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大型CFB锅炉屏式过热器超温分析及处理措施
发布时间:2009/10/9  阅读次数:2129  字体大小: 【】 【】【
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高、低温屏式过热器各屏增加耐磨料高度(从炉中向外数)
第7屏
第6屏
第5屏
第4屏
第3屏
第2屏
第1屏
A
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
(5)为了减少悬吊管和隔墙管处的辐射热,降低低温屏式过热器入口汽温,将分离器出口混合室内悬吊管和隔墙过热器管加装隔热护板,护板材料为1Cr18Ni9Ti。
4 运行采取的措施
(1)点火过程中,运行油枪应雾化着火良好,燃烧器风量适当;冲转并列时,调整回油门开度、调节ⅠⅡ级旁路,必要时,开启向空排汽门,维持主汽压力稳定,保证屏式过热器壁温不超温,必要时减少油枪投入数量。
(2)并列后初期升负荷,保持高压调门全开,使汽压、汽温、负荷按规程规定上升,宁慢勿快,监视屏式过热器壁温变化。
(3)初期投煤执行“脉动”给煤的规定,根据床温变化率、氧量变化,确已着火方可连续少量给煤,否则稳定电负荷提高床温后重新投煤。给煤量缓慢均匀增加,使汽压稳定升高,注意一二次风量的调整。避免可燃成分炉内积存燃烧,床温失去控制。
(4)根据汽温变化情况,及时投入、调整减温水,特别注意一级减温水的调整,保证高温屏式过热器出口汽温、壁温不超温。
(5)给煤稳定后,根据床温变化率,床温升至600℃以上,及时逐一切除油枪运行,注意停止大油枪对床温的影响。
(6)升负荷过程中,注意炉膛进、出口差压、炉膛上下床压、回料器压力的变化,合理调节一二次风比例,及时排渣置换床料,保证稀相区燃烧份额,控制床温及升负荷速度。
(7)低负荷时,一次风比例大,随床温升高,降低一次风比例,合理调节一二次风比例及二次风门开度,减小各层床温与分离器进出、口烟温差,减小两侧烟温差。
(8)防止过热器、再热器壁温超温,应烟气侧与蒸汽侧调整相结合,以烟气侧为主,调整减温水为辅。
(9)高负荷时,注意协调一、二级减温水比例,保证屏式过热器出口、再热器出口、过热器出口汽温、壁温在规定范围内。
(10)高负荷时,加强再热器、过热器吹灰。当发生保持汽温额定与壁温超温相矛盾时,优先保证过热器、再热器壁温不超温,尽可能提高汽温,并满足主、再热汽温差<27℃,主(再热)汽温A、B两侧之差<14℃的规定。
(11)当发现过热器壁温、再热器壁温接近上限、或超温时,加强责任心,及时调整;当调整无效,壁温超温与机组负荷相矛盾时,减小锅炉负荷。
(12)稳定运行工况下,主、再热汽温保持正常,不允许超过540℃的现象出现。减温水调整应缓慢均匀,避免汽温大幅度变化。
(13)当发生断堵煤恢复时,缓慢增加给煤量,控制床温、汽压缓慢稳定上升,并注意对汽温、壁温的监视。
(14)当发生高加解列等异常情况时,可适当减负荷,控制床温上升速度,防止汽温、壁温超温。
5 改造前、后参数对照
5.1 机组负荷在145MW时改造前后参数对照表
参数名称
单位
设计值
改造前
改造后
床温
867
869
882
旋风分离器出口烟温
897
901
913
排烟温度
137.8
149.5
150.1
过热器一级减温水流量
t/h
14.5
38.2
15.5
过热器二级减温水流量
t/h
7.0
2.3
4.8
高温省煤器出口水温
301.4
296.6
299.8
低温屏式过热器入口汽温
352.8
370.8
356.3
低温屏式过热器出口汽温
419.7
475
447.1
高温屏式过热器出口汽温
485.9
524
498.3
低温屏式过热器最高点壁温
478.9
526.6
481.7
低温屏式过热器最低点壁温
  
490.1
470.9
高温屏式过热器最高点壁温
541.1
569.1
533.8
高温屏式过热器最低点壁温
  
533.1
524.1
5.2 机组负荷在80MW时改造前后参数对照表
参数名称
单位
设计值
改造前
改造后
床温
749
731
746
旋风分离器出口烟温
776.5
755
760
排烟温度
118.3
129.6
130.2
过热器一级减温水流量
t/h
7.5
21.5
8.2
过热器二级减温水流量
t/h
2.9
2.1
1.1
高温省煤器出口水温
282.5
281.1
283.1
低温屏式过热器入口汽温
344.8
363.9
346.2
低温屏式过热器出口汽温
427.6
511.2
465
高温屏式过热器出口汽温
503
519.3
505
低温屏式过热器最高点壁温
486.9
558.9
499.1
低温屏式过热器最低点壁温
  
518.8
482.8
高温屏式过热器最高点壁温
555.8
585.9
534.8
高温屏式过热器最低点壁温
  
540.2
521.6
6 改造后的效果
机组负荷在145MW工况下,减温水总流量由40.5吨/小时,下降到20.2吨/小时;高温屏式过热器出口最高点壁温由569.1℃下降到533.8℃,偏差由36℃下降到11.7℃;低温屏式过热器出口汽温由475. ℃下降到447.1℃;省煤器出口水温略有上升;因割除两屏后,炉内吸热量略有减少,旋风分离器出口烟温略有上升,但排烟温度与改造前基本持平;改造后锅炉启动过程中,未发生屏过壁温超温现象。改造效果显著,达到了预期的目标,解决了循环流化床锅炉屏式过热器壁温超温问题,提高了机组的安全可靠性和经济性。
  
参考文献
[1] 党黎军主编:《循环流化床锅炉启动调试与安全运行》中国电力出版社,2002年版。
[2] 芩可发、倪明江、骆仲泱、严建华、池涌、方梦祥、李询天、程乐鸣等编著《循环流化床锅炉理论设计与运行》中国电力出版社,1997年版。
[3] 李俊林、杨兴博等编著:《锅炉用钢及其焊接》,黑龙江科学技术出版社,1988年版。
[4] 李之光等编著:《锅炉安全基础》,哈尔滨工业大学出版,1980年版
[5] 笪鸿兴、胡建民等编著,山东电力集团公司出版《发电系统典型故障》
[6] 王秋兰、赵军、戴希海、孔繁旭编:电力工程专业英语(Electric Power English),山东科学技术出版社1998年版。
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