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论锅炉汽包焊缝裂纹的检查及处理
发布时间:2009/10/9  阅读次数:1633  字体大小: 【】 【】【
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五、焊后热处理
  焊后热处理采用局部整段内加热法,使用框架式电阻加热器,总容量108kvA,9路输出,每路12kVA,输入电压220V,自动控温表2块,温度记录仪1台,热电偶17支,使用HM1300×355×88mm框架型加热块6块,平稳地置于汽包上半周,加热块与电源连接引出线用Φ10mm圆钢,套上Φ12mm的瓷管,然后与镶套铜电缆连接,铜电缆接到控温设备上。为了减少热量损失,在加热带的两端设计两块堵板,堵板用3mm厚的钢板制成Φ1600mm的圆板,将圆板分割4块在汽包内组装;在圆板每300mm×400mm的面积上焊中6×170mm的钢丝若干根,以固定保温材料;保温材料选用硅酸铝耐热材料。电源连接线和热电偶连接均从圆板的孔通过。
  
  六、热处理后的各项工作检查
  (一)表面检测:对补焊区内、外壁做磁粉检测,未发现任何缺陷。
  (二)超声波检验:用超声波对内外壁进行检验未发现超标和可记录缺陷。
  (三)金相检验:焊缝、熔合线、热影响区、母材等金相组织属正常范围之内。
  (四)硬度检验:焊缝HB130,热影响区HB120,母材HB120。
  (五)热位移、挠度、椭圆度测量:热处理升温到600℃,甲侧向西位移5mm,乙侧向东位移7mm;热处理完,汽包温度降到室温,甲乙侧位移恢复到补焊前。挠度:热处理后,甲侧0,中部0.02,乙侧0.02,正常。椭圆度a:原始值=0.22%;焊后值=0.25%;热处理后值=0.25%。补焊后椭圆度变化不大,在允许值范围内。
  (六)残余应力测试:通过实测熔合线处残余应力为190MPa,偏离焊缝的近缝区应力为170MPa,焊缝平均最大应力为180MPa其残余应力水平与原始态相符,说明补焊工艺、热处理工艺、补焊质量都符合要求。
  
  七、裂纹修复后的结论分析
  汽包裂纹挖补修复后,各项技术指标均符合规定要求:
  (1)补焊焊缝质量达到JBI152-81标准的I级焊缝要求。
  (2)硬度最高为HB130,远远小于线材硬度+100的规定,残余应力最大为190MPa,大大小于245MPa规定,金相组织也没有变化,由所有这些检查结果推知,补焊焊缝具有良好的综合机械性能,没有产生任何永久变形。
  (3)该汽包裂纹挖补修复后运行至今已近一年,在今年5月停炉检修时再次对裂纹剔除的补焊部位进行了磁粉和超声检测,同时对有记录缺陷部位进行了跟踪检查,均未有异常情况出现。由此可以说明,针对此次汽包检查出来的缺陷所采取的处理方案不仅符合标准,而且修复具体措施的实施是成功的。
  
  参考文献
  [1]高志军,冷段管道监督检查方法及缺陷处理措施[J]华北电力技术,2003,(05).
  [2]唐囡,丰城电厂3号炉后屏再热器爆管事故原因[J]江西电力,2002,(05).

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