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循环水系统清洗的新工艺
发布时间:2010/12/30  阅读次数:1292  字体大小: 【】 【】【
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孙少华1 石业鹏2 王成利2
(1 肥城矿业集团安监局肥城271613;2 肥城矿业集团国庄矸石热电厂肥城271613)

电厂循环水系统主要作用于冷凝器、冷油器、空冷器和各电机的轴承冷却,若出现循环水水质不合格,将引起汽轮发电机组真空下降,影响电厂的经济效益。各电厂一般采用机械清洗和物理清洗,需停机2~3 天,是用钻头、毛刷或高压射流的方法对凝汽器的铜管进行清洗。它只对凝汽器进行处理,但对冷油器、空冷器、循环水管道等设备无法进行清洗处理,效果较差。本文主要针对不停机处理循环水系统、提高电厂经济效益进行分析。
关键词:电厂循环水系统不停机清洗

1 循环冷却水系统在电厂中的重要性
电厂是一个系统工程,循环冷却水系统在电厂运行管
理中占有重要的地位,它在各设备中的作用是:
(1)冷凝器:循环冷却水进入冷凝器,冷凝汽轮发电机
组产生的排汽,使其凝结成可以回收的凝结水,再返回锅
炉循环使用。如果循环水水质差造成冷凝器管表面结垢,
将会使冷凝器的热交换能力下降,直接导致真空下降,进
而影响发电机负荷,同时使电厂的汽耗率增加,影响电厂
整体的经济效益。
(2)冷油器:循环冷却水进入冷油器,以冷却汽轮发电
机组的轴承、各保安系统的油质,使油温保持在35~45℃之
间;如循环冷却水水质差,在冷油器铜管表面形成水垢,将
会使冷油器热交换能力下降,使油温升高,无法保证汽轮
发电机组的安全运行。(由于油温高于45℃,无法确保在
轴承表面形成油膜)。
(3)空冷器:循环冷却水进入空冷器管道,以冷却发电
机定子绕组的风温,如循环水质不合格,可能使空冷器失
去作用,进而使发电机风温升高,使定子绕组绝缘老化,无
法保证发电机的安全稳定运行。
(4)各电机轴承冷却用水:循环冷却水作用于给水泵、
凝结水泵、引风机等各类电机的轴承,如循环冷却水不合
格,造成冷却水水管堵塞,将会使电机轴承烧毁,进而影响
电厂正常的运行生产。
因此,一旦出现循环水系统水质不合格,将会引起汽
轮发电机组真空不高,出力下降,电机轴承难以维持运行
等一系列问题,直接影响到电厂的经济效益。
2 循环冷却水系统存在的问题
国庄矸石热电厂装机容量3×6MW,循环水量3300m3/
h,只有水量1000m3,补充水量1000m3/d,由于国庄循环冷
却水是使用矿井污水为工质,经过化学处理后直接进入循
环水系统管网,其水质难以保证。经维坊市水质研究所专
家鉴定,发现国庄电厂水质存有以下问题。
序号项目单位补充水指标(浊) 补充水指标(清) 循环水指标
1 总硬度(CaCO3) mg/L 396.99 295.94 957.27
2 钙硬度(Ca2+) mg/L 98.36 85.34 164.90
3 镁硬度(mg2+) mg/L 36.85 20.18 133.18
