降低飞灰可然物含量的分析及解决措施
0 前言
随着电力体制改革的深入,电厂竟价上网的实施,电厂的经营情况越来越严重。因此,确保机组能长期的经济运行也是非常重要的。锅炉是火力发电厂的三大设备之一,它的作用是使燃料燃烧放热,并用以一定生产数量和品质的蒸汽。煤在炉膛内燃烧过程中,必然会产生各项热损失,燃料的固体颗粒未完全燃烧热损失。固体未完全燃烧热损失在锅炉各项热损失中所占的比例较大,而固体未完全燃烧热损失的大小主要取决于飞灰和灰渣中的含碳量,灰飞占总含量的比例相当大,如图一所示,飞灰可燃物所占损失的49%。设法降低飞灰量是火电厂中的重中之重。
一 原因分析
我厂目前装有两台135MW机组,均由东方锅炉厂设计制造的,起高压中间再热自然循环汽包炉,型号为:DG420/13.7-Ⅱ2型,设计煤种的为山西晋东南无烟煤,锅炉热效率损失见下表一。
损 失 |
Q2
排烟热损失 |
Q3
化学热损失 |
Q4
机械不完全燃烧热损失 |
Q5
散热损失 |
Q6
制成品渣热损失 |
ΣQ
合计损失 |
设计值(%) |
5.42 |
0 |
3 |
0.4 |
0.07 |
8.49 |
实际值(%) |
5.539 |
/ |
9.099 |
0.488 |
0.292 |
15.418 |
表 一
从上表可以看出,影响最大的是Q2排烟热损失和Q4机械不完全燃烧热损失。
由于煤碳资源的紧缺,我厂自2004年1月#1机组投产以来,基本上燃用越南鸿基无烟煤,和设计煤种相比较起来,该煤种灰分一般在30以上,挥发分和发热量低,可磨系数小,通过对来煤的多次化验,结果表明该煤挥发分含量一般只有5%~7%。燃料低位,发热量一般在19MJ∕kg左右,有时更低,煤粉细度R 一般在12%左右。低挥发分含量,低发热量,过粗的煤粉在喷入炉膛后着火推迟,火焰中心上升,燃尽度极差,从而使得飞灰可燃物增大。锅炉设计煤种与实际燃用煤种对比如表二:
煤种 |
元素分析(%) |
工业分析(%) |
MJ/kg |
可磨系数 |
灰熔点℃ |
Car |
Har |
Oar |
Nar |
Sar |
Mt |
Aar |
Mad |
Vdaf |
Qar.net |
Kkm |
t1 |
t2 |
t3 |
校核煤种 |
53.35 |
2.44 |
3.10 |
1.07 |
0.8 |
9.0 |
30.24 |
1.7 |
8.4 |
20.1467 |
1.25 |
1400 |
1500 |
1500 |
设计煤种 |
59.5 |
2.5 |
2.74 |
0.9 |
0.36 |
8.0 |
26.0 |
1.51 |
10.6 |
22.2851 |
1.32 |
1300 |
1400 |
1500 |
鸿基煤样1 |
57.071 |
1.87 |
3.101 |
0.889 |
0.481 |
9.4 |
30.89 |
2.13 |
7.854 |
21110 |
/ |
/ |
/ |
/ |
鸿基煤样2 |
52.378 |
1.891 |
3.3 |
0.892 |
0.339 |
11.8 |
31.73 |
1.12 |
8.646 |
19590 |
/ |
/ |
/ |
/ |
表 二
引起飞灰可燃物含量超标的主要原因如图二所示:
图 二
过去由于片面的追求制粉单耗造成操作方法不合理,使得磨煤机出口温度仅维持90℃~95℃左右,虽然设计值在90℃~100℃之间,但是我们厂#1、2炉所燃用的煤种基本上为越南鸿基无烟煤,此煤最大特点就是灰分大、挥发分小、发热量低、极度难磨。因此可适当的提高磨煤机出口温度;在调节时,粗粉分离器挡板角度又不能及时调整,这就造成了煤粉粗以及三次风温过低,从而使得煤粉燃烧不完全引起飞灰可燃物含量居高不下。制粉系统不稳定,操作不合理是引起飞灰可燃物高的主要原因。
在目前的操作中,由于过分的提高主、再汽温以及调整负荷时不及时调整风量,造成了一、二次风的调整及风粉配比上存在严重的不足,致使着火延迟、火焰中心上移和燃烧不充分。这样就造成燃烧不彻底而使飞灰可燃物超标。所以,运行方式不合理、调整不合理是引起飞灰可燃物高的主要原因。
