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变压器安装的油务监督
郑文胜 广东省潮州电力分公司(521000)
潮州电力变电工区在去年110kV厦寺所的安装过程中,注意加强了对主变压器的油务监督,其监督的内容包括以下几方面:
1 油质预检验
(1)新变压器运到现场后立即安排油质检验,以确认油的质量。一方面,要求变压器厂家提供油化验报告单;另一方面,对变压器厂家提供的三桶绝缘油,严格地按照GB7597-87《电力用油取样方法》进行取样,及时进行试验。
(2)试验项目主要包括:酸值、水溶性酸、机械杂质、闪点、击穿电压、介质损耗因数和水分等,其试验结果数据见表1。由表1可知,厂家提供的绝缘油含水量不合格,需要重新处理到合格后才能注入到变压器中。
表1 新油检验数据
项目 | 酸值 (mgKOH/g) |
水溶性酸 (PH) |
机械杂质 | 闪点 (℃) |
击穿电压 (kV) |
介质损耗因数tgδ% | 水分 (mg/L) | |
标准值 | ≤0.03 | ≥5.4 | 无 | ≥135 | ≥40 | ≤0.5 | ≤20 | |
实测值 | 1 | 0.0027 | 7.0 | 无 | 144 | 52 | 0.06 | 32 |
2 | 0.0030 | 7.2 | 无 | 144 | 50 | 0.05 | 40 | |
3 | 0.0028 | 7.2 | 无 | 144 | 53 | 0.07 | 25 |
2 残油试验
(1)残油试验。厦寺所的变压器,在注油之前,取残油进行击穿电压、含水量和tg(90℃)三个项目的试验。残油试验结果的数据见表2。
表2 残油检验数据
项目 | 击穿电压(kV) | 含水量(mg/L) | tgδ(90℃)% |
50 | 10.2 | 0.05 |
(2)不合格残油处理。按规定,残油的击穿电压大于30kV,而且tg(90℃)小于0.5%时,应将残油放入油罐,经净化处理合格后方可再用;残油的击穿电压大于40kV,而tg (90℃)大于0.5%时,应将残油放入专用油罐,经吸咐剂再生合格后方可使用。
3 新油进入设备前的检验
新油经油质预检验合格后,在注入设备之前,必须用真空滤油机进行过滤净化处理,除去油中水分、气体和其他杂质。新油净化后按GB14542-93标准应达到表3的要求。
表3 过滤净化处理的数据
项目 | 设备电压等级(kV) | ||
500 | 200~330 | 66~110 | |
击穿电压(Kv) | ≥60 | ≤55 | ≥45 |
含水量(mg/L) | ≤10 | ≤15 | ≤15 |
含气量(%,v/v) | ≤1 | 1 | |
介质损耗因数(90℃,%) | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 |
备注:该变压器油为45号油:1、2、3为三个大油桶的编号。
这个环节的油务监督极其重要,新变压器投运后,绝缘油的介质损耗就快速上升,很多原因就是由于在油的净化处理过程中使用了劣化的橡胶管道,或者滤油管道清洗不彻底,或基建工地灰尘大等因素造成,使较多杂质特别是微生物带入绝缘油中,结果给运行带来了难以消除的后遗症。处理后新油的油质见表4。
表4 处理后的数据
项目 | 击穿电压(kV) | 含水量(mg/L) | tgδ(90℃)% |
55 | 10.5 | 0.08 |
4 热油循环后的油质检验
按《电力工业技术监督条例、规程汇编》的要求,变压器真空注油后应进行热油循环。一般控制真空净油机出口油温为60℃(变压器厂另有规定者除外),连续循环三个周期,经热油循环后,油质应达到《规程》的要求。考虑到注入变压器前的油质很好,整个注油过程用真空净油机进行真空注油,且电压等级是110kV。因此,决定让注入变压器后的绝缘油静止一天后取样做试验,再决定是否对该变压器进行热油循环。试验结果的数据见表5。
表5 热油循环后数据
项目 | 击穿电压(kV) | 含水量(mg/L) | tgδ(90℃)% |
50 | 10.5 | 0.08 |
对照有关《规程》可知,表5符合《规程》的要求。
5 变压器投入运行前的油质试验
绝缘油注入主变压器后静止三天,取油样进行试验,其数据也就是"投入运行前的油"的数据。试验结果见表6。
表6 投入运行前检验数据
项目 | 击穿电压(kV) | 含水量(mg/L) | tgδ(90℃)% |
54 | 10.5 | 上 0.08 |
综上所述,在大型变压器的安装过程中,应该及时加强对安装过程中各个环节的油务监督,发现问题及时处理,真正起到预防作用。特别是要防止因杂质混入油中而带入主变压器内,致使变压器投运后短时间内出现变压器油介损快速上升的现象。通过对大型变压器安装过程中的油务监督,在一定程度上可以消除因新油油质不良而引起的变压器故障,真正体现油务监督"预防为主"的方针。
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