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微油冷炉点火和超低负荷稳燃技术在发电厂6#炉上的应用
发布时间:2011/11/14  阅读次数:7750  字体大小: 【】 【】【
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  从试验数据和火焰观察结果来看,在一次风风速从20m/s提升到27m/s的过程中,系统运行正常,虽然火焰温度和燃烧室温度均略有降低,但火焰依然明亮,煤粉燃烧稳定。
  3.3.2  给粉机转速(煤粉浓度)对微油燃烧的影响
  在一次风速24m/s和气膜风开度10%时进行改变给粉机转速试验。试验结果见表5,随着给粉机转速提高,微油燃烧器出口温度略微增加。

  3.3.3  气膜风开度对微油燃烧的影响
  气膜冷却风的作用是保护燃烧器不烧坏和结渣。我们在较高锅炉负荷(40MW)下,进行了气膜冷却风和燃烧器壁温试验,试验数据见表6。

  由于微油点火燃烧器设计合理,燃烧器壁温温度不高,这可以确保燃烧器不烧坏。
  3.3.4              启动过程中的升温升压速率
  微油冷炉点火燃烧器升温升压速率控制比大油枪具有更大的优势。在使用大油枪时,由于油量无法灵活控制,每次大油枪的投运都会带来机组燃料量的大幅变化,相应的汽温、汽压变化也较大,而微油点火启动则可以通过调整给粉机转速实现燃料量的平稳增加,相应的汽温、汽压变化也较为平缓。此外,微油点火启动过程中,过、再热器壁温均未出现超温现象。微油启动的升温、升压曲线如图2所示,启动过程平稳、容易控制,完全满足锅炉启动需要。

  3.3.4              微油冷炉点火过程中煤粉燃烧效率
  使用微油冷炉点火技术,在微油枪投用后即投入煤粉。由于冷炉点火时炉膛温度和一、二次风温均很低,不利于煤粉的燃尽。表7为启动过程中飞灰可燃物测量结果。可以看到,由于燃烧器设计合理,在冷炉启动后1小时,煤粉燃烧效率达到79%;随着运行时间的增加、炉膛温度及一、二次风温的提高,煤粉燃烧效率逐步提高到84.33%、87.54%。
  由于煤粉燃尽较为理想,微油点火期间即使有较多未燃尽煤粉聚集在尾部受热面,也不会发生受热面二次燃烧问题。当然,在使用微油启动过程中还是需要及时进行尾部受热面的吹灰。

4  微油冷炉点火技术经济效益分析

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