当煤质差时,由于一、二次风压高以及一次风温低就造成了炉膛温度低、煤粉着火延迟及燃烧区大大延长,使得燃烧不充分;而煤质及负荷变化大,使运行人员无法及时调整风粉的配合情况,这也就造成了飞灰可燃物含量高。
另外,设备方面存在一定的原因。如风机叶片磨损、各处管道漏风、风门开关不严等引起风量不足,从而使得燃烧不完全,最后引起飞灰可燃物偏高。
二 解决措施
1 设备缺限方面
主要是利用大小修期间消除漏风,检查各风门的严密性,各管道漏风情况以及各风机叶片的磨损情况,尽量做到系统漏风量少。这样才能保证飞灰可燃物含量不超标,我厂的经济效益才能大大提高。
2 加强煤质管理,解决掺烧方面
要求燃料公司严把进煤质量关,多进适合于我厂锅炉燃烧的煤种,在进越南鸿基无烟煤的同时,多进接近设计燃用煤种,掺烧尽量均匀,以利燃烧。煤质化验员应及时把煤质化验单送予集控值班员,根据煤质早做好调整,尽量维持炉膛燃烧在最佳状态。
3 制粉系统方面
① 保持磨煤机的最佳出力,尽量把煤粉磨细,控制R ≯8%,而磨煤机的出力主要决定于磨煤机钢球充满系数、筒体的转速、钢球的直径和通风量。实践经验表明,只有将筒体转速为临界转速的0.75倍左右时,才能把钢球提升到最大高度,从而具有最强的撞击破碎作用,才能磨出最好的煤粉。通风量的大小决定了煤粉能否及时被送出磨煤机筒体。因此,必需找到一个最佳的通风量,可按下式计算:
v = (1000 +36R )…………①
=0.12( ) ………………②
式中: v ——球磨机筒体的容积
D——球磨机筒体的直径
R ——粗粉分离器后煤粉的细度
——钢球充满系数
k ——原苏联BTH可磨性系数
n——筒体的转速
n ——筒体的临界转速
② 根据越南鸿基煤的特点,适当提高磨煤机的出口风温(105℃~110℃)。
③ 降低排粉机的出口风压,但前提是保证明堵管。
④ 启、停磨煤机的过程中要缓慢,避免打粉,保持运行状态稳定,调整要少,尽量做到不断煤,少抽粉。
⑤ 联系物资部,购买优质的钢球(#1炉小修时打开磨煤机筒体发现其内有大量出现方角的小钢球,无法再磨细,严重影响制粉系统的出力)
煤粉过初,无法控制R ≯8%的目标,可联系中试所,调整粗粉分离器的折向挡板。以前我厂粗粉分离器,折向挡板开度在50%~60%左右,现在调整到40%~50%左右,煤粉细度明显减少。运行中合理选择通风量,要求锦辉在大小修期间检查系统漏风,特别是木块分离器和粗粉分离器等严重影响煤粉质量的设备。这样不完全燃烧损失明显减小,飞灰可燃物也有一定的下降。
由于我厂三次风带粉较严重,可影响10MW~15MW负荷。特别是#3、#4磨煤机电流偏高,部分带走的粗粉堵塞在木块分离器口,大部分由回粉管回到磨煤机,造成给煤量减小,排粉机带粉,对燃烧的安全、经济所带来的影响非常严重。经过集控运行的精心调整,适当关小排粉机挡板,调整后#3、#4排粉机电流分别由35A、35A下降到32A、32A,三次风带粉明显减少,火焰中心下移。运行人员根据煤质等情况调整制粉机系统的再循环风门,减少三次风量,三次风带粉情况有了一定的改观。据运行人员统计,飞灰可燃物下降了约1%~3%,且燃烧稳定性增强,但制粉出力基本保持不变。
总之,启、停磨煤机运行时影响较大,尤其是停止制粉运行时,因制粉系统风量不稳定,以及给粉机转速的波动,造成飞灰增大。磨煤机启动完毕后飞灰要比启动前略为下降,原因是进入炉膛的冷风量下降,使得着火提前迅速。排粉机出口风温影响明显,风温越高,进入炉膛的冷风减少,着火提前,炉膛温度高,有利着火,排粉机出口风压的大小有一定的影响,在保证一次风管不堵塞的情况下降低排粉机出口风压,对保证煤粉细度的大小和均匀性有利,能使进入炉膛冷风量减少,着火迅速。在给粉机方面有一定影响,转速低,煤粉浓度低,不利燃烧。转速过高,燃烧不完全,飞灰度大。另外,转速变化较大,对降低飞灰不利。