组 采 用大流量冲洗装置冲洗、变温、敲打、
加装临时管道、加装磁棒等措施,以利于杂物剥离和
滞留在凹处杂物的清除,净化油系统。大流量油循环
改善了油循环环境,提高了油循环效率,配合分部油
循环工序取得了很好的效果。
2.9 翻瓦检查
由于 汽 轮 机安装工期的缩短,势必存在轴瓦磨
损的隐患,我们在采用大流量油循环的基础上还进
行了3次翻瓦检查清理工作。特别是低压缸各轴承
均为圆筒瓦,极易储存杂物,在多次翻瓦清理后不仅
.56’ 电力建设第28卷
净化了油质,同时对轴瓦进行保养,为机组的稳定运
行打下了基础。
3 安装过程中使用的先进机具及技术改进
在汽 轮 机 的安装过程中我们采用了许多新型的
专业工具和量具,保证了汽轮机的安装精度,同时也
加快了汽轮机关键部位的安装进度。
3.1 通流间隙测量尺
在工 程 上 运用了国内较为先进的通流间隙测量
尺。它是新一代数显测量工具,整套数显通流间隙测
量尺共有4把,分别可以测量0-10 mm,10-20
mm,20-30 mm,30-40 mm的间距,再配合量块等测
量工具,可以十分准确地测量出各级通流间隙的精
确数据。用此测量尺测量和验收1个汽缸的通流间
隙仅用半天时间。
3.2 汽封间隙测量调整装置
传统 测 量 汽封间隙方法主要是靠贴胶布的方法
从感观上确定,在工程上采用专用的硅膏和汽封间
隙测量尺。硅膏在汽封间隙调整后粘贴在各汽封块
上,再用蔬菜保鲜膜与转子隔开,放人转子压住硅
膏,几分钟后吊出转子就可以用专用的测量尺测量
各级汽封块上硅膏与汽封齿的相对高度,即汽封间
隙,最后还可以通过贴医用胶布的方法盘动转子进
行汽封间隙的检验。
3.3 可控防泄液压千斤顶和力矩式液压扳手
可控 防 泄 液压千斤顶与普通液压千斤顶最大的
区别就是在油压管路上增加了控制阀,通过调整控
制阀的开度可以调节泄压的速度,在关闭控制阀后
又与液压千斤顶油箱出口的开关阀形成串联,双重
保证了千斤顶在顶起后不泄压、不落位。使用可控液
压千斤顶后就可以改变以往翻瓦过程中使用厂家提
供的机械式翻瓦工具进行翻瓦的方法。依靠可控液
压千斤顶的特点,我们制作了专用的支架,放上千斤
顶后很快就可以把轴瓦顶起,几分钟后就可以进行
翻瓦了。力矩式液压扳手可以保证每根螺栓热紧前
的小力矩预紧,也可以保证每根冷紧螺栓的大力矩
冷紧,准确可靠。
4 轴承座内油管改造
通过 调 研 新投产机组的轴瓦磨损多为颗粒磨
损,也就是说在油循环过程中有一些大的颗粒由于
各种原因没有清理掉,在正式进油后长时间的高参
数运行中掉了下来。通过对油系统分析认为轴承座
内的油管道是杂质最易存留的部位,为此我们把轴
承座内的油管道全部更换为不锈钢管道,所有不锈
钢接头、弯头也通过机械加工或从厂家采购进行了
更换,在轴承座内油管道与外部油管道接口前,我们
还进行了内窥镜检查。最终保证了机组启动前汽轮
机润滑油达到了NAS-4级的标准。
5 机组冲转后技术指标及其分析
河北 国 华 黄弊发电厂1号机组于2006年5月
23日第1次冲车,顺利冲至30 00r/ min,l次 冲转成
功。
在冲 转 过 程中,只有11瓦处轴振较大,这是同
类机组的共性,在机组带负荷后会下降。机组6瓦、7
瓦、8瓦的瓦温在转速3 000 r/min稳定后为80℃左
右,这主要是由于为圆筒瓦进油面积小,与轴颈的接
触面积大所致,虽然较其他瓦高,还是很稳定的,在
以后的工作中也可以尝试通过修理油楔增加进油面
积的方法进行改进。
6 机组首次并网和满负荷时的技术指标及
其 分 析
在机 组 并 网后11瓦处的轴振明显下降,6瓦处
的轴振略有增加,机组滑销系统通畅,汽轮机膨胀自
如,具备带负荷的能力。
机组 带 600M M满负荷后各项指标趋于稳定,
11瓦处的振动下降明显,6瓦处振动有所上升,但是
都在0.076 mm的优良标准内。汽轮机已完全膨胀,
机组状态良好。
7 机组总体评价
河北 国 华 黄哗发电厂1号机组运行十分稳定,
各项指标均在优良范围内。特别是在安装初期进
行研究的各项指标均已达到,汽轮机各轴瓦振动
均小于0.076 mm,各瓦回油温度均低于60 9C,真
空系统严密,润滑油达到了NAS-4级的标准,无
论从机组稳定性,还是各项指标参数都达到很好的
效果。
虽然 该 机 组达到了比较好的效果,但还有一些
需要改进之处。比如说6瓦轴振较大的问题,在分析
中我们发现相邻2个轴瓦的振动都不大,经查记录
我们发现6瓦的瓦盖间隙为0.28 mm,接近厂家提
供的0.20-0.30 mm要求上限值。如果把此间隙缩小
为0.20 mm,应该会使此振动减小或向相邻2轴瓦
分配,在机组停机过程中可以进行整改。另外11瓦
的振动问题还应请相关部门研究拿出调整措施。
(责 任编 辑 :马 明 )0707231129560768844001185161396.pdf
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