4 酚酞碱度(CaCO3) mg/L 0 0 75.63
5 总碱度(CaCO3) mg/L 271.79 224.52 401.72
6 氯离子(cl-) mg/L 32.84 29.40 135.55
7 SO4
2- mg/L 441.71 0 1177.90
8 总磷(PO4
3-) mg/L - - 0.73
9 PH 值mg/L 7.57 7.31 8.75
10 电导率mg/L 966.40 628.70 2664.00
11 PHS mg/L 6.77 6.94 6.42
12 L.S.I mg/L 0.8 0.37 2.33
13 P.S.I mg/L 5.44 5.91 4.49
化验结论:化验的水质倾向为:①补充水指标(浊)倾
向为结垢;②补充水指标(清)倾向为轻度腐蚀或结垢;③
循环水指标倾向为严重结垢。
从上述水质化验中可以看出,国庄矸石热电厂的循环
水水质存在结垢倾向,在运行中造成了空冷器、冷凝器、冷
油器等设备的铜管表面结垢,严重影响了换热效率,从而
出现了冷凝器真空下降,汽轮发电机组负荷下降,发电机
定子绕阻温度上升,汽轮发电机组轴承油温上升、汽耗率
上升等一系列问题,直接影响了电厂的经济效益。
国庄矸石热电厂于2001 年9 月2 日正式运行发电,
由于循环冷却水系统的水质存在着结垢的倾向,到2002 年
9 月底已出现冷凝器的热交换能力下降,真空难以维持,无
法保证汽轮发电机组的满负荷运行的现象;2002 年10 月
我厂采用了机械清洗冷凝器的办法,对1#、2#汽轮发电机
组冷凝器进行了清洗。清洗一年后即2003 年9 月,又出
现了上述情况,于2003 年10 月又利用高压水射流物理方
法对1#、2#、3#汽轮发电机组的冷凝器进行了清洗。可清
洗后不到半年,即2004 年3 月又出现了上述情况,同时,
在清洗过程中要停机10 天左右,这些都直接影响电厂的
经济运行:以电厂的1#汽轮发电机组为例(具体见下表)。
1#机组情况表
项目
日期
真空
(- Kpa)
负荷(MW)
循环水进口
压力(Mpa) 油温(℃)
出口风温
(℃)
2001.9 90 6.0 0.17 38 40
2002.9 75 4.5 0.12 42 55
2002.10 87 6.0 0.15 38 42
2003.9 73 4.5 0.13 40 53
2003.10 86 6.0 0.16 38 44
2004.3 78 4.5 0.12 40 55
为解决这一实际情况,尽大限度的提高汽轮发电机组
的经济效益,改善循环冷却水水质,成为电厂安全、稳定、
经济运行的一项大事。
3 循环冷却水处理方案
经过对循环水质的认真分析、论证,我们决定采用药
物中性不停机清洗循环水系统的方法,于2004 年3 月23
日~2004 年5 月1 日对国庄矸石热电厂现有循环冷却水系
统进行了处理、清洗,并制定了处理方案。
清洗预膜处理。循环冷却水系统清洗预膜,是系统化
学水处理所必须的基础工作,它能更好的保障水质稳定剂
在循环冷却水中充分有效地发挥作用,是保证化学水处理
效果的重要步骤,通过对国庄矸石热电厂的水质及分析,其

