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微油冷炉点火和超低负荷稳燃技术在发电厂6#炉上的应用
发布时间:2011/11/14  阅读次数:7749  字体大小: 【】 【】【
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  #6炉整个启动过程使用微油点火技术,累计使用88小时,和传统大油枪启动过程的经济性对比分析如表8所示。计算结果表明#6炉使用微油点火技术比大油枪启动节约燃料费用115万元,经济效益非常可观。

5  结论
  (1)本次调试结果说明,采用微油点火技术,在冷炉状态下可以方便、快速、稳定地点燃煤粉,实现以煤代油,节油率达到97%。本次#6炉大修后的点火启动过程共节省燃油308.6吨,节省燃料费  115万元。实践表明,微油点火系统具有投资少、系统简单、使用安全可靠等一系列优点,经济效益非常可观,是一种值得大力推广使用的技术。
  (2)保持给粉机转速300~650r/min、一次风速20~30m/s时,冷炉状态下均能稳定点燃煤粉,燃烧器出口火焰温度可达800~1000℃。微油点火技术对一次风速和煤粉浓度的适应性很广。
  (3)在锅炉启动初期,气膜风可不开或小开度,此时燃烧器壁温一般在300℃以下,长期运行不会烧损燃烧器或结焦。随着负荷的提升,可适当调整气膜风开度以控制燃烧器壁温。
  (4)通过调整给粉机转速可灵活调整入炉燃料量,和传统的大油枪启动相比,更加有利于锅炉的升温、升压过程控制,启动过程中的过、再热器壁温未出现超温现象。
  (1)              在微油启动过程中,煤粉燃尽情况比较理想,冷炉点火1小时后煤粉燃尽率达到79%,启动3小时后,煤粉燃尽率达到84.33%以上。在冷炉状态下投用微油点火技术不会造成尾部受热面的二次燃烧。
  参考文献:
  (1)              浙江省电力试验研究院报告,台州发电厂#6炉微油冷炉点火及超低负荷稳燃技术改造报告,2005年。
  (2)              杭州浙大天元科技有限公司,台州发电厂#6炉微油冷炉点火及超低负荷稳燃技术改造方案,2005年。
  池作和: 浙江大学教授、博士生导师,长期从事电站锅炉低污染燃烧、结渣、低负荷稳燃等方面的研究和工程实践。全国首届优秀博士论文获得者,曾获得国家科技进步二等奖1项,国家科技进步三等奖1项,中国教育部科技奖二等奖1项,中国高校科学技术奖1项,获国家教委科技进步一等奖1项,广东省电力科技一等奖1项,  其他奖励多项。开发成功的煤粉浓淡燃烧技术在100多台锅炉上使用,承担国家“863”和“973”项目。
 

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