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440t/h循环流化床锅炉飞灰可燃物高原因分析及调整
发布时间:2011/11/10  阅读次数:5046  字体大小: 【】 【】【
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高压流化风量在锅炉启动时,将风量标定好后就不在调整,风量按下降段1.2 kNm3/h,上升段1.0 kNm3/h控制。
7)锅炉炉膛负压的调整。
锅炉炉膛负压保持太小,燃烧烟气进入高温旋风分离器后离心力下降,进入烟道的碳粒增多,飞灰可燃物增大。锅炉炉膛负压保持太大,燃烧烟气进入高温旋风分离器后离心力增大,进入烟道的碳粒减少,但尾部受热面磨损增加。经过观察分析,现保持在-100~+100Pa。
(4)床压的调整
随着入炉煤发热量的下降,燃用煤量增加,机组排渣量大大增加,当锅炉排渣出现困难时,锅炉床压高,不仅影响机组带负荷,而且因高负荷时锅炉床压高(高负荷时一直维持在12 kPa~14kPa,最高时达到16kPa),直接影响锅炉床温(一般都在820℃以下,最低时在750℃以下)。
锅炉床压高,炉一次风量大,为了保持床温,二次风量减小,造成局部燃烧区域的氧量不足,影响碳颗粒的燃烬。
为此我们加大出渣设备的维护和整改,急需时保留排红渣的应急通道,完全解决了锅炉排渣困难的局面。运行中考虑到锅炉带负荷能力,在机组满负荷下,床压一般控制在9~11 kPa,低负荷下一般控制在8kPa左右,保证燃烧效率和床温,不至于床温过高和过低。
(5)保证锅炉四个落煤口下煤稳定均匀,防止出现燃烧热偏差。
1)由于我厂二级给煤机为刮板式给煤机,四个落煤口下煤量经常出现偏差,我们采取停炉后,打开给煤机检查孔,利用给煤机添加床料的方式实际观察每个落煤口的下煤量,然后调整下煤插板开度的方法,尽量保证四个落煤口下煤均匀。防止锅炉燃烧时,炉内局部煤量偏大而供风不足,燃烧区出现局部缺氧的现象。
2)减少一级给煤机进口堵煤,防止锅炉燃烧出现大的扰动。
     由于我厂没有建干煤棚,当雨季来临时,煤湿,一级给煤机进口堵煤频繁,此种情况下运行,危害极大。第一、锅炉参数波动大,运行调整困难,床温低,飞灰可燃物高。第二、锅炉浇注料受损,影响机组安全运行。我们对原煤仓进行改造,把方煤仓改造为双曲线煤斗,并且加装疏松机和振动器,基本上解决了煤仓下煤不畅的问题,但在连日雨季时仍然会出现堵煤情况。我厂目前正在建干煤棚,以便彻底解决给煤机断煤问题。
   (6)机组加减负荷时的注意事项
     加减负荷过程中,要注意勤调整,不可死搬先加风、后加煤的框框,应采用多次少量的原则,根据锅炉床温、床压、风量、氧量、煤量、主汽压力、炉膛负压等多个参数灵活掌握,逐步调节。避免因调整过快影响碳粒的燃烬。主要是控制氧量不能大幅度波动。
5 效果
通过运行验证证明,经过采取上述措施后,锅炉飞灰可燃物大幅下降,维持在1%左右,在煤质变化大的情况下一般都小于2%,保证了锅炉运行的经济性和炉灰的综合利用。
调整后的入炉煤煤质工业分析及飞灰可燃物含量见下表:
煤   种
入炉煤1
入炉煤2
收到基全水分Mt(%)
6.5
5.9
空气干燥基水分Mad(%)
1.42
1.24
收到基灰分Aar(%)
57.14
57.83
收到基挥发分Var(%)
12.13
13.49
空气干燥基硫分St.ad(%)
0.68
0.8
低位发热量Qnet.v.ar(kJ/kg)
10492
12272
低位发热量 (kcal/kg)
2509
2935
综合灰样飞灰可燃物(%)
0.99
1.51
综合渣样炉渣含碳量(%)
2.4
2.5
  
参考文献:
[1]李 俊,田子平,等。降低循环流化床飞灰可燃物,《锅炉 技 术》第35卷第4期2004年7月 
  
作者:张红军,工程师,长期从事电站锅炉运行工作。
单位地址:河南平顶山叶县蓝光电厂,邮编:467200,E-mail:kdlanguang@163.com;联系电话:13569563599;0375-8097271
  
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