[PDF]

循环水系统清洗的新工艺

主要成份为碳酸盐和有机物,需先进行剥离将菌藻清除掉,
再进行清洗预膜。
3.1 粘泥剥离
将循环水系统保持低水位,首先一次性TH-402 粘泥
剥离剂1500kg 和部分增效剂,维持该药剂浓度运行一段
时间,在此期间会有大量的泡沫产生,被剥离的污垢会漂
浮在泡沫表面,为防止泡沫消除后污垢重新进入水中需人
工捞出。运行中如泡沫太多可加适量消泡沫剂。
初次投加TH-402 粘泥剥离剂:1500kg;补加TH-402
粘泥剥离剂:2×1000m3/d×500mg/L÷1000=1000kg;增效剂
量:150kg;消泡剂:20~30 mg/L(约需30kg);ph 值:
6.8~8.0;剥离时间:36~48h;剥离一段时间后可以加清洗预
膜剂,进行清洗预膜。
3.2 中性清洗膜
针对垢的成分我们选用电厂专用清洗预膜剂TH-701,
这种清洗预膜剂主要由螯合剂、分散剂、缓冲剂、表面活性
剂等组成,能有效地去除系统内的污垢,并且在活化的金
属表面形成一层致密均匀的保护膜,抵抗循环水腐蚀介质
的侵蚀。
(1)投加药剂、用量、运行条件及指标控制:①在粘泥剥
离运行一段时间后,在循环泵入口处,冲击投加TH-701 清
洗预膜剂300kg;②运行过程中需要补加TH-701量为:1000
m3/d×200 mg/L×10d÷1000=2000kg;③工业硫酸(调节系统
PH值);Ca2+:≥50mg/L(以CaCO3 计);PH:6.0~7.0(用硫酸
调节);温度:自然;清洗预膜时间:8~10 天
(2)分析项目及频率:Ca2+、、总磷、电导率、浊度4h/次,
Ph 值2h/次。
(3)验收标准:当浊度不再增加时清洗预膜结束,预膜
结束后监测试片有明显的蓝紫色。
(4)排污:在清洗预膜过程中,必须将洗下的污垢及时
排出系统。
(5)系统置换:在清洗预膜结束后,对系统进行置换,
将清洗下来的污垢排出系统,直至浊度小于15mg/L,转入
正常运行。
3.3 正常运行处理方案
(1)正常运行时塔蒸发水量E=3300× t/580=34m3/h;
系统总排污水量:B=E/K-1=34/4-1=11m3/h;系统中总补水
量M:M=B+E=45 m3/h;日补水量约1000 m3。
(2)药剂选用及简介:该系统补充水常温下为结垢型
水质,在浓缩过程中总硬度、总碱度更高,PH值也升高,使
得循环水极易结垢,针对水质特点,我们选择TH-630 作为
缓蚀阻垢剂,它主要由多种有机膦酸、聚羧酸和铜缓蚀剂
等组成,按照合理配比充分发挥其协同效应,具有而高温、
阴垢力强、不易分解等特点,针对系统环境粉尘高的特点
增加了分散剂的用量。
①TH-630 阻垢缓蚀剂投加浓度40~50mg/L。正常运
行时每天用药量:1000 m3/d×50 mg/L/1000=50Kg;每月用
药量为:50×30=1500Kg;投加方法:将TH-630 加入加药箱
中,调节好加药泵流量把药剂连续加入。
②杀菌灭藻处理:在日常运行中,应根据系统情况定
期投加杀菌灭藻剂,一般每月一到两次,每次投加浓度为
400~500 mg/L。为了避免藻类的抗药性杀菌剂种类应定
期更换。
③加酸处理:由于补水水质不好,当循环水中Ca2+ 加
总碱大于1200 mg/L 时,适当加酸调节控制系统总碱度在
200 mg/L 以下,PH 值在7.8~8.5 之间。
4 循环冷却水处理效果及效益(以1#汽轮发电机组为例)
1#机组情况表
项目
时间
真空
(-kpa)
负荷
(MW)
循环水进
口压力
(Mpa)
油温
(℃)
出口风温
(℃)
处理前(04.3.21-04.3.24) 78 4.5 0.12 40 55
处理中(04.3.25-04.4.15) 83 5.0 0.13 40 53
巩固期(04.4.16-04.5.1) 90 6.0 0.13 38 50
处理后(04.5 月以后) 93 6.0 0.13 38 42
单以1#机组计算:
处理前每天发电量为4.5×24=10.83Kwh,
处理后:6.0×24=14.4 万Kwh;处理后每月多发电
(6.0-4.5)×24×30=108 万Kwh;
按3 台机组计算,每月可多发电108×3=324 万Kwh
按0.285 元/Kwh 计算,月可增加收入:
324×0.285=92.34 万元。
5 应用推广前景
该项目的实施,有效的解决了因循环水水质差而造成
火力发电厂效率低的情况,使电厂的经济效益有了很大的
提高,特别是在不停机的情况下处理循环水的方案在国内
尚属首次,具有较高的应用推广前景。

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