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盘山发电厂锅炉高温过热器爆管事故分析
发布时间:2011/8/22  阅读次数:1855  字体大小: 【】 【】【
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盘山发电厂锅炉高温过热器爆管事故分析

华北电力科学研究院(北京 100045)  蔡向晖

文 摘 通过对盘山发电厂3号启动锅炉爆管进行宏观及显微组织分析发现,爆管是由于超温过热运行引起组织严重老化,加之管内外壁严重高温氧化腐蚀,管子有效截面积减少,不能承受管内介质压力而泄漏。提出了防止超温过热运行的建议。

关键词 启动锅炉 高温过热器 超温过热 高温氧腐蚀 爆管

  盘山发电厂3号启动锅炉于1995年12月投产,设计温度440℃,压力3.91 MPa,蒸发量50 t/h,高温过热器管材为12 CrlMoV钢,设计尺寸(mm) D28×3。1997年10月发生爆管,爆管位置为从东向西数第17排入口处第1圈下弯直管段。
  
1 宏观分析
  爆口长26 mm,宽13 mm,破口张开不大,边缘圆钝粗糙,不锋利,没有明显塑性变形和胀粗现象,破口附近有平行破口的纵向短裂缝,长7 mm,断口呈脆性断裂,见图1。   

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图1 爆口宏观形貌

爆口内外壁上均有一层较厚的氧化层,外壁向火侧氧化层呈赤褐色,松软易脱落,内壁氧化层呈黑褐色,与基体结合牢固不易脱落,内壁无结垢,破口处管壁因内外氧化腐蚀有明显的减薄,最薄处1.6 mm,破口对面壁厚2.0 mm,内壁氧化层厚约0.38 mm,电厂割管发现爆管内有厚约1 mm的剥落氧化皮。


  
2 显微组织检查
  在爆口处截取环状试样进行金相分析,其显微组织为铁素体和碳化物颗粒,珠光体组织形态消失,珠光体球化5级,出现大量双晶界现象,管子内外壁上有许多沿晶分布的蠕变裂纹及蠕变孔洞,见图2。
  

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图 2 爆管外壁组织 (400×)

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图3 爆口内外壁氧化严重 (80×)
爆口处内外壁氧化严重,显微镜下观察壁厚仅剩0.25 mm,见图3。


  管子内外壁表面氧化裂纹沿铁素体晶界向晶内发展,伴有晶粒脱落现象,见图4。

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图4 爆口外壁晶界氧化裂纹 (200×)

3 试验结果分析

  (1) 从外观及断口检查可知,爆口不大,边缘圆钝,断口平齐粗糙,破口附近有平行破口的纵向短裂缝,爆管无明显塑性变形和胀粗现象,这些特征说明,该爆管属典型的脆性破坏。


  12CrlMoV钢在580℃以下抗氧化性能良好,其设计寿命为10万 h,此过热器管运行时间不长,显微分析,其球化级别已达到5级,说明过热器管金属实际所受的温度已超过设计使用温度。由于温度的提高,钢的基体组织球化和蠕变速度加快,组织严重老化,致使蠕变极限下降,从而产生了蠕变孔洞,随着运行时间的增加,蠕变孔洞也增加,这些蠕变孔洞逐渐扩大并连结成串,形成微裂纹,然后又形成较大的裂纹,直至过热爆破。
  (2) 过热器管内外壁上均发生了严重的高温氧化腐蚀,破口处向火侧管壁厚度约1.6 mm,管壁因氧化已明显减薄,显微镜下观察,由于内外壁氧化严重,发现管壁最薄处仅约0.25 mm。  过热器管在高温、应力及腐蚀介质作用下长期工作,管子外壁受高温烟气的冲刷腐蚀,产生烟气腐蚀,内部受流动过热蒸汽温度和压力的作用,产生蒸汽腐蚀,或称高温氧化腐蚀,其反应过程如下:
  3Fe+4H2O→Fe3O4+4H2

(1)


  Fe3O4+Fe→4FeO

(2)


  3FeO+H2O→Fe3O4+H2

(3)


  高温过热蒸汽发生(1)~(3)式的循环氧化过程,随着氧化腐蚀层的加厚,显著地影响管壁的传热性能,降低管子的热效率,同时使管壁温度升高,进一步加速氧腐蚀,引起管材过热及过早老化,强度降低,直至管壁厚度减薄到不能承受管内压力时,即发生爆管。
  (3) 因氧化层与母材的膨胀系数不同,且脆性大,在锅炉启停频繁时,易使氧化层脱落,沉积在管内下部,增加蒸汽流动的阻力,甚至阻塞,破坏正常的热循环而引起管壁温度升高,加速组织的球化过程,使基体中合金元素贫化,造成管材的耐热性能和热强性能降低,而产生爆管。
  

4 结论和建议


  盘山发电厂3号启动锅炉高温过热器管运行时间不久即发生失效现象,从宏观及金相组织上来看,破口及其附近组织已明显老化,是超温过热运行引起的,加之管内外壁发生严重的高温氧化腐蚀,内壁氧化速度大于外壁氧化速度,向火侧原始壁厚由3 mm减至1.6 mm,致使材料有效截面积减少,不能承受管内介质压力而爆管泄漏。
  此次爆管是由于超温过热而产生的,建议严格按照锅炉监察和金属监督规程,严禁超温超压运行,加强锅炉水质管理,控制pH值在要求的范围之内,停炉检修期间,要采取妥善的防腐措施